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来稿须知:用光盘、软盘及E—mail投稿
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上升,但减小至20t/h时,效率反而无明显变
化,主要原因为A磨煤量减小后,火焰中心上
移,炉膛出口烟温升高,水冷壁吸热减少,造
成效率降低.炉A层燃烧器为普通燃烧
器,随A磨煤量减少,炉效持续降低.
所以#3,4炉随燃料量变化,炉渣不完全
燃烧损失对锅炉效率影响为先升后降.
等离子燃烧器对燃烧的影响主要为如下
因素:
1,为保证等离子点火,A层燃烧器内部
设置了折向板及渐缩喷嘴进行煤粉浓缩,以
保证燃烧器中心区域高煤粉浓度,便于等离
子点燃.但正是由于此原因,造成A层燃烧器
在正常运行时,煤粉流中心区域浓度过高,在
炉内燃烧中,还原性气氛较浓,引起燃烧不充
分,并有结焦现象.
2,该等离子燃烧器
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
中喷口面积比普
通燃烧器增大15%,且该燃烧器阻力达
1000Pa.风速设计为20—24m/s,比普通燃烧器
风速(28.6m/s)降低约4.6m/s造成A层火焰
刚性差,火焰下冲较为明显.在#3,4炉A磨
运行中,炉底燃烧情况明显较差,火焰暗红,
红焦块,火星较多,冷灰斗温度高,极易烧红.
而炉在A磨运行中炉底观察火焰明亮,无
火星,红焦块极少,冷灰斗处温度明显偏低.
3.结论与建议:
结论:A层等离子燃烧器造成炉渣可燃
炉鹕炉禅4炉
A磨运行灰斗照片
炉桕炉禅4炉
A磨停运灰斗照片
建议:
3.1.正常运行时,#3,4炉A磨煤量维持
20—25t/h运行,风量维持65t/h左右,风煤比
维持在2.5以上.
3.2.尽快联系厂家,对该燃烧器进行改
造.提高一次风速,研究正常运行时A层燃烧
器不进行煤粉浓缩的工艺.以有效降低炉渣
可燃物,提高锅炉效率.
3.3.A层燃烧器为固定结构,安装角应适
当上倾15度,增加火焰下落高度,降低炉渣
可燃物.A层火检安装位置也应调整,防止火
检不稳.
3.4.A层底部风喷口面积过小,应对该喷
口进行改造,提高底部风上托力,防止火焰下
倾,提高炉效.
3.5在等离子改造中,可考虑将B层燃烧
物上升,炉效降低.器作为等离子燃烧器.
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