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变电站不同电压等级备自投装置配合问题分析

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变电站不同电压等级备自投装置配合问题分析摘要备用电源自投装置就是备自投装置,在变电站不同电压等级上安装备自投装置能够有效提高变电站供电的可靠性,本文主要探讨变电站不同电压等级备自投装置配合问题,首先具体描述案例,分析问题的原因,然后提出了变电站不同电压等级备自投装置配合问题解决措施:合理调整高低压侧的备自投装置的定值;增加开关合位判据。希望能为关注此话题的研究学者提供参考意见。关键词备自投装置;甲母线;合位判据前言不同电压等级之间备自投装置的配合容易发生問题。有可能是一侧发生失压,而另一侧的备自投装置出现错误动作,导致供电系统发生故障。1 变电站不同电压...

变电站不同电压等级备自投装置配合问题分析
摘要备用电源自投装置就是备自投装置,在变电站不同电压等级上安装备自投装置能够有效提高变电站供电的可靠性,本文主要探讨变电站不同电压等级备自投装置配合问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ,首先具体描述案例,分析问题的原因,然后提出了变电站不同电压等级备自投装置配合问题解决措施:合理调整高低压侧的备自投装置的定值;增加开关合位判据。希望能为关注此话题的研究学者提供参考意见。关键词备自投装置;甲母线;合位判据前言不同电压等级之间备自投装置的配合容易发生問题。有可能是一侧发生失压,而另一侧的备自投装置出现错误动作,导致供电系统发生故障。1 变电站不同电压等级备自投装置配合问题描述1.1案例描述变电站的电压等级为35kV。在运行的过程中,备自投与线路保护装置的配合出现了一定的问题。继电保护人员校验35kV季桥变和35kV备自投装置的运行。该站共有3条进线、4台主变、4段母线。进线的性质都是纯电缆线路。重要客户的供电应该有一定的保障。为此不仅要在高压侧配备备自投装置,还要在低压侧配备备自投装置。线路在运行的过程中有可能会出现高压侧进线失压的情况,为此要保证高压侧的备自投装置能够有选择性的配合。设置低压侧备自投装置的动作时间为2.7秒。当线路正常运行桥开关33在分位,分段开关13也在分位。线路的运行发现高压线进线开关发生了接地故障,故障发生在上级线路。也就是说零序过流动作没有发生在该处。该线路为纯电缆线路。线路上也没有设置重合闸。该事故使得甲母线、主变发生了失压的情况,而且没有电流通过。高压侧备自投装置和低压侧的备自投装置同时开始工作[1]。高压侧的备自投装置先开始动作才是正常的现象,但是实际的情况是低压侧的备自投装置先开始了动作。备自投装置的型号为RCS-9651C,在高压侧和低压侧分别安装,某日检测高压侧的动作,从报告中可以看出,在当天的18时11分24秒,装置检测察觉了故障的发生。35KV的系统发生了电压降低的情况,此时备自投装置开始启动,显示在18时11分29秒,备自投动作跳进了线开关31。从启动到动作间隔,共经历了5秒钟的时间,备自投的动作定值为1.7秒,可以明显地看出动作时间过长。1.2问题分析分析低压侧的备自投装置动作报告,发现在18时11分26秒时,备自投装置开始启动,在经过2.7秒钟以后,低压侧的备自投装置动作整定值为2.7秒。这是备自投的正确动作。在高压侧备自投动作启动的时间为18时11分24.910秒,用UAB来代 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 线电压,它的值为20.180V。但是到了18时11分25.512,线电压的二次有效值达到了35.247V,这一数值远远大于低电压的定值,低电压的定值为25V,之后备自投装置开始重新计时。从上述现象我们可以知道,导致此变电站高压侧备自投装置动作时间延长的主要原因是电压遭到了系统的扰乱。因此在保护启动以后,相间电压才会大于低电压定值,使得保护计时出现了瞬间返回的现象。当电压小于低电压定值时,才重新开始了计时的动作。纯电缆线路构成了35kV进线,由于电缆电容较大,而且发生故障时线路上有接地故障,另外在电缆中存在静电分量,在变压器中存在剩磁,因此在线路故障和失压时,静电分量和剩磁发生了震荡,最终在35kV的母线中产生了较高的扰动电压。2 变电站不同电压等级备自投装置配合问题解决措施2.1合理调整高低压侧的备自投装置的定值备自投装置的检无压定值用UWY来表示,改进措施应该提高这一数值,它的数值等于系统可靠系数与系统最大扰动电压有效值的乘积。取最大扰动电压值为35V,将检无压定值设置为40V,也就是说检无压定值要大于该系统的扰动电压。如果备自投动作的灵敏性有所提高,那么就意味着可靠性的降低。由此可见有些案例不适合将备自投定值提高。另外需要改变备自投装置的启动返回逻辑,这样备自投装置的动作可靠性才会得到提高[2]。也就是说在备自投装置检无压启动之后,测量装置的电压值,如果电压值没有达到备自投装置的检有压定值,那么备自投装置的动作计时就不会返回,一直会坚持到备自投装置的动作出口。引入逻辑组合,这一组合的特点是检有压不发出动作,备自投装置计时不返回。不仅要改变低电压的定制,还要降低电压侧备自投装置的运作时间延长,也就是说这一时间值要长于系统扰动电压的持续时间。在上述案例中系统扰动电压持续的时间时2.7秒,为此低压侧分段备自投的动作时间要增加2.7秒。2.2增加开关合位判据当高压侧的备自投装置开始动作时,进线开关可能处于高压侧的合闸位置,也可能处于高压侧的跳闸位置。如果高压侧的开关在合闸位置上,那么高压侧就有可能出现失压的情况,此时故障就是发生在变电站的外部。对高压侧备自投装置的要求是恢复主变供电。如果高压侧开关处于跳闸位置,而低压侧的母线处于失压状态,此时的情况有可能是高压侧的差动保护、开关偷跳,也有可能是高压侧的后备保护和非电量保护动作。如果高压侧开关跳开,而弱低压的侧母线并没有发生故障,那么低压侧的备自投动作就需要恢复到低压侧母线供电状态。如果高压侧的开关发生偷跳现象,就需要调整高压侧备自投装置的动作状态。如果高压侧的开关处于合闸位置,那么高压侧备自投装置就应该改变动作状态,如果高压侧开关位于分闸位置,那么高压侧、低压侧的备自投动作都应该遵循引入的逻辑,遵循高压侧开关的合闸位置判据。3 结束语综上所述,本文研究变电站不同电压等级备自投装置配合问题,发现很多的变电站为了保证供电的可靠性,会在高低压侧均安装备自投装置,要求高压备自投装置先启动的原因时减轻站内的主变负载。高压侧备自投装置要躲过系统的扰动电压发生的时间,为此要提高高压侧的备自投装置的检无压定值,还要低压侧备用电源自投装置的动作时间。参考文献[1]胡光永,唐铭浩.浅谈线路保护重合闸与备自投配合问题[J].中国新通信,2017,19(24):55-56.[2]张磊,浦仕魁,赵升有.110kV内桥接线方式下保护配合问题分析[J].民营科技,2017,(06):53-55.
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