第29卷第9期
2006年 09月
五 工 Vo1.29 Na9 S
ept.2006
粗苯精制扩能改造
王忠杰
(石家庄焦化集团有限责任公司,河北 石家庄 050031)
[摘 要]通过对引进技术与装置的改进和完善,提高了装置的产能。
[关键词]粗苯;轻苯:蒸馏:精馏
【中图分类号],rQ 522.62 【文献标识码]B 【文章编号]1003—5095(2006)09—0038—02
石家庄焦化集团苯精制分厂的粗苯加氢工艺是
由德国BASF公司开发,经 K.K公司改进,自1997年
投产以来,运行比较顺利,为公司创造了很大效益。但
是该工艺中的加氢部分存在一定不足,特别是对粗苯
的蒸发处理不彻底,具体
表
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现在多段蒸发器底部外排
苯残渣中三苯(纯苯、甲苯、二甲苯)含量高、排量大。
由于苯类产品市场较好,相应粗苯原料价格逐渐升
高,而且质量变化很大,在这种情况下多段蒸发器顶
部、底部物流均很难达到设计要求,造成三苯损失,并
且重组分夹带较多,影响催化剂寿命。
1 具体问题分析
1.1 预蒸发器问题
预蒸发器很容易堵塞,清理困难。清理后使用周
期不断缩短,降低了换热效果,增加了能耗。整个装置
运行至今已有 7年,粗苯过滤器和预蒸发器堵塞非常
严重,特别是预蒸发器,设计的使用周期为半年切换
~ 次,但实际上结焦很快,在开始结焦以后使用周期
急剧缩短,开工一年以后切换周期为25—30 d,在拆
开进行清理时,发现管程及上下封头沉积了大量的焦
状物,清理起来十分困难,且清理时对管壁造成很大
损坏。由于清理周期频繁,管程和壳程出现泄漏,后来
在 2000年 4月份花费 30多万元对两台预蒸发器进
行了更换,并在同年5月份往粗苯原料中加入阻聚剂
HK-1 7 A,运行状况有所好转,使用周期延长到4O一50 d。
I.2 多段蒸发器问题
多段蒸发器的主要蒸发部位是喷嘴,粗苯在此与
氢气相混合后进入塔内闪蒸从而蒸发,在生产中顶部
和底部两个喷嘴结焦比较厉害,在很大程度上影响了
蒸发效果。每年春季检修时拆开喷嘴后发现两个喷嘴
被焦状物堵塞相当严重,现在每次检修时都要进行清
[收稿日期]2006—07一l1
[作者简介]王忠杰(1972一),男,助理工程师,主要从事生产
管理工作。
理。由于预蒸发器的频繁切换给多段蒸发器的再沸器
带来一系列严重后果,按照设计要求,再沸器在使用
过程中由于换热效率的降低,粗苯出口温度会逐渐下
降,这就需要多段蒸发器再沸器提供更多的热量以保
证粗苯的蒸发。在实际生产中再沸器的负荷频繁变
化,特别在多段蒸发器使用后期加热量不足时,两个
再沸器需要提供的热量很大,导致再沸器表面结焦。
有时再沸器管程近一半被焦状物堵死,清理非常困
难。
1.3 反应 器问题
大量不饱和化合物(如古马隆和茚)进入加氢反
应器,增加了反应器的负荷,影响了操作参数,并且高
沸点不饱和化合物在反应器中发生缩聚反应,在催化
剂表面结焦,降低了加氢反应的效果。
1.4 苯残渣问题
开工至今所生产的主要产品均达到要求,但苯残
渣和溶剂油达不到理想效果,外排苯残渣中三苯含量
高,降低了三苯收率。在精制的最后阶段,间歇蒸馏蒸
完二甲苯后,釜中所剩物质应符合 200#溶剂油标
准,而实际情况:高沸点物质被加氢后形成更高沸点
物质,这些物质最终进入二甲苯系统,还要继续蒸溶
剂油,这样不但增加了能耗,而且还降低了溶剂油产
量。
焦化粗苯中组分非常复杂,除苯族烃外,还有链
烷烃、环烷烃、不饱和化合物、杂环化合物以及萘系组
分。粗苯中挥发性低的组分(如三甲苯、茚及萘系组
分)在精制过程中受热后易沉积,造成堵塞。因此,在
加氢前必须将其分离出去。引进的粗苯加氢精制工艺
中对焦化粗苯的预处理方法是采用循环气体作为载
体的多级加热气提法。现有装置主要是预蒸发器和多
段蒸发器,主要在多段蒸发器中蒸发。
实践证明,只依靠预蒸发器和多段蒸发器,不能
将焦化粗苯中的轻重组分有效地分开,即引进的粗苯
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第 9期 王忠杰:粗苯精制扩能改造 ·39·
加氢精制工艺中对焦化粗苯的预处理方法,还存在一
定的问题,需要进行改进。
2 项目启动与计划
经过多方研究分析,认为最好的方法:在加氢单
元前增加预处理装置,将粗苯原料分离成轻苯和重
苯。轻苯进入加氢单元,这样不仅保证了进入加氢单
元的原料质量,同时提高三苯收率和加工量;重苯进
入焦油系统进行深加工,具体如图1。
塔底 泵
图 1 装置不意 图
焦化粗苯由罐区原料储槽经原料泵送至预蒸馏
装置区,首先经粗苯过滤器,过滤后进入用蒸气加热
的预热器,被加热至 90℃左右,经流量控制送到预
处理塔。
由于粗苯原料中不饱和化合物在温度升高过程
中极易结焦聚合,因此预处理塔顶压力为 40 kPa(绝
压),塔顶轻苯蒸气温度为 68℃,轻苯蒸气出来后被
冷凝冷却器冷却,冷却后的轻苯收集在回流槽中。预
处理塔所需的回流液由回流泵经流量控制送到预处
理塔顶部,多余的轻苯馏份经流量控制送到加氢单元
粗苯原料缓冲槽。
预处理塔塔底温度为 168℃,压力为55 kPa(绝
压),塔底重苯馏份由塔底泵抽出,分成两路,一路进
塔底重沸器,加热后返回塔内;另一路经流量控制后
送到焦油系统。预蒸馏所需热量由导热油提供。
整个预分离装置可以作为一个独立系统,开工正
常时可向加氢单元提供轻苯,有问题发生时可停下
来,加氢单元继续加工粗苯不受任何影响。
3 项目实施
增加预处理装置项目在 2005年初提出,经石焦
集团公司讨论后立项,整个工程从 7月份开始设备
安装,到 10月27日装置开工准备完成,系统调试完
毕。10月28日开始试车,一次开车成功,随后转入正
常运行状态。
预蒸馏装置开工以后,运行一直比较正常,生产
的轻苯、重苯都达到了设计要求。
轻苯主要组成:馏程范围为80.0—145℃。
对于塔底重苯产品,原计划以不含苯乙烯为标
准,实际上由于分离效果较好,茚满以前的馏份全部
蒸发上去,这样需要加氢精制的主要产品苯、甲苯、二
甲苯现在基本没有损失。
4 项目经济效益
4.1 预蒸馏装置
根据工程设计及 目前运行情况,年可增加 10%的
粗苯加工量,即 5 000 t粗苯,按粗苯产纯苯 70%、甲
苯 15%、二甲苯 5%计算,可生产纯苯 3 500 t,甲苯
750 t,二甲苯 250 t。目前粗苯、纯苯、甲苯、二甲苯
的吨价分别为 3 400、6 500、6 000、7 000元。即年新
增 入:6 500X3 500+6 000X750+7 000><250=2 900
万元;原料费用:3 400×5 000=1 700万元;动力费
用:120万元;管 理 费:30万元;总 成 本:1 850万
元;年新增利税:2 900—1 850=1 050万元。
4.2 项目总投资
项目总投资:560万元。预蒸馏装置达产后年可
创利税 1050万元,利润 600万元,一年内即可收回全
部投资。
5 结 论
预蒸馏装置的实施,弥补了引进装置的技术缺
陷,使粗苯加氢精制工艺更加完善。装置投产后,使进
加氢系统的物料由粗苯变为轻苯,大大延长了预蒸发
器的使用周期,减少了清理费用,同时也减少因经常
清理所造成的环境污染,保证了加氢系统的长周期稳
定运行。预蒸馏装置的投运,还增加了粗苯的加工量,
使整个苯加氢精制系统能力由5万 t/a提高到5.5
万 t/a,年新增利税 1 000多万元。投资少、见效快,
属于典型盼‘短、平、快’硕 目。
[参 考 文 献]
[1]司 航.化工产品手册 有机化工原料(第 1版)[M].北京:化学工业
出版社,1995,569-575.
[21H·泽林斯基等著.赵林昌等译.炼焦化工(第 1版)[M].鞍山中国金
属学会焦化学会出版社,1993,337—341.
[3]冯安祖,等.中国冶金百科全书 炼焦化工(第 1版)[M].北京:冶金
工业出版社,1992,326—331.
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