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大型交流电机定子槽楔松动故障诊断

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大型交流电机定子槽楔松动故障诊断大型交流电机定子槽楔松动故障诊断 大型交流电机定子槽楔松动故障诊断 柳枫 摘要运用振动波形.频谱分析等方法,对炼钢厂混铁炉风机进行振动检测,成功诊 断了电机定子槽楔松动故障. 关键词电机振动松动故障诊断 中圈分类号TM34文献标识码B 湘钢二炼钢厂的一台混铁炉风机承担混铁炉的除尘.一旦 发生停机将严重污染环境,使生产被迫停顿.2005年8月,现场 巡检人员发现该机组振动异常.经振动测试,精密分析后,确诊 电机内部部件有松动现象.停机检修,发现电机定子有8个槽楔 松动,其中的4个因松动脱落几乎磨没了.由于...

大型交流电机定子槽楔松动故障诊断
大型交流电机定子槽楔松动故障诊断 大型交流电机定子槽楔松动故障诊断 柳枫 摘要运用振动波形.频谱分析等方法,对炼钢厂混铁炉风机进行振动检测,成功诊 断了电机定子槽楔松动故障. 关键词电机振动松动故障诊断 中圈分类号TM34文献标识码B 湘钢二炼钢厂的一台混铁炉风机承担混铁炉的除尘.一旦 发生停机将严重污染环境,使生产被迫停顿.2005年8月,现场 巡检人员发现该机组振动异常.经振动测试,精密分析后,确诊 电机内部部件有松动现象.停机检修,发现电机定子有8个槽楔 松动,其中的4个因松动脱落几乎磨没了.由于诊断正确,处理 及时,没有造成故障的进一步恶化,避免了诸如绕组烧毁,轴严 重弯曲等更严重的设备事故.挽回经济损失数十万元,其诊断分 析过程如下. 1.设备简介 该混铁炉风机配套的电机型号Y630-6(兰州电机厂产),功 率1250kW,额定电压,电流10kW87,6A,工作转速993r/min,冷 却方式为箱式风冷;液力偶合器型号YOTGC1000,功率范围 640—1860kW,额定转速1000r/min;风机型号Y4—73—25F,流量 36610Om3/h;介质密度10745kg/m3. 2.振动测试 2005年8月l1日,在混铁炉风机电机负载运行情况下.对 机组进行了全面测试.部分测试结果见 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 1. 3.振动分析 从测试数据看,混铁炉机组电机振动大,电机第7,8测点处 (电机外壳)振动大(7H:22.4mm/s67.57Hz,8H:23.2mm/s 干气密封压缩机组润滑油回油阻塞分析 窦希良 摘要分析BCL306型循环氢压缩机组驱动透平轴承箱油封漏油情况,找出问题.实 施油路系统改造措施,解决润滑油回油阻 塞问题. 关键词润滑油路回油阻塞油管泄压 中圈分类号TH117.2文献标识码B BCL306型循环氢压缩机组由意大利(NuovoPignone)公 司生产,停车检修改造中进行大修,检修完试运转过程中,发 现压缩机驱动透平1U50OHA型联轴节(DresseRand公司生 产)侧轴承箱油封存在严重漏油现象.机组润滑油路如图1所 示,压缩机轴封隔离氮气,气路与润滑油路在联轴器保护罩内 是相通的.压缩机密封系统的隔离氮气,作为干气密封后置第 二道轴封密封气,通过总管分别进入压缩机的前后隔离气封, 在排出过程中,由于机组联轴器处的润滑油路与隔离氮气排 出气路相通,氮气通过压缩机联轴节保护罩上面的排气管排 人大气.联轴器润滑油路线则是将压力为0.15MPa的润滑 油,通过喷嘴喷到联轴器上,完成润滑后经联轴器保护罩下 方的回油管,排入常压的机组回油总管中,再流进润滑油储 柜. 圈设_-理与曩-2007?1 图1 4I5一韧6液力耦合器l 9JI广7II8I 图1机组测点布置示意图 174.27Hz),均远大于该电机振动标准参考值(<2.8mrvds),电机 机身7测点的67.57Hz为电机转速频率16.65Hz的4倍频.从 幅值比较看,电机两端轴承处的振动(1日:3.17mm/s103.4Hz, 2H:3.93mwds33.1Hz)远小于电机外壳的振动幅值,因此,大致 可以确定电机是引起机组振动大的一个重要原因. 进一步分析电机频谱图,电机l,2,7,8测点的谱图有一 个共同的特点,即都存在电机基频l6.65Hz及其谐波(如lH: 3.17mm/s103.4Hz,2H:3.93mm/s33.1Hz),其振幅值多数超过 电机许可振幅值;从机身时域信号中,可明显看到调制信号产 生;而从电机谱图结构特征及电机轴向振动幅值较小的情况 看,基本可排除电机不平衡和不对中的故障;从谱图结构中转 子基频及其谐波均存在的迹象可能电机有"松动",但现场处 理时已排除了基础松动的可能,同时考虑到谱圈结构中无基 频分数倍频产生,谐波也无相应边带谱产生,基本可以排除电 机转子部件松 动故障.以上种 种特征符合电 机故障特征中 的一类:转子与 固定部件之间 可能产生了摩 擦或轴隙偏大. 该类故障可激 发电机较宽频 带的振动,包括 电机转频及其 谐波及零部件 的固有频率.因 此,得出定子部 件有松动的结 裹1机组现场振动检测数据 测点位置幅值,(mm/s) A1.43 l圩3.17 1.87 AI.87 2圩3.93 2.84 A12.4 3 圩5.o5 6O.57 7圩22.4 8圩23.2 注:A——轴向水平——垂直方向 论,后经检修验证.发现定子有8个槽楔松动,其中4个几乎 松动磨没了.该结论完全正确.W07.01—31 作者通联:湘潭钢铁集团有限公司机电制造厂湖南湘潭 市411101 E—mail:Liufen66l6@l63.corn[编辑王其] 一 ,原因 分析后确定,引起透平轴承箱油封漏油的根本原因是回油 阻塞.将全部的回油管拆开检查后,没有发现有堵塞物,所以排 除了油管内异物堵塞的可能.进一步检查是回油管内压力堵塞, 即回油管中存在高于大气压的压力,这个压力阻塞了润滑油的 顺畅回流.引起回油阻塞的原因如下: 1.隔离氮气注入压缩机两端的迷宫气封后,一股向内泄漏, 起到了阻止介质气从二级密封沿轴.向外漏的作用.另一股向 外,通过迷宫气封泄漏到密闭的联轴器保护罩内,然后通过罩上 面的连接管,进入收集管后排入大气.由于联轴节保护罩上方的 排气管直径小,气体来不及通过排气管排人大气,保护罩内产生 一 定的压力.部分氮气经联轴器保护罩下方的润滑油排出管,进 入回油总管,回油总管中就产生了氮气压力.回油总管与储油槽 相连,储油槽是常压的,正常情况下,回油总管也应该是常压.但 回油总管中存在氮气压力,导致了回油阻塞,引起轴承润滑油从 油封间隙外泄的情况. 2.机组为何在以往运转过程中轴承油封不漏油的原因.经 过分析是因为在运转过程中,油封与轴的微小间隙,在轴与油封 高速相对运动下.产生了一定的刚性气膜,从而阻止了润滑油的 外泄.另外压缩机隔离氮气气封与轴的微小间隙,在轴高速转动 时也会产生刚性气膜,从而也阻止了氮气外漏,进入联轴节保护 罩内的氮气就会变少,使回油管内的氮气压力变小,回油的阻力 也变小.正是这些因素的作用,使轴承箱内的油不再外漏.但机 组在备用期间,以上条件不具备,从而使润滑油在轴承箱内越积 越多,就会通过油封间隙溢出.还有一个值得解释的情况是:除 了此油封漏油外,机组的其他轴承油封,因回油管直径均大于此 回油管直径,能满足润滑油顺畅回油的需要,所以没有出现回油 阻塞现象,也就不会引起油封漏油. 二,改造措施 为实施正确的改造措施,避免对机体产生破坏,应排除两种 不合理作法. 1.加粗联轴节保护罩上的排气管,使聚集在联轴节保护罩 内的气体快速排放.由于联轴节保护罩上的排气管法兰接口大 小一定,加粗收集管也因"瓶颈作用"而不起作用. 2.加粗轴承箱回油管,同样因为轴承 座上连接排油管的丝孔(G11/4英寸)大 小一定,为避免破坏轴承箱,此措施也行 不通. 正确作法应该是:针对回油管内的 氮气压力,采取回油管泄压的方法.首先 拆下轴承箱回油管的油视镜(DN60),在 视镜上方加工出G11/4英寸的丝孔,然 后制作一段长300ram,一端有GI1/4英寸 丝头,另一端配有防尘帽的短管,安装在 回油视镜上,如图2所示.图2 经过改造,回油管内的氮气压力通过呼吸管充分泄人大气, 回流润滑油顺畅地泄入总收集管,解决了回油管内氮气阻塞导 致的轴承箱油封漏油问题.W07.01—32 作者通联:中石化齐鲁股份有限公司烯烃厂机修车问山 东青岛市经济技术开发区辽河路88号266000 E-mail:dxlgy1972@163.corn[编辑利文] 设__理与雀_2007?1团
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分类:生活休闲
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