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2404回撤工作面防灭火工作总结

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2404回撤工作面防灭火工作总结2404回撤工作面防灭火工作总结2404回撤工作面防灭火工作总结在**煤矿二采区2404工作面回撤至2401的整个过程中,通灭队全体职工在队长及各个跟班队长的带领下,坚守在防灭火的第一线,所有人员在总结以往回撤工作面的经验基础上,始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,将预防工作做到精益求精。在工作过程中攻坚克难,积极地发现问题解决问题,打破了权威部门对我矿最短发火期仅有39天的鉴定,已安全工作80天之久。这个成果得来不易,需要我们继续总结,为日后的工作积累宝贵经验。1概况1.1矿井瓦斯情况根据20...

2404回撤工作面防灭火工作总结
2404回撤工作面防灭火工作总结2404回撤工作面防灭火工作总结在**煤矿二采区2404工作面回撤至2401的整个过程中,通灭队全体职工在队长及各个跟班队长的带领下,坚守在防灭火的第一线,所有人员在总结以往回撤工作面的经验基础上,始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,将预防工作做到精益求精。在工作过程中攻坚克难,积极地发现问题解决问题,打破了权威部门对我矿最短发火期仅有39天的鉴定,已安全工作80天之久。这个成果得来不易,需要我们继续总结,为日后的工作积累宝贵经验。1概况1.1矿井瓦斯情况根据2016年度矿井瓦斯等级及二氧化碳涌出量测定结果,矿井瓦斯相对涌出量为0.56m3/t,瓦斯绝对涌出量为2.30m3/min;二氧化碳相对涌出量为0.59m3/t,二氧化碳绝对涌出量为:2.40m3/min,采煤工作面最大绝对瓦斯绝对涌出量为0.99m3/min,属于低瓦斯矿井。1.2煤自燃倾向性和爆炸性2404工作面所采煤4层,经甘肃煤矿安全监察局安全技术中心鉴定,煤4层煤尘爆炸指数为34.36%,具有爆炸性;煤4层具有自燃倾向性,为I类容易自燃煤层,自然发火期一般为3-6个月,最短发火期为39天。1.32404回撤工作面层位调整情况2404工作面煤4层平均厚度6m,计划在距停采线22m-12m时,逐渐调整工作面层位,留顶煤开采,回采至距停采线12m时留1m顶煤,同时调整支架高度,采高达到2.8m,届时底煤厚度约为2.2m。22404工作面自燃特点及自燃防治难点2.12404工作面回撤时间长,初期回撤准备工作速度慢,造成巷道煤体暴露于空气中的时间长,松散煤体氧化升温时间长,超过煤层最短自然发火期,煤体暴露在空气中温度极易升高。2.2综放面采空区高温范围通常较大,综采顶煤放出率低,留有大量遗煤,液压支架之后的老塘区域浮煤较多,而顺槽顶板的煤易经过长时间氧化蓄热升温,进入采空区后,使采空区遗煤温度相对其它地点更高,使得自然发火期大为缩短,采空区浮煤一旦自然升温,由于火风压的作用,较高位置煤体受到加热,造成火源位置较高,用水浆等流体灭火困难。2.3由于地质条件复杂,矿井压力大,二采区进回风巷变形严重,巷道实际断面小于 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 断面,通风巷道未达到与生产能力相一致的要求,加之2401工作面开切眼贯通,二采区区域内布置有联络巷三道,避难硐室一道, 施工 文明施工目标施工进度表下载283施工进度表下载施工现场晴雨表下载施工日志模板免费下载 风门六组,防爆门一组,通风阻力大,通风设施多,漏风点多,风压不稳定,风门的多次开启与关闭会造成局部风压上下波动,通风系统的稳定性较弱,导致2404回撤工作面采空区氧气浓度变化较大,极易形成采空区遗煤与空气相结合导致煤体自燃的现象。2.42404工作面防灭火材料运输路线长,环节多,巷道变形严重,易造成短时间内材料供给不足,煤体长时间暴露于空气中。3预防的管理要求及前期准备工作3.1队长及跟班队长前往实地进行详细察看,对回撤面采空区,上下隅角,老塘区域,回撤区域技术措施,运料路线等做到心中有数,并及时作出人员调整,设备调动及突发事件的应急预案。3.2瓦检员严格执行现场“交接班” 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ,每班人员在回撤工作面、上、下隅角及易形成风流不畅的地点进行不少于三次的抽样检查,其余地点不少于两次检查,及时准确的掌握气体温度及风量变化情况,并对值班室进行汇报。3.3材料员提前与供应科联系,准备好防灭火所需的材料,并检查井下消防器材库及各点消防器材的完好情况,保证每个器材能随时投入使用。3.4管道班人员对井下管路进行排查检修,尤其对2404回撤面管路,每班进行检查维护,做好注氮管路的预埋,保证注氮作业正常,防止回撤过程中对注氮管路、压风、供水管路损坏,影响工作进程。3.5生产班班组及时对二采区的风门墙体及风门进行维护维修;2401切眼贯通施工风障,保障回撤期间风流稳定;做好2404回撤面安装局部通风机及风筒吊挂工作,提前预备防灭火所需材料,并将材料转运至工作现场。做好喷洒阻化剂和罗克休的准备工作。3.6车间检修人员对风泵和罗克休泵,做好检修,加工注水插管,监测管及各类管路变头,准备好回撤面所需风筒,电缆等物资。42404回撤工作面综合防灭火系统 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 4.1注氮防灭火系统方案1.在工作面回采期间距停采线40m、25m处预埋迈步式注氮管路,7月28日早班开始用第一趟注氮管路进行24小时不间断注氮,8月25日切换到第二趟。氮气纯度99.7%,氧含量0.3%,截止11月2日早班累计对采空区注氮1338305m3,有效控制了采空区内空气中的氧浓度,降低了煤体的氧化速度。在注氮的同时,对工作面上下隅角及后溜浮煤首先用阻化剂做喷洒作业,然后用罗克休对工作面进风隅角、回风隅角、后尾梁下部及架缝进行了喷堵,使遗煤形成窒息带。在2404工作面注锚挂网期间,在3#联络巷以里5m设置临时风障,拆除联络巷风门,对回撤工作面的风量进行了下调,下调到614m3/min。当U型通风风量不能满足工作面需求时,采用局部通风机通风,风量为364m3/min。2404工作面开始回撤前,通灭队将局部通风机安装到位,并试运转正常,调整局部通风机风筒,对上下隅角及回风死角进行通风,及时降低气体容易聚集区域的浓度。加强顺槽内风筒的日常维护、管理工作,确保回撤工作面风量稳定。在正式回撤期间,当班瓦检员对工作面所在区域内检测点进行不少与三次检测,并对值班室及调度室每班进行不少于三次汇报,随时对工作面顶部,帮部及后溜煤体温度进行不定时检测。在检测过程中,发现90#支架及前后支架附近温度变化明显,CO气体浓度升高,我队每班安排专职瓦检员和防灭火人员进行打眼注水,随时发现,随时处理,累计施工注水钻孔34个,孔深5米,通过注水,取得了较为明显的效果,如下所示:由上 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 中数据变化可以看出,9月15日于90#支架处发现该处温度上升,CO浓度增加,我队立即安排人员采取打孔注水措施,效果明显,之后CO浓度迅速下降,基本维持到了《煤矿安全规程》所要求的范围内。从温度时间图中也可以明显发现,自注水后,温度得到了有效控制,随后对该部位及工作面顶部松散煤层进行喷注注罗克休,封堵填充煤层裂隙,以减少煤层裂隙漏风现象,造成二次氧化。瓦检员每班对回撤工作面进行洒水作业,用以降低工作面温度及及时清除回撤作业所产生的煤尘,防止煤尘浓度达到一定范围时与有害气体混合发生爆炸。五、工作总结二采区防灭火形势比较严峻,一旦发火将严重影响矿井安全生产。通过2404工作面的回撤,我队采取联合防灭火措施,使矿井防灭火能力进一步提高,有效地扼制了火区的危害,保障了矿井安全生产,煤层自燃得到了有效抑制,煤矿正常生产能得到保证,说明防灭火技术措施起到了重要作用。通过对此次2404工作面回撤过程中我队的防灭火工作的成果来看,我队在煤的自然发火期只有39天的情况下,安全奋战了近三个月,这不止是工作中领导的方案有效,工人工作得力,更得益于我队对以往工作的成功经验的总结到位,将预防工作做得有条不紊,切实落实了“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,积极组织部署,超前计划,主动采取措施,积极发挥我队领导班子的职能管理优势,保证了此次工作面回撤通风防灭火工作质量,及时消除隐患,杜绝火灾事故的发生,保证了回撤工作顺利进行,为今后的防灭火工作打下了坚实的基础,为安全生产提供了有力保障。
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