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中温羰基硫水解催化剂转化率影响因素研究

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中温羰基硫水解催化剂转化率影响因素研究中温羰基硫水解催化剂转化率影响因素研究 ?118? 全国气体净化信息站Z006年技术交流会论文集 中温羰基硫水解催化剂转化率影响因素研究+ 上官炬,梁丽彤,朱永军,王会娜,王晓鹏 (太原理工大学煤科学与技术山西省和教育部重点实验室(山西太原030024) MPa; 多联产过程中,煤气化或焦炉煤气经炭催化重 反应压力:1(6,1(9 整制备的醇醚燃料、合成原料气,是以CO或H。为 催化剂装填量:l L; 主要成 反应器尺寸:内径+8z mm。 分(并含有高浓度的H。s和有机硫的气体。 为避免催化剂中毒(保...

中温羰基硫水解催化剂转化率影响因素研究
中温羰基硫水解催化剂转化率影响因素研究 ?118? 全国气体净化信息站Z006年技术交流会论文集 中温羰基硫水解催化剂转化率影响因素研究+ 上官炬,梁丽彤,朱永军,王会娜,王晓鹏 (太原理工大学煤科学与技术山西省和教育部重点实验室(山西太原030024) MPa; 多联产过程中,煤气化或焦炉煤气经炭催化重 反应压力:1(6,1(9 整制备的醇醚燃料、合成原料气,是以CO或H。为 催化剂装填量:l L; 主要成 反应器尺寸:内径+8z mm。 分(并含有高浓度的H。s和有机硫的气体。 为避免催化剂中毒(保证产品质量,减少大气污染, 2结果与讨论 满足环保要求,对气体的净化脱除提出了更高要求,2(1 不同温度对水解转化率的影响 主要表现在:(1)能量、工艺匹配采用热脱硫;(2)中 000 h一(温度分另IJ为各种催化剂在空速为3 温高负荷有机硫的脱除;(3)脱硫精度高于o(1× 160,170,200。240,270,280?等条件下的COS水 101,10x10一;(4)原料气组成和硫形态十分复解转化率如表1及图l所示。 杂。综合国内外现有技术,在中温条件下,针对有机 表l 不同温度下各种催化剂上羰基硫水解转化率 硫的转化主要有两类:Co—Mo和Fe—Mo催化剂, 脱硫剂则主要有铁、锰、锌系金属氧化物。Co—Mo 催化剂主要适用低CO气氛;Fe—Mo虽可用于较高 含量的CO气氛中,但使用中存在积碳、甲烷化副反 应等问题,且对Fe—Mo催化的基础研究十分薄弱。 中温脱硫剂则普遍存在硫容低、再生困难、稳定性 差、使用中气氛效应严重等问题,影响使用。因此, 开发高硫容、高精度、可再生的中温脱硫荆和抗积 碳、抗中毒、高活性的催化剂,以及相应的催化、脱硫 工艺势在必行。为了开发中温有机硫转化催化剂, 本研究选用几种氧化铝基羰基硫水解催化剂,在 000 160,280?,l 000,4 h1的操作条件下涮试了 其转化率,并在实验条件下通过热力学和动力学计 算分析了影响因素。 1 实验 1(I 气体组成 17(33,,C02 反应气氛:CO 15(77,(H。 s5(28,(N28(98,。H:O2 (64,。反应气体中硫化 温度,? 物质量浓度;H:S(以s为基灌)140,180 mg,m3,图1 催化剂在不同温度下的cos水解转化率 COS(以S为基准)i0,90rag,m3。 由表l及图1中可知,各催化剂的COS水解转 i(2反应条件 化率均随着温度的升高先增大后减小,在200?时 反应温度:160,280?; ooO,4 000 反应空速;1 h一, 催化剂的水解转化率最大。 ?国家重点研究项目资助(No,2005CB221203) ?119?全国气体净化信息站2006年技术交流会论文集 10一6r+11(747 19丁一33(071 COS水解反应方程式如下: kJ,mol 通过计算,在160,280?时COS水解反应的 COS+HzO甘H2S+C02+35(53 平衡常数见表4。平衡常数是温度的函数,不同温度下COS水解 反应的平衡常数K,可用Sei{ert G 公式 小学单位换算公式大全免费下载公式下载行测公式大全下载excel公式下载逻辑回归公式下载 计算: IgKP=半^823×10,T+O(753x 寰2 COS水解反应在不同温度下的平衡常数 知实际转化率均低于平衡转化率,引起这一现象有 由表2可见,随着温度升高,COS水解反应的 以下几个原因: 催化剂在实际反应时进口COS浓度平衡常数下降。以表2中求得的平衡常数及根据各 a)反应气氛中Coz的影响。反应气体中COz的 zS浓 及出口H度,用下式计算在达到反应平衡时各温度下应达到 浓度达15(77“,CO:是酸性气体,且其浓度远高于 的平衡转化率: COS,CO。在催化剂表面的吸附减弱了催化剂表面 的碱性(阻碍了COS在催化剂表面的吸附,从而影 z}女一生螳孚 ]盟 响了COS的永解反应,使COS水解转化率下降。 。 b)水分的影响。COS水解反应中,HzO的级数 ‰旷鼍等 随H:O,COS的比值而变。研究表明,当HzO, 一——弋ii_ COs比值非常大时,H。o开始阻碍水解反应的 计算结果见表3。 进行。 寰3 各倦化剂在不同温度下的平衡转化辜 在实际反应中,水解反应中的水来自变换系统, 在全低变的变换反应中,H。O,CO比一般为1(1, 1(4,取1(2计算。根据变换反应前后CO的变化 (反应前36(3,。反应后17(8,),计算出进变换系 统的水分含量为15(85,,变换反应后系统中水分 为2(64,。而COS质量浓度最大为90mg,m3(以 116,从而使反应转 S为基准),H:O,COS比达到4 化率下降。 2(2 不同空速对水解转化率的影响 各种催化剂在温度为200?,空速分别为 由表3可见,各催化剂的平衡转化率都很高,远 1 000 000,2 000,3 000,4 h_1条件下的cOs水解转 高于实际反应时的转化率(见表1),而且各催化剂化率如表4及图2所示。 的平衡转化率均随温度的变化而变化不大。但在实 不同空建下各催{,捌的水解转化率襄4 际反应中(4个催化剂均表现出随温度升高,转化率 先增大后下降的现象(见图I),所以这种变化不完 全是由温度引起的反应平衡所导致。 000 在实验过程中,首先选择在200?,3 h_1下 进行,这个条件比较接近工厂中实际使用的操作条 件,所以在该条件下所测得是新鲜催化剂的转化率。 对比表3和表1中200?下各催化剂的转化率,可 ?120? 全国气体净化信息站2006年技术交流会论文集 由表5可见,l。催化剂的回归结果较好,线性 回归的相关系数为0(929 8,说明1‘催化荆上进行 的水解反应基本上排除了外扩散的影响,反应处于 8、4 动力学控制阶段}2“、3 8催化剂的回归结果较 4、3。、4 差,说明2 8催化剂上进行的水解反应尚未 完全排除外扩散的影响,可能正处于外扩散一动力 学控制的过渡区。这一点通过传质系数与转化率的 变化也可说明。 表6列出了不同空速下的cOs传质系数。 率迎,h。。 表6 200?时不同空速下的COS传质系数 图2催化剂在不同空速下的COS水解转化率 1 000 2 000 空速,h-’ 3000 4 000 由表4及图2中可知,各催化剂的COS水解转 0(003 0(004 0(005 501 536 331 001 传质系数(m,s)0(002 化率均随空速的增大而减小,但因催化剂的不同,其 减小程度不尽相同。 对常低温COS水解的动力学研究表明,水解对 表7列出了外扩散速率常数与反应速率常数。 CoS是一级反应,转化率z与空速V。。有以下关系: 表7 不同空速下的传质速率常数与反应遵率常数In(1--x)一一UV。+C。将各催化剂在200?,不 同空速下的转化率与空速以上述公式中的形式作 图,见图3。 由表7可见,13傩化剂各空下的反应速率常数 均比对应空速下的^,a小,说明对1 8催化剂而言, 扩散对反应的影响较小;而其它3个催化剂的反应图3 COS水解转化率In(1-x)与空速1,V(。的关系 速率常数均与km较接近,说明外扩散有所影响。图3中各回归直线的相关系数与速率常数列于 3 结论 表5。 表5 回归结果 a)由于受反应气氛中CO:与H。O的影响,催化 剂的活性达不到平衡转化率。 000,4 000 b)l。催化剂在1 h-1下受外扩散影 8催化剂在此范围内外扩散有所 响较小,28,4 影响。
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上传时间:2017-11-26
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