首页 电气专业调试报告

电气专业调试报告

举报
开通vip

电气专业调试报告编号:汇能电厂1#机组/电气陕西神木汇能化工有限公司发电工程1X30MW+采150T/h发电机组调试报告江苏华能建设集团有限公司编制时间:2014年6月科技档案审批单报告名称:陕西神木汇能化工有限公司发电工程1X30MW+X150T/h发电机组调试报告编号:汇能电厂1#机组/电气报告日期:2014年5月保管年限:长期密级:一般调试负责人:调试地点:汇能化工有限公司调试人员:胡小兰董博调试单位:江苏华能建设集团有限公司编写:胡小兰审核:王琨目录TOC\o"1-5"\h\z概述3分系统调试3HYPERLINK\l...

电气专业调试报告
编号:汇能电厂1#机组/电气陕西神木汇能化工有限公司发电工程1X30MW+采150T/h发电机组调试报告江苏华能建设集团有限公司编制时间:2014年6月科技档案审批单报告名称:陕西神木汇能化工有限公司发电工程1X30MW+X150T/h发电机组调试报告编号:汇能电厂1#机组/电气报告日期:2014年5月保管年限:长期密级:一般调试负责人:调试地点:汇能化工有限公司调试人员:胡小兰董博调试单位:江苏华能建设集团有限公司编写:胡小兰审核:王琨目录TOC\o"1-5"\h\z概述3分系统调试3HYPERLINK\l"bookmark6"\o"CurrentDocument"开机前及升速时的测试1011短路状态时的测试TOC\o"1-5"\h\zHYPERLINK\l"bookmark10"\o"CurrentDocument"空载状态时的测试13HYPERLINK\l"bookmark12"\o"CurrentDocument"带负荷及72小时满负荷试运中的测试.17调试中发现问题及改进意见18调试结论181、概述:陕西神木汇能化工有限公司发电工程,发电机、主变压器及厂用电系统的单体试验、分系统及整套启动调试,由江苏华能建设集团有限公司负责。在业主、安装、监理等有关各方的大力协作配合下,于2014年3月15日完成发电系统倒送电,经5月1日至8日发电系统空负荷测试,于2014年5月9日1时52分并网发电,于6月10日完成满负荷连续72小时试运,又接着完成了24小时试运,后即转入商业运行。在本报告中,列举出各项分系统、整套调试、检验的详细数据,并作了逐项分析、判断,得出明确结论。凡有出厂数据可供对比者(如发电机空载、短路特性)均一一对比分析。各测试、检验项目(如极性、绝缘电阻、相序、电压、电流、差流、残压、轴压、灭磁、同期、励磁、联锁、传动、保护、信号、手自切换等)均达到了合格,良好的要求。通过满负荷的连续考验,几次开停、并网,各一、二次设备及其保护、信号、仪 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 等均良好,无异、未出现放电、过热、误动、拒动、错发信号等。达到了机组投入商业运行要求。2、分系统调试发电机控制、保护、信号回路传动试验(1)发电机出口开关动作分、合闸,指示灯指示正确,后备保护装置显示正常,综合控制系统能发出与之对应的信号。(2)在同期屏动作合闸时,各同期开关位置正确,并且合闸回路闭锁可靠。(3)发电机出口开关柜隔离刀控制可靠,信号正确。(1)差动保护(整定值:纵差4In)纵差保护:模拟差动保护动作,装置参数显示正确,保护动作能可靠跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与之对应的信号。(2)后备保护(整定值:过流4.7A过负荷:3.78A过压137V)过电流保护、过电压保护、过负荷保护:模拟各保护动作,装置参数显示正确,保护动作可靠,并且过流及过压保护动作跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与之对应的信号。(3)接地保护(整定值:3U0定子接地10V准确发信,转子一点接地8KQ,转子两点接地位置变化定值8%)定子接地保护、转子一点接地保护、转子两点接地保护:模拟各保护动作,装置参数显示正确,保护动作可靠,并且转子两点接地保护动作跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与之对应的信号。分析结论:符合设计运行要求(1)经检查、试验,确认发电机开关就地合、分闸;远方同期闭锁合闸及保护屏分闸的控制回路,均能可靠、正确动作,且有对应灯光指示和后备保护装置及综合控制系统显示,符合设计和运行要求。(2)各保护(差动、过流、接地保护等)均能正确动作,有相应保护装置及综合控制系统显示,符合设计和运行要求。励磁二次回路试验1)机组未运行时合上直流电源开关2QS,220V直流向调节器供电,此时可用于调节器静态时的参数设置和试验;机组运行时,合上该开关,220V直流为调节器提供备用电源。2)机组达到额定转速,永磁发电机输出电压达到额定值时,合上交流电源开关1QS永磁发电机向调节器提供工作电源。3)机组达到额定转速,调节器参数设定完成,机组具备投励时合上励磁输出开关通道A和励磁输出开关通道B。4)进行“通道选择”、“手动/自动”、“方式选择”、“减磁/增磁”及“通道投/退”等开关的操作,检查正确。灭磁开关保护跳闸试验1)投入发电机保护(差动、后备、接地等)跳灭磁压板,在保护装置加入模拟量,令差动、后备、接地保护动作,灭磁开关自动跳闸。2)操作台按“紧急停发电机”,灭磁开关自动跳闸。3)操作台按“发电机灭磁开关”,灭磁开关跳闸。4)以上跳闸后自动关闭汽机“自动主气门”。1)机组达到额定转速,合上灭磁开关1KKA、1KKB。2)操作调节屏“增磁”按钮或电气操作盘“增磁”控制开关,发电机出口电压上升。3)操作调节屏“减磁”按钮或电气操作盘“减磁”控制开关,发电机出口电压下降。励磁通道切换试验1)操作1QK选择A通道运行B通道跟踪,将自动/手动开关3QK切换到“自动“位,待发电机转速升至额定转速时,投入通道投/退开关6QK检查发电机机端电压升至95%额定电压。2)检查调节器显示,确认通道A工作,通道B跟踪且电压给定值UGR励磁电流给定值IFR、触发角ARF三个量基本一致。3)操作1QK将通道A切换到通道B,观察调节器显示参数无明显变化,机端电压也没有变化。4)同理进行返回切换正常。5)同理进行“手动/自动”、“方式选择”切换正常。(1)经检查、试验,确认励磁回路的灭磁开关分、合,增、减磁,通道选择及投退、手动自动及双通道切换等,均能可靠操作、正确动作,有对应灯光指示。(2)各保护(发电机保护动作、定子过压、灭磁连跳等)均能正确动作,有相应灯光指示,符合设计和运行要求。(3)调节器输出稳定,升降电流、电压平滑无抖动现象,符合设计运行要求。2.3同期回路试验2.3.1同期屏操作实验1)操作同期屏同期方式选择开关TQK(手动/自动),能够进行手动与自动同期装置的正常切换,同时装置可正常工作及显示。2)操作同期开关选择按钮XZ1、XZ2能正确选择需要操作的同期点开关。本工程共设计两个同期开关,分别是110KV线路1117开关和发电机出口301开关。3)信号复归按钮1FA同期启动复归按钮2FA同期启动按钮QDA合闸按钮HZA均能够正确执行操作。4)在同期点开关两侧均无压或一侧有压时,投“同期装置无压投入压板”可执行同期开关合闸操作。5)投“同期合闸闭锁退出压板”时,无论同期点开关两侧有压或无压均能执行同期开关合闸操作。6)当机组达到额定转速时,操作升压SYA降压JYA加速JAA减速JIA按钮,均能执行相应的操作。1)打开“同期装置无压投入压板”“同期合闸闭锁退出压板”。2)分别在同期屏端子加入系统及待并侧模拟电压。3)操作同期选择开关XZ1或XZ2选择同期点开关(以发电机开关为例),操作同期方式选择开关TQK至“手动同期”。4)系统电压表指示57.7V,频率50H乙待并侧电压表指示57.7V,频率50HZ此时压差、频差指到0点,同步表指向同步点。5)增加待并侧频率至50.05时,同步表同步指针顺时针旋转,频差指示上偏,当同步指向-20°~0°~+20°以内时,同期检查继电器TJJ闭锁接点闭合,手按同期合闸按钮HZA发电机开关合闸,合闸指示灯点亮。6)减少待并侧频率至49.95时,同步表同步指针逆时针旋转,频差指示下偏,当同步指向-20°~0°~+20°以内时,同期检查继电器TJJ闭锁接点闭合,手按同期合闸按钮HZA发电机开关合闸,合闸指示灯点亮。(当超出土20°以外时,TJJ接点打开,发电机开关不动作)。7)当待并侧电压加大、减小后,压差指示也有对应的上偏、下偏变化。1)打开“同期装置无压投入压板”、“同期合闸闭锁退出压板”。2)分别在同期屏端子加入系统及待并侧模拟电压。系统侧加电压57.7V,频率50HZ待并侧加电压57.7V,频率50HZ3)操作同期选择开关XZ1或XZ2选择同期点开关(以发电机开关为例),操作同期方式选择开关TQK至“自动同期”,自动准同期装置带电并开始执行同期检查。4)按同期启动按钮QDA同期点开关自动合闸,同时装置同步表上“合闸”指示灯点亮。并网操作试验1)机组达到额定转速具备并网条件时,选择发电机出口开关。2)执行上述“手动准同期”操作,并网成功。3)执行上述“自动准同期”操作,并网成功。分析结论:(1)经过拟试和实际带电操作试验,确认手动、自动同期回路接线正确、动作可靠,同步表及灯示,均符合要求,升、降压及加、减速与频差、压差指示一致。(2)发电机同期开关、按钮均动作良好、接线正确。装置可靠,回路符合设计、运行要求。2.4机电联锁试验(1)发电机跳闸试验:合发电机开关,投入汽轮机DEH系统抽汽逆止门、ETS保护;当跳开发电机开关、ETS保护“发电机主开关跳闸”指示点亮,抽汽逆止门自动关闭。(2)发电机主保护动作试验:投入发电机保护(差动、后备、接地)跳主汽门压板及汽轮机ETS保护,在发电机保护装置加入模拟量,令差动、后备、接地保护动作,ETS保护“发电机主保护动作”指示点亮,主气门自动关闭。(1)汽轮机保护动作试验:合发电机开关,启动汽轮机保护(ETS)动作,发电机主开关自动跳闸。(2)主气门关闭动作试验:合发电机开关,开启主汽门,投入发电机非电量保护电源,令主汽门关闭,发电机保护装置显示“热工故障”,发电机主开关跳闸且综合控制系统发出“热工跳闸”信号。243其他操作、保护动作联锁发电机试验(1)在同期屏合上发电机出口开关,发电机保护屏投“非电量保护跳发电机开关”、“励磁系统故障非电量保护跳闸”压板,同时投励磁调节屏“励磁联跳”压板。执行“汽机操作台打闸”、“主汽门关闭”、“热控保护动作”及“励磁联跳”操作,均能自动断开发电机开关。(2)在同期屏合上发电机出口开关,线路保护测控屏投“跳发电机开关”压板,模拟线路保护装置保护动作跳线路开关,发电机出口开关自动联跳。(3)在同期屏合上发电机出口开关,变压器保护测控屏投“跳发电机开关”压板,模拟主变保护装置动作跳主变高压侧开关,发电机出口开关自动联跳。244分析结论:(1)发电机开关跳闸及主保护动作,主汽门关闭、抽汽逆止阀关闭、ETS保护动作正确,符合设计运行要求;(2)汽轮机保护及主汽门关闭动作,发电机开关跳闸、非电量“热工故障”保护动作可靠、回路正确,符合设计运行要求。(3)线路保护、主变保护联跳发电机回路正确,符合设计要求。2.5发电机系统电流互感器极性及接线检验:—25LH各CT的极性测试及外部接线检验,结果均为减极性,外部出线均与一次电流方向对应,不论计量、保护励磁,皆用正极引出,可确保功率表正走,电度计量正确,差动保护成为差接法。符合设计及运行要求。2.6发电机系统电压互感器回路接线检查2.6.1发电机出口PT1、PT2的电压、相序、角差测试保护屏相别及编号U-NV-NW-NU-VU-WV-W相序60.160.160.1104.3104.3104.3正相序励磁调节屏相别及编号U-VU-WV-W相序60.160.160.1正相序60.160.160.1正相序计量屏相别及编号U-VU-WV-W相序104.3104.3104.3正相序发电机PT与系统PT核相(同名相压差)相别及编号U-U'V-V'W-W'613-6100.28V0.10V0.30V2,6,2线路PT电压、相序、角差测试正确。263厂用系统PT电压、相序、角差测试正确。2.6.4分析结论:(1)发电机1PT2PT电压各回路正常,相序正确;核相与系统电压,压差最大0.2V,证明发电机出线与系统电压同相位;(2)厂用系统PT电压各回路正常,相序正确,保护、测量、计量准确可靠。2.7厂用高、低压配电系统试验线路110KVGIS组合开关设备断路器、隔离刀、接地刀开关就地、远方传动正确,五防联锁可靠,信号指示明确。2.7.2厂用10KV开关均通过就地、远方传动,操作可靠,信号指示明确。微机保护装置校验合格,保护动作可靠。电气参数测量及显示准确。2.7.3合上10KV侧厂用变压器105、备用变压器104、综合水泵房变压器102及空冷变压器103开关,同时合上相应的低压侧401、400、403及402开关,保护跳开10KV侧变压器开关后,相应的低压侧开关均自动跳开。2.7.4调试结论:线路及高压厂用配电系统接线正确,设计合理,满足长期运行要求。2.8低压备自投回路试验2.8.1合上10KV侧厂用变压器105、备用变压器104、综合水泵房变压器102及空冷变压器103开关,同时合上相应的低压侧401、400、403及402开关。380V配电室就地合上备用隔离开关400-1、400-3和400-2。2.8.3分别将PC段4018、综合水泵房4031、空冷4021备用电源进线断路器推入工作位置。2.8.4分别模拟变压器10KV侧105、102和103开关跳闸,相应的低压侧401、403和402开关自动联跳,同时PC段、综合水泵房和空冷备用电源进线4018、4031和4021断路器自动合闸,由备用变压器为各分系统送电。2.8.5为保护备用变压器超负荷,PC段、综合水泵房和空冷备用电源进线4018、4031和4021三台断路器中,电气回路通过联锁控制,一台备投合闸成功后,其他两台将不能合闸,即不能满足备自投条件。2.8.6试验结论:备自投回路接线正确,符合设计,满足紧急状态下保证正常供电要求。2.9厂用电动机回路调试2.9.1全厂电动机均经过就地、远方启动、停止操作,操作正确可靠,电流测量、运行状态指示正确。2.9.2电动机微机保护装置校验合格,保护灵敏可靠。2.9.3就地事故按钮停机可靠。2.9.4高压启动油泵、1#、2#、3#循环水泵、1#、2#引风机6台设备具有软启动装置,可实现设备的软启动。就地事故按钮停机跳开设备的电源开关,重新运行需在配电室给回路送电。2.9.5调试结论:符合设计,满足运行要求。2.10全厂绝缘试验设备名称绝缘电阻(MQ)发电机50000主变压器100000以上厂用变压器10000电缆、出线开关及母线对地2500以上励磁机及其回路对地50001PT2PT高压对低压及地1000010KV高压电动机20000以上380V低压电动机1000以上二次操作、信号、保护等对地200分析结论:在全面检查后,对发电机、变压器、厂用变压器、开关、电缆及二次控制回路分别测取相间、对地绝缘电阻,经分析、判断全部合格。3、开机前及升速时的测试3.1开机前,系统绝缘检查设备名称绝缘电阻(MQ)发电机定子、电缆、母线10000发电机转子4000励磁机及其回路10001PT100002PT10000发电机出口断路器10000分析结论:开机前,测量发电机定子、转子绕组、断路器、PT及励磁机的绝缘电阻,判断为绝缘良好。3.2升速时转子线圈及轴承绝缘电阻测量(MQ)转速r/min转子轴承座绝缘盘车208050020801000208025002090300020100超速后20100分析结论:转子、四瓦绝缘电阻随转速变化稳定,分析判断为绝缘良好。4、短路状态时的测试4.1升一次电流200A检查各屏二次电流及相角(变比为3000/5)相别及编号电流(mA相位UVWU-VU-WV-W保护屏415111711811911624011741911181181181182391184201118117118119240119励磁屏4171118117117120238119计量屏41811181171171182391194201117117117118239119录波屏4211117117117118239119各CT同名相角差(°)相别及编号U-U'V-V'W-W'4151-419135833594151-41712334151-41812224151-42011334151-42112224.2短路特性试验( 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 表接于同期测量屏,互感器变比为3000/5)上升时二次电流(A)0.330.671.332.002.673.333.44标定子电流(A)2004008001200160020002062准励磁电流(A)0.320.651.311.952.593.243.41表励磁电压(V)0.81.663.2810.8714.7418.5520.11转子电压(V)9.2220.0041.2064.5086.0108.5114.3差流A0.01B0.01C0.01下降时二次电流(A)0.330.671.332.002.673.333.44标定子电流(A)2004008001200160020002062准励磁电流(A)0.250.571.211.872.543.203.41表励磁电压(V)0.531.253.0510.3414.3618.4620.11转子电压(V)8.3218.6738.2460.1082.12103.5114.3差流A0.01B0.01C0.014.3检查过流、过负荷、差动及差动断线闭锁保护(1)升一次电流A,测量各组CT电流,与变比一致,无开路、串相,且相位正确,符合设计要求。(2)各外接表与盘柜表之读数近似一致。(3)由上述短路特性测试结果与出厂值对比,较为吻合一致,分析认为定、转子磁路完好,绕组无匝间短路,(4)用一次升流法,试验过流、过负荷动作正确,符合运行、设计要求5、空载状态时的测试5.1短路试验后,发电机残压及相序测量相别ABCABACBC电压(V)300300300517517517相序正确5.2升发电机一次电压10KV检查各屏电压(V、相序及角差保护屏相别及编号U-NV-NW-NU-VU-WV-W相序57.557.557.6100.1100.1100.1正相序控制屏57.557.557.6100.1100.1100.1正相序开口三角电压(L610):1.13V相别及编号U-VU-WV-W相序励磁调节屏100.1100.1100.1正相序99.799.899.8正相序379.4379.7379.2正相序同期屏100100.2100.1正相序5.3空载特性试验上升二次电压(V)20406080100120标定子电压KV246810.512准励磁电流(A)0.290.590.911.221.702.17表励磁电压(V)0.6861.42.273.023.955.29转子电压(V)9.5418.728.239.254.668.9下降标定子电压(KV20406080100120准励磁电流(A)0.220.490.801.111.562.17表励磁电压(V)0.581.182.022.813.695.29转子电压(V)8.4116.4727.634.151.968.95.4在10.5KV下测量开口三角电压定子电压(KV励磁电流(A)励磁电压(V)转子电压(V)开口电压(V)10.51.563.2651.91.13分析结论:1)发电机相序ABC为正相序,与母线标色黄、绿、红一致;三相电压对称,符合要求。测试时,短路线已拆除,开关在“试验”位置。2)两PT相序均为正相序,与ABC标号一致,二组PT三相电压对称,对地绝缘良好,PT及2PT均为Y,y12组,均符合运行和设计要求。3)在保护、电度、控制(功率表)、同期、励磁调节屏监测电压、相序,结果符合要求,电压、相序均对应一致。4)各外接表与盘柜表之读数相近似5)上述测试结果与出厂值对比。比较吻合一致,分析认为定、转子的磁路良好,绕组无匝间短路,这与短路特性之测试结果相符6)当在3000转时,升压达10.5KV,监听发电机本体,未见异声、放电、接地等,转子、励磁电压稳定,与出厂值相近,开口电压小于2.0V。5.5轴电压测量电压U1:1.329U21.328U3:1.356分析结论:在电压IN为10.5KV下,测量转子轴两端电压U1与四瓦座上电压U2,五瓦座上电压U3,如上,U1、U2、U3相近,且小于3V,判断轴承座绝缘良好。5.6灭磁时间及残压测量次数123平均值时间(S)12.812.8112.8512.82相别ABCABACBC一次电压(V)386386386670670670相序正确分析结论:(1)在电压为UN即10.5KV下,人跳MK进行灭磁,灭磁时间共测三次,其测量结果如上,三次分散性不大,但时间偏长,此与励磁及MK的接线方式有关。(2)在励变小室测相序,ABC为正相序,与标色黄、绿、红对应一致。三相电压对称,相、线电压值符合V3的关系;相序正确,符合要求。与前面短路试验后的原始残压(570V/670V)相比,增大约17.2%,这因剩磁所致,也符合规律,由于转动方向未变,故两次的相序未改变。5.7永磁机短路试验发电机转速短路时间永磁机电压永磁机电流300015S205.9V51.5A5.8、励磁调节器试验给定电压(%)8090100105超调电压(V)2242超调量(%)2.52.22.51.9摆动次数22231井、2#装置切换试验:电压稳定、无扰动;两套互相替换良好可靠。10%阶跃试验95%-105%105%-95%超调电压(V)34超调量(%)2.83.8摆动次数225.8.4灭磁试验:跳灭磁开关或按下逆变灭磁按钮关断调节器脉冲输入信号,调节器能截止关断并可靠灭磁5.8.5分析结论:1)自励方式零起升压电压超调量及振荡次数符合规定。2)自励切换及两套装置切换电压过渡平稳且无扰动,方便可靠。3)10%阶跃试验超调量及振荡次数符合规定。4)跳灭磁开关或按灭磁按钮时,调节器能可靠灭磁,符合设计运行要求5.9、同期装置及回路试验(发电机主开关503在试验位置时,做手、自动假同期试验)1)当发电机电压升至额定值,投入同期开关1ANDTK至手动位置。2)用手动调压、调频时,电压、频率升高及降低与同步表压差,频差动作方向一致;汽机调速平稳,调压良好,可满足并列条件。3)同步表指针旋转方向与发电机转速加减对应一致;当同步表旋转指针接近同步点时,同期继电器闭锁接点返回;当同步表旋转指针远离同步点(>±20°)时,同期继电器动作闭锁4)用手动集中按钮HA当同步表旋转指针的角度大于(土20°)时,合发电机开关,开关不动作;当接近同步点小于(土20°)时,能合上发电机开关,开关动作合闸1)当发电机电压升至额定值,投入同期开关1ANDTK至自动位置。2)电压及频率调整方向与同步表一致,当按启动按钮QA时,自动同期装置同步表至同期点时,发电机开关自动合闸。分析结论:同期回路接线正确,同步表指示正确;手动同期回路同期继电器动作正确,自动同期装置电压采样正确,装置动作正确、可靠;调压、调速良好手自动两种方式均可实现并列的监测操控。6、带负荷及72小时满负荷试运中的测试6.1在负荷6%下,测量同名相电压与电流相角差(°)相别及编号UVWU61—A4112323236.2在负荷6%下,测量同名相电流相角差(°)相别及编号ABC411-421310411-431121411-441222441-451112441-4613216.3差动回路差流及开口电压测量相别ABC负荷差流(A)———50%开口电压(V)—负荷差流(A)———80%开口电压(V)—6.4轴电压测量轴电压(V)负荷(%)U1U2U350%———80%———6.5各仪表显示经计算显示正确,并且保护装置运行正常,符合要求;保护、信号无异常6.6发电机开关、电缆、互感器、等一次设备,均无放电、过热等异常。分析结论:1)在负荷20%,测量同名相电压(U613与电流(U411)相角差小于90°,同名相电流相位正确,可判断电流回路接线正确,符合设计运行要求。2)分别在负荷50%及80%无7、调试中发现问题及建议:10KV发电机采用自动准同期装置并网时,建议根据不同的并网运行方式,调整装置参数。根据系统运行工况,建议励磁调节器最好使用“电压”运行方式。7.3按照设计,但有功功率表只能在DEH画面中观察,建议在DCS系统加装有功测量装置,以便操作。7.4若汽机调整不能满足发电机自动准同期装置并网条件时,建议调整装置频差整定值△f(目前整定值:土0.15Hz),可将其整定值再增大,但最好不要超过土0.20Hz。应尽快落实保安电源的接入,以防系统失电时能够保证厂用电系统.应尽快和电网部门落实线路备自投取消的问题,以防线路突然保护动作后备自投动作成功对发电机和主变的损伤.8、调试结论:各项测试、检验结果,经分析、判断,均良好、合格。二次保护、信号、仪表、操作、同期、励磁等,均良好无异。各联锁、自动等,均符合要求。
本文档为【电气专业调试报告】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
个人认证用户
guoliang
暂无简介~
格式:doc
大小:38KB
软件:Word
页数:16
分类:
上传时间:2022-01-06
浏览量:4