Environmental Sciences 两相UASB反应器处理木薯淀粉废水的启动运行特性研究 冼 萍
两相UASB反应器处理木薯淀粉废水的启动运行特性研究
A Research on Treatment of Cassava Starch Wastewater Using
Two一Phase Upf I ow Anaerobic Sludge Blanket(UASB)
冼 萍 潘正现 钟莉莹 (广西大学化学化工学院,南宁 530004)
Man Ping Pan Zhengxian Zhong Liying (Chemistry and Chemical Engineering College,
Guangxi University, Nanning 530004)
摘要 采用两段UASB厌氧反应器为主体的工艺处理木薯淀粉废水在温度为20℃左右.进水为CODc,6000 - 8000mg/L反应
条件下二次启动.经过33d的运行,两段厌氧处理CODc,去除率累计达85%以上,出水COD,,为400一800mg八。实验结果表明,甲
烷段是整个反应器启动的控制阶段.只要控制好各反应器的运行参数.便能很好达到两相分离的目的。
关键词:上流式厌氧污泥床反应器 木薯淀粉废水 产酸段 甲烷段
Abstract A process with two-phase upflow anaerobic sludge blanket (UASB) as a principal unit was used to
treat cassava starch wastewater. At a temperature of about 200C and influent COD concentration of 6,000~
8,000mg/L, through twice start-ups and 33 days' run, a cumulative removal rate of the two-phase anaerobic
treatment could be up to 85% and the COD concentration in the effluent was reduced to about 400~800mg/L.
The experiment has shown that methanogenic phase was the controlling step to the secondary start-up of the
UASB. The separation of acid generating phase and methanogenic phase could be well obtained as long as
individual operational parameters had been under control.
Key words: Upflow anaerobic sludge blanket (UASB) Cassava starch wastewater
Acid generating phase Methanogenic phase
1引言
广西木薯产量约占全国60%,是生产淀粉的主要
原料之一。在木薯淀粉加工过程中会产生大量的含高
浓度有机物的废水〔约产生20 -30m3(废水)/t(淀
粉)〕。木薯淀粉废水属高浓度有机废水,其BOD/COD
比值在0.6一0.8之间(1.z1,生化性能好[1,21,但含有一
定浓度氰化物,氰化物对甲烷菌毒性很强,会对生化
反应产生很大的抑制作用〔’],不利于生化处理。同
时,木薯淀粉生产有季节性,即每年11月份至来年的
2月份生产,从3月至10月份处于停产状态,其废水
排放也有相应的季节性。
针对木薯淀粉废水的特点,特别设计了以两段
UASB厌氧反应器为主体工艺来处理木薯淀粉废水。
试验目的是为研究反应器在停置了近1年后二次启动
运行的情况。
1材料与方法
1.1试验用水
试验用水取自广西武鸣木薯淀粉厂的黄浆水,其
水质情况见表 1。
表1 废水水质(mg/L)
项目 CODI, BOD, pH SS CN
数值 4000一8100 3000一6000 3.8一4.5 500一2500 20一30
从表1中可见,木薯淀粉废水中氰化物含量高达
20一30mg/L,这会对生化处理不利,但它遇光和在一
定温度条件下容易分解,故经简单预处理后其浓度便
可降至2一5mg/L o
2.2实验装置
第一作者先 萍,女,1960年生,1985年毕业于天津大
学大学,副教授。
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j油j;-袖针带 2005年 第24卷 第4期 Shanghai Environmental Sciences
如图1所示,本次实验采用两段UASB反应器,产
酸反应器有效容积190L,甲烷反应器有效容积420L.
废水首先进入调节池进行预处理(主要是调节pH值、
去除部分悬浮物),然后经泵打到高位槽后经由
UASB底部进人反应器,厌氧反应器产生的气体通过
水封装置后燃烧排放。反应器内污泥曾于 1年前在同
一装置中做过相同水质废水的试验,该试验历时8个
月,包括启动、负荷提高、稳定运行等三个阶段。反
应器内污泥约占反应器有效容积的1/3左右。
2.3分析项目及方法
高位槽
水封
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、
调节池 提升泵 UASB(酸化段) 集水池 提升泵 UASB(产甲烷段)
图1 试验装置
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主要分析项目,分析方法(仪器)为:
CODs,:重铬酸钾法滴定,WMX微波密封消解
COD快速测定仪;
BODS:国产880数字型BODS培养箱;
pH:国产PHS一3C型精密pH计;
SS:国产PHS-3C型精密pH计;
CN-:异烟酸一毗哇琳酮分光光度法。
时间 (d)
一刊卜-产酸反应器进水pH值;
-屯卜一产酸反应器出水pH值。
图3 产酸反应器进出水pH值变化情况
3结果与分析
3.1酸化段运行情况分析
产酸反应器中COD去除率、pH值变化情况见图
2、3。
产酸反应器中主要发生有机物水解、发酵,对木
薯淀粉废水而言是碳水化合物水解发酵为各种有机酸
的过程。在试验启动初期,虽然考虑到了本实验所用
装置及污泥曾在 1年前处理过相同性质废水,但为给
时间 (d)
-刁卜一进水COD; -<)一出水COD
} - COD去除率。
图2 产酸反应器进出水COD及COD去除率
随时间变化情况
污泥一个良好的适应环境,采用稀释进水方式,首次
进水CODs,控制为1000mg/L,进水量维持在20-
25L/h,同时由于原废水pH值较低,所以废水在进人
产酸反应器前都用NaOH来调节pH值至6.0一7.5之
间。
试验开始后第3天,从图3中可看出产酸反应器
出水pH值已明显低于进水pH,同时出水COD已略
有下降,说明反应器中污泥正在逐渐恢复活性,实验
到了第9天,酸化反应器COD去除率已上升至20%左
右,这时提高进水COD至2000mg/L,进水量保持不
变,在接下来的几天里,COD去除率还是在逐步上升
并接近30%,在这种情况下,再次提高进水COD至
3000mg/L,这时COD去除率明显下降,并维持在
15%左右,约一周后才缓慢回升,至25%左右,到了
第23天继续提高进水COD至4000mg/L, COD去除
率变化不大,始终在20%一25%间,从第29天起开始
进原废水,其COD浓度最高达8100mg/L,在连续进
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Shanghai Environmental 两相UASB反应器处理木薯淀粉废水的启动运行特性研究 冼 萍
原废水后,反应器连续运行了近 1个月,在这期间,
产酸反应器 COD去除率变化不大,保持在 15%-
25%。此外,从图3可知从试验开始后3d起,在调节
pH至6.0一8.0情况下,酸化反应器中进水pH都略低
于进水pH,维持在6.0一7.0左右,这充分说明在本次
实验中的酸化反应器作用是相当明显的。
3.2甲烷段运行情况分析
甲烷反应器中COD去除率、pH值变化情况见图
4、5。
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已趋稳定,COD去除率达80%左右。第33天起,从
进原废水后的监测数据来看,甲烷反应器的COD去除
率变化也不大,始终维持在70%左右,这标志反应器
的运行状况良好,甲烷菌活性较强,反应器启动已完
成。从另外一个监测数据pH值的结果来看,甲烷段反
应器稳定后最终出水pH一般在7.5一8.0间,同时从
各监测口得到pH数据来看,在进水pH为6.8一8.0的
情况下,甲烷反应器内pH值在7.2一7.8之间,在这
pH值范围内最适宜产甲烷菌的生长[41
3.3试验运行效果
厌氧反应器中COD去除率变化情况见图60
时间 (d)
-屯}-进水COD; -4 卜一出水COD;
.-奋-COD去除率。
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图4 甲烷反应器进出水COD及COD去除率
随时间变化情况
时间 (d)
---o--进水COD; --*-出水COD;
_} COD去除率。
图6 厌氧反应器进出水COD及COD去除率
随时间变化情况
-o--甲烷反应器出水pH值。
一奋-甲烷反应器进水pH值;
图5 甲烷反应器进出水pH变化情况
甲烷反应器是通过产甲烷菌作用把酸化反应器的
产物即各种有机酸转化为CH;及CO,,从而达到降解
废水中有机物的目的。在本次实验中,产酸反应器出
水经吹脱塔除硫化物后才进人甲烷反应器。由图可
知,在实验启动后的十几天内,甲烷反应器COD去除
率一直都不高,约在30%左右,经过仔细分析其原因如
下:(1)产甲烷菌繁殖增长周期比较长,一般为4一6d,
所以在短时间内产甲烷菌数量难以达到理想水平;(2)
进水COD浓度提高相当快,而产甲烷菌对废水的再次
适应是需要一个过程的;(3)反应器内反应温度在20-
25℃左右,属低温条件,这影响到产甲烷菌的增长繁
殖。但是到了25d, COD去除率已升至70%,这说明此
时甲烷菌已达到一定的数量,反应器启动情况良好。第
29天进原废水后,甲烷段进水在3000一6800mg/L间,
经4d的适应,从COD去除率情况来看,甲烷反应器
本次试验连续运行了2个月,其中从第33天进原
水后起又继续运行了27d,在这27d里反应器的反应
条件变化较温和,反应器运行状况良好,即使是在最
高有机负荷(进水COD为8100mg/L)的冲击下,反
应器运行仍然很稳定。试验过程中共经历了4个负荷
提高阶段,每次负荷提高COD 1000一2000mg/L不
等,每个阶段为3一10d,提高负荷前提取决于COD
去除率。试验中除调节进水pH值外没有添加任何营养
盐或微量元素,反应温度维持在20℃左右。试验最终
结果为容积负荷达5.11 kg/( ms -d),停留时间为
31h,经两段厌氧处理COD去除率累计达85%以上,
其中,产酸反应器容积负荷达 16.Skg/(m3-d),水
力停留时间为l Oh, COD去除率达到15%一25%,甲
烷反应器容积负荷达到7.43kg/(m' -d),水力停留
时间为21h, COD去除率达75%一85%。从试验结果
来看,通过控制产酸、甲烷反应器的运行参数确实达
到了两相的很好分离,从而充分发挥其各自优势,当
然,两相的彻底分离是很难实现的,在产酸反应器或
甲烷反应器中,总还会有另一类细菌的存在,只是不
占优势而已[51。从试验进程来看,甲烷反应器COD去
除率增加得较为缓慢,这说明产甲烷阶段是整个厌氧
消化的控制阶段,为了使厌氧消化过程更好进行,必
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J油;‘袖针奋 2005年 第24卷 第4期 Shanghai Environmental
须满足产甲烷相细菌的生长条件。厌氧反应器的最终
出水COD为400一800mg/L,从广西的实际情况来
看,目前大多数木薯淀粉厂家都采用稳定塘作为废水
处理的后续处理工艺,因此可因地制宜充分利用现有
设备,即UASB出水后续处理采用稳定塘的废水处理工
艺,从而降低废水处理的运行费用,减轻企业负担。
4结论
4.1试验表明,采用两段UASB厌氧反应器为主体的
工艺处理木薯淀粉废水是可行的,反应器在停置1年
后,在温度为20℃左右,进水COD6000一8000mg/L
的反应条件下二次启动,经过了33d的运行,反应器
启动完成,容积负荷达 5.11 kg/(ml -d),经两段厌
氧处理COD去除率累计达85%以上,出水COD为
400一800mg/L,为后续处理创造了有利条件。
4.2试验结果表明,甲烷段是反应二次启动的控制阶
段。要加快反应器的二次启动,关键在于如何控制好
甲烷段的运行条件。试验结果同时表明,只要控制好
反应器的运行条件就能很好的达到两相分离的目的,
从而更好的发挥两段厌氧反应器的优点。
作电极,利用安培检测法测定水样中COD值;探讨了
用该方法测定COD值的机理,并将该方法应用于实际
水样COD值的分析。实验结果表明,该电极重复性
好,使用寿命长;所建立的方法具有分析时间短,无
二次污染等优点。本方法线性范围为20一500mg/L,
最低检出限为l Omg/L。与国家COD
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
分析法的测
定结果具有好的相关性,应用于实际水样COD值的测
定取得了满意的结果。因此,本方法是一种具有应用
前景的测定COD值的新方法。
5参考文献
参考文献
Hien P G, Koanh L T. Closed Wastewater System in 5
The Tapioca Industry in Vietnam, Wat. Sci. Tech.,
1999,39(5):89一96.
Ana C16udia BARANA, Marney Pascoli CEREDA. 6
Cassava Wastewater (Manipueira) Treatment Using a
Two一Phase Anaerobic Biodigestor, Cienc. Tecnol.
Aliment., 2000, 20(2):56一60. 7
Ajit P. Annachhatre. UASB Treatment of Tapioca Starch
Wastewater,.Environ. Eng. 2000,126(12):1149一1152.
贺延龄.废水的厌氧生物处理.北京:中国轻工业出版社, 8
1999.
王绍文,罗志腾,钱雷编著.高浓度有机废水处理技术与工程
应用.北京:治金工业出版社,2003.
9
责任编辉 钟月华 (收到修改稿日期:2005-06-06
Cuesta A, Todoli J L, Mora J, et al. Rapid determi-
nation of chemical oxygen demand by a semi auto一
mated method based on microwave sample digestion,
chromiun (VI) organic solvent extraction and flame
atomic absorption spectrometry. Anal chim Acta, 1998,
114:81一88.
国家环保局编.水和污水监测分析方法.第三版,北京:中国
环境出版社,1998, 354一357.
国家环保局编.水和污水监测分析方法.第三版,北京:中国
环境出版社,1998,359一361.
Korenaga T, Zhou X 7, Okada K, et al. Determina-
tion of chemical oxygen demand by a flow-injection
method using cerium (IV) sulphate as oxidizing agent.
Anal chim Acta, 1993,272:237一244.
Jirka A M, Smith M J. Micro semiautomated analysis
of surface and waste waters for chemical oxygen
demand. Anal Chem, 1975,47:1397一1402
Canals A, Cuesta A, Gras L, et al. New ultrasound
assisted chemical oxygen demand determination. U1-
tra Sonochem, 2002,9:143一149.
艾仕云,李嘉庆,杨 娅,等 一种新的光催化氧化体系用于
化学需氧量的测定研究.高等化学学报,2004,25(5):823-
826.
Li B X, Zhang Z J, Wang J, et al. Chemilumines-
cence system for automatic determination of chemical
oxygen demand using flow injection analysis. Talanta,
2003,61:651一658.
Kim Y, Lee K, Sasaki S, et al. Photocatalytic Sensor
for Chemical Oxygen Demand Determination Based
on Oxygen Electrode. Anal Chem, 2000,72:3379一3382.
(上接第155页)
表2 本方法和重铬酸钾法对实际水样COD值测定的对比
责任编辑 钟月华 (收到修改稿日期:2005-07-10 )
化学需氧量(mg/L)
水样
本方法 重铬酸钾法 误差(%)
-4.5
3.8
3.6
一3.8
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