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2B一次风机喘振及高加跳原因分析讲解

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2B一次风机喘振及高加跳原因分析讲解2B一次风机喘振及高加跳闸原因分析一、异常前运行方式2011年5月29日运行二值夜班,#2机组负荷450MW,A、B、D磨煤机运行(2C磨煤机于1时16分停止运行,进行分离器清理及负荷风门卡处理),一次风压力10KPa,—次风机压力投自动,各负荷风门开度在60%左右,高加运行正常。二、主要操作及异常情况1、1:16时,2C磨停止运行,运行人员不断的调整一次风压,以满足负荷要求(450MW)。2、1:20时至1:24时之间运行人员调整2A、2B一次风机动叶,以提高一次风压,满足负荷需求。3、1:22时DCS发“六大风...

2B一次风机喘振及高加跳原因分析讲解
2B一次风机喘振及高加跳闸原因分析一、异常前运行方式2011年5月29日运行二值夜班,#2机组负荷450MW,A、B、D磨煤机运行(2C磨煤机于1时16分停止运行,进行分离器清理及负荷风门卡处理),一次风压力10KPa,—次风机压力投自动,各负荷风门开度在60%左右,高加运行正常。二、主要操作及异常情况1、1:16时,2C磨停止运行,运行人员不断的调整一次风压,以满足负荷要求(450MW)。2、1:20时至1:24时之间运行人员调整2A、2B一次风机动叶,以提高一次风压,满足负荷需求。3、1:22时DCS发“六大风机电流偏差大报警”(当A与B电流偏差达5A时报警)。4、1:25时2A与2B一次风机电流偏差达10A,2A一次风机动叶开度69.8%,2B一次风机动叶开度79.2%。2B一次风机喘振报警,一次风压由12.5KPa下降至8KPa左右。运行人员按喘振操作处理风机喘振。5、1:25:28时,负荷444MW,#3高加水位440mm基本稳定,此时正常疏水调节门开度39.05%、事故疏水调节门开度1.45%(全关位)。6、1:29:03时,负荷降至411MW,#3高加水位降至342mm,此时正常疏水调节门自动关小至28.29%、事故疏水调节门开度1.45%(全关位),#3高加水位开始升高,正常疏水调节门自动关小至27.86%、而后开始开启。7、1:30:13时,负荷升高至431.55MW,#3高加水位升高至482mm,此时正常疏水调节门自动开大至36.72%、事故疏水调节门自动开至3.51%,#3高加水位略降后继续升高。81:31:18时,负荷升高至436.5MW,#3高加水位升高至554mm,此时正常疏水调节门自动开大至42.4%、事故疏水调节门自动开至5.18%,运行人员解除正常疏水调节门自动,并手动开至54.43%,水位开始降低、运行人员继续开大正常疏水调节门至57.7%,水位开始快速降低,此过程事故疏水调节门维持5.22%开度不变。9、1:32:33时,负荷升高至436.5MW,#3高加水位升高至554mm,此时正常疏水调节门自动开大至42.4%、事故疏水调节门自动开至5.18%,运行人员解除正常疏水调节门自动,并手动开至54.43%,水位开始降低,运行人员继续开大正常疏水调节门至57.7%,水位开始快速降低,此过程事故疏水调节门维持5.22%开度不变。10、1:33:33时,负荷升高至434.03MW,#3高加水位升高至554mm,此时正常疏水调节门自动开大至42.4%、事故疏水调节门自动开至5.18%,运行人员解除正常疏水调节门自动,并手动开至54.43%,水位开始降低、运行人员继续开大正常疏水调节门至57.7%,水位开始快速降低,此过程事故疏水调节门维持5.22%开度不变。11、1:34:23时,负荷升高至429.97MW,#3高加水位降低至293mm,运行人员手动关小正常疏水调节门至25.67%,此过程事故疏水调节门维持5.22%开度不变,正常疏水调节门反馈出现问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 显示100%。12、12:35:58时,负荷428.4MW,#3高加水位升高至443mm,正常疏水调节门操作指令继续关小至11.47%后开始开大。13、1:36:08时,负荷428.85MW,#3高加水位最高升至533mm,运行人员手动解除事故疏水调节门自动并开大。14、1:36:18时,负荷428.4MW,#3高加水位最高升至604mm,正常疏水调节门操作指令42.22%、事故疏水调节门开至37.9%,水位高保护动作,高加跳闸。15、1:57投入AGC。16、04:05投入高加运行。其中03:35时巡检及锅炉检修就地检查2B一次风机油站及液压缸时发现2B一次风机风道入口有异音,且与2B一次风机电流波动合拍(142A-138A),2A一次风机电流142A,将一次风压由11.8KPa降至11.3KPa后异音消失。三、原因分析2B一次风机喘振原因1、停2C磨煤机时,负荷过高,致使一次风压达到了12.5KPa,为风机喘振创造了条件。2、1:22时DCS发“六大风机电流偏差大报警”运行人员未及时发现,也未进行有效调整。高加跳闸原因1、2B一次风机失速造成负荷波动,进而导致高加进汽量发生变化,高加水位产生波动。2、运行人员在水位升高处理过程中,操作幅度过大,进而导致水位反复波动较大。3、#3高加正常疏水调节门反馈杆出现卡涩,不能显示实际开度,且卡涩后操作不动,对运行人员的操作也带来了一定的影响。4、事故疏水调节门自动设置不合理,事故疏水调节门现自动状态下,跟踪的是正常疏水调节门“设定值+100”,而在正常疏水调节门解自动后其设定值为高加实际水位,这就造成一旦高加正常疏水调节门解除自动后,事故疏水调节门将不在起作用。四、防范措施1、5月31日组织单元长进行此次事件的学习,提高员工关注报警的重视程度。2、对六大风机电流偏差、风压限值、风量变化引起的异常,进行强化培训。3、联系热控对#1机组“六大风机电流偏差大报警”只显示光字,无音响情况,增加音响报警。4、接班30分钟内禁止进行重大操作。5、培训风机喘振、高加跳闸等事故处理。6、对磨煤机出现风门卡需停磨处理情况制定操作票。7、运行人员在操作过程中,加强对操作对象的监视,根据变化趋势进行提前调节。要求运行人员掌握高加疏水门开度值。8、建议对事故疏水调节门自动进行改变,建议事故水水调节门自动目标值也由运行人员设定,运行人员在正常运行过程中,自行设定目标水位比正常水水调节门目标值高出50mm。9、在加热器投运过程中严格执行操作票,开启抽汽电动门前开启抽汽管道疏水手动门、气动门,以避免管道振动。发电部2011年5月29日
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