第 卷第 期
年 月
焦 作 工 学 院 学 报 地
液压四辊卷板机同步控制系统的研究与改进
赵 铁
焦作工学院机械工程系 焦作
摘要 论述了 一 型液压四棍卷板机的同步控制系统改进过程中遇到的问题及研究
解决方法 , 介绍 了采用普通电磁换向阁配以机械反债放大机构解决液压 四辊卷板机同步运动的控
制精度问题
关盆词 液压缸 同步控制 反情 精度
中图法分类号
作者简介 赵铁 , 男 , 岁 , 工程师 , 主要研究方向 液压传动 、 机械
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
姗 沉 又 一
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主
液压同步系统在工业生产中应用很广泛 , 如液压卷板机
、
大型压力机 、 大型液压折边
机等 这类机械设备能否生产 出合格的产品或工件 , 液压缸的同步精度起着关键的作用
液压缸同步是指两 个或两个以上液压缸同时运动时 , 不管各 自的负载如何 , 都保持相同的
运动速度或位移
。
液压缸制造精度误差
、
液压控制系统的液压损失
、
空气的混人及外界负
载偏置和结构变形等 , 都是影响液压缸同步精度的因素 由于不同机械设备对液压缸同步
精度的要求有所不同 , 其机械结构的简繁程度
、
成本高低也就有所不同
。
采用哪种
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
来
保证同步精度 , 要根据具体机械设备工作状况而定 面针对液压四辊卷板机同步控制问
题进行一些探讨
原液压卷板机出现加工工件质量不合格的原因
一 型液压 四辊卷板机是一种较早期的产品 该卷板机在卷制钢板圆筒
时 , 常出现工件质量不合格 , 圆筒两端直径不相等即大端周长变长等现象 , 其主要原因是
上辊与下辊作用力使被卷钢板一端产生压延现象
。
这种匹辊卷板机下辊的作用是提供一定
收稿 日期 司 一
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的向上力 设该力为夹紧力 叨
, 与上
辊一起夹紧所卷钢板 , 使上辊与被卷钢
板间产生足够的摩擦力 , 在上辊旋转时
能带动钢板运动 此外 , 在两侧辊作用
卷板时下辊还起着支承点作用 因此 ,
要求下辊两端液压缸不仅提供压力 , 还
应具有保压的功能 在设计时下辊的作
用力 夹紧力 甲 小于所卷钢板受压
状态时塑性变形所需要的力 那么为什
么还会产生钢板一端压延现象 图 所
上辊
图 上 、 下两辊正确工作状态
示为上
、
下两辊正确的工作状态 , 这时上
、 下两辊轴线平行 , 在这种状态下 , 夹紧力 甲
均匀地作用在钢板整个宽度 上 , 这时夹紧力 甲 不会使钢板产生局部塑性变形 , 所卷制
出的工件是合格的 当下辊轴线与上辊轴
线处于不平行状态时 如图 所示 , 夹
紧力 分 不是均匀地作用在钢板整个宽度
线上 , 而是 出现 了集中载荷 通过计
算 , 最大值可达到 甲 的 倍 , 并且钢
板的一端与压辊呈现点接触状态 , 造成所
接触部分发生塑性变形 , 在卷制圆筒时出
现一端被压延 , 使圆筒一端直径变大 造
成上
、 下两辊轴线不平行的根本原因是由
于作用在下辊两端的液压缸在运动中的不
同步 根据以上存在的问题 , 有必要对该
上辊
矛谕
图 上 、 下两辊非正确工作状态
液压四辊卷板机液压缸同步控制系统作进一步的分析研究 , 并提出改进设计方案
原液压控制系统存在的主要问题分析
图 所示为原液压系统原理图 该系统用一个电动机驱动两个相同排量的定量齿轮
泵 , 并采用两套相同的液压控制回路 正常工作时 , 两个换向阀同时切换 , 由两个油泵向
两回路提供相同的流量 , 以实现两个液压缸同步动作 但是 , 这种液压回路影响同步精度
的因素较多 如
、
两液压缸的泄漏不同 ,
、
两油泵容积效率不同等 , 都是影响同
步精度的重要因素
。 以上列举的两种影响因素可 以通过一些手段 , 在一定程度上得到解
决 但是在该回路中的减压阀对同步精度的影响就不易克服了
在这个系统中 , 减压阀串接在液压缸的进油管路 , 在液压缸柱塞上升至工作状态过程
中 , 起着使进人液压缸油液压力低于系统压力的作用 这个压力就是前述的夹紧力 甲
由于采用 的是 一 型定值式减压阀 , 这种定值式减压阀可以认为是 由一个直动式
锥阀作先导阀和 由一个节流形式的主阀组合而成 , 流经主阀的流量为
丈 下 , 一 ,
一
式中 , 产一主阀流通面积 一流量系数 ,
、 几一该阀进
、
出口压力
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滑块 下辊
又又又
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, 尸尸
图 原液压系统原理图
当 、 两液压缸受力不相
同 如被卷钢板出现偏置 及
液压缸 负载增大 , 由减压 阀
的特性可知会使该阀的流通面积
八咸小 , 则使 减小 , 出现 人
子么 , 液压缸 速度下降 , 产
生
、
两液压缸不 同步的现
象 这种同步控制是属于开环控
制系统 如图 所示 , 系统本 图 开环控制系统方框图
身无法补偿所产生的误差 , 因此原同步控制系统很难实现同步控制
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同步控制方法与分析
由以上分析可知 , 液压缸同步误差的消除必须采取有 比较反馈装置的闭环控制方式 ,
才能较好地解决 液压缸的同步控制方法有多种 , 如机械
、 电气
、
液压及其组合形式等 ,
其控制系统的方框图如图
所示 在这种控制系统中首
先应给定该系统应能达到的
同步精度标准 其次要选择
被测量及控制量
、
第三 , 确定控制方式 , 选择
有关元件
根据使用单位提出的要
控控控
制制制
原原原
件件件
图 闭环同步控制方框图
求 , 在卷板时下辊两液压缸同步的绝对误差值 △ , 根据分析 , 液压缸在这种误差
的最大值工作时 , 所加工出的工件仅能达到合格的要求 , 要生产高质量的工件 , 两液压缸
的绝对误差值 △ 一 可见对液压缸同步精度要求较高
控制量的选择 , 可以选择流量 或位移 选择流量控制方法比较简单 如在
两液压缸的进油管路中设置同步阀 采用同步阀的控制系统 , 其同步精度最高能达到
一 。 但是 两液压缸在整个行程运动中的累积误差值较大 , 超出系统工作时绝对误差
值 流量控制方法尽管采用控制元件各异 , 但多少都会出现这种累积误差 , 并且这种控制
系统工作效率较低 , 选择流量控制方式不能满足工作要求
从卷板机的工作性质可知 , 选择两液压缸位移的相对量作为控制量较为合理 如图
所示 控制量是直接输出的位移量 , 减少了控制系统中其他因素对同步精度的影响 , 由
于反馈信号取 自输出位移量 , 消除了液压缸在运动过程中的累积误差 , 因此可以获得较高
的同步精度 根据以上分析选用位移传感器作为反馈元件 , 能较好地解决液压缸的同步间
题
。
但是 , 这种闭环控制系统对原系统需要改造的工作量较大 , 设备改造投资较多 , 具体
应用于现场有很大的困难
新液压同步控制系统研究及设计原理
在对上述几种实现两液压缸同步方法分析的基础上 , 提出用开关量即电磁换向阀直接
进行控制的方法
。
由于开关量一般都应用在开环控制回路中 , 电磁换向阀只起控制油路
通
、
断的作用 , 不能完成液压缸运动速度快慢的调节 因此 , 采用电磁换向阀控制必须考
慈以下几个间题
。
电磁换向阀切换时间能否适应液压缸运动速度要求 电磁换向
阀换向冲击 液压缸同步误差的反馈和 自动控制 电磁换向阀的使用寿命等
第一 个问题就是开关量能否应用在所研究的机械工作状态 中 , 当两液压缸出现同步误
差时 , 电磁换向阀只能采用使运动快的液压缸断 油
, 而使运动慢的液压缸通 油 的
方法来控制同步 需要考虑的问题是电磁换向阀在这个通断过程中所用的时间 , 是否超出
了在这段时间内运动液压缸 同步精度范围 由 一 型液压四辊卷板机技术参
数可知 , 下辊上升速度较慢 , 约为 , , 若采用 型湿式电磁换向阀 , 其接
通 断开 时间约为
。
若再考虑其他影响因素 , 则在电磁换向阀完成一个动作所需
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要的时间 内 , 引起被控制液压缸在原同步误差基础上的增值量约小于 可见这个
误差值增量很小 , 没有超过前述液压缸同步精度控制范围 简称这个误差为控制系统的固
有误差用 一 表示 其次是冲击问题 电磁换向阀切换时会造成系统的冲击 田
于该机器使用的液压缸直径较大 , 而且控制流量较小 , 所以换向造成的冲击影响不大
如前所述 , 两液压缸同步精度
的控制量应选择两液压位移的相对
量较为合理 那 么采用什么方式及
元件进行误差的测量及完成信号反
馈呢 这里采用电磁换向阀作为控
制元件
、
用机械反馈杆与电器开关
配合实现电信号反馈的方案 如图
所示 , 将两个机械反馈杆分别与
下辊两液压缸上端滑块固接 , 两杆
在液压缸初始位置时处于同一直线
图 直动式反馈机构
④一下辊油缸 ②一滑块 ③一机械反馈杆 ④一毛器开关
上
。
当液压缸 向上运动时 , 带动两杆同时平行 向上运动
。
当出现两液压缸位移相对误差
时 , 使得一个杆高于另一个杆 当高差达到所控制的误差时触动电器开关 , 实现对电磁阀
的控制 , 使运动快的油缸停止 当两液压缸重新平齐时 , 机械反馈杆脱离电器开关 , 这时
两液压缸同时运动 , 这就实现了同步控制
。
但是在两液压缸同步精度要求较高时 , 由于控
制量很小 , 使两杆的相对位置变化量很小 , 不易调节电器开关触点与机械反馈杆之间的距
离 , 会使信号的输出滞后或超前 , 造成误动作
。 因此 , 必须将被测量 控制量 进行放大
使之动作准确 , 以适应较高精度的要求
。
经过研究 , 设计出机械反馈放大机构 , 如图 双点划线框内所示 并且通过前述对原
液压系统存在问题的分析 , 进行了液压系统改进设计 见 图
。
机械反馈放大机构设计
的最大放大量为 , 即液压缸 同步误差值被放大近似 倍
。
例如
、
两液
压缸在运 动中出现不同步时 , 若 液压缸的位移量相对 液压缸超 出设定 同步误差值
, 通过机械反馈放大机构将误差放大近 倍
,
使电器开关咬 准确导
通 , 反馈给电磁换向阀控制其 通 电
,
阀芯 向左 移劫 , 使液压缸 断油 停
止 , 液压缸 通油 上升
。
当
、
两液压缸同步误差值重新 回到设定值内时
断电 ,
、
两液压缸 同时进油 于是对液压缸 的同步控制得以实现 这套控制 系统符
合前述图 闭环同步控制方框图所示的闭环控制方式 由于设置 了达种反馈放大机构 , 控
制液压缸便具有很高的同步精度
由于该控制系统存在着固有误差值 尸 , 所 以有 设定这个系统液压生
’一
鱿同
步精度时
, 两液压缸的仁移相对量控制范围最小值就大于 乓
。
据 前面分析可知
, 在这个
控制范围内足 以满足该卷板机下辊液压的同步精度
。
此外 , 在卷制不 同精度要求 的工件
时 , 其同步精度应可以调整
。
因此 , 设计反馈攻大机构中的电器开关在水平万 向位置可峨
无级调节 , 以满足不同精度的要求
。
然而 , 若在液压缸整个运动过程中电磁阀都参与同步
控制 , 不但降低电磁阀使用寿命
, 而且使卷板机工作效率降低
。
根据该卷板机的工作性
质 , 两液压缸并不要求在整个运动过程中同步 , 而是在下辊接近 于卷板工作状态这一小区
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域 内 如 图 的 材
段 要求同步 根据这
一特点 , 将机械反馈放
大机构设 在液压缸行
程上部 小 区 域 内
这样 , 既满足了工作要
求 , 又使电磁换向阀减
少了切换动作次数
改进设计后的掖压
四辊卷板机控制系统克
服了原同步控制系统存
在的间题 并将原来的
两套液压回路系统设计
成一套回路系统 , 使液
压系统更简单
、
合理 ,
元件数量少 , 投资少
两液压缸 的同步控制 ,
是用普通电磁换向阀 ,
配以机械反馈放大机构
组成闭环控制方式 能
泛至」较高的液压缸同步
精度 , 满足卷制圆筒的
各项技术指标
参考文献
雷天觉 液压工程
手册
华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载
北
京 机械工业出版社 ,
陈城书
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现代液压回路设
计基础 北京 中国农业
机械出版社
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图 改进后液压控制系统原理图
〔责任编辉 杨玉 东 〕 万一液压缸整个运动段 材一同步控制段 刀漏卷板工作段
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