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垃圾渗滤液、粪便污水与城市污水同步脱氮除碳中试

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垃圾渗滤液、粪便污水与城市污水同步脱氮除碳中试垃圾渗滤液、粪便污水与城市污水同步脱氮除碳中试*论文导读::为解决垃圾渗滤液、粪便污水与城市污水氮和有机物达标排放问题,以实际混合污水为进水,采用实际倒置a2/o工艺的模拟反应器,进行了中试规模的正交试验。结果表明,水力停留时间起决定性控制作用,延长水力停留时间是提高除污效果最为简捷有效的手段;当渗滤液、粪便污水和城市污水混合比为0.2:1.0:400、水温为28〜34C、泥龄为20d时,最优运行参数为HR存11h、D83mg/L、R=100%r=200%此时CODNH3-N和TN平均去除率分别为85.0%、96....

垃圾渗滤液、粪便污水与城市污水同步脱氮除碳中试
垃圾渗滤液、粪便污水与城市污水同步脱氮除碳中试*论文导读::为解决垃圾渗滤液、粪便污水与城市污水氮和有机物达标排放问题,以实际混合污水为进水,采用实际倒置a2/o工艺的模拟反应器,进行了中试规模的正交试验。结果表明,水力停留时间起决定性控制作用,延长水力停留时间是提高除污效果最为简捷有效的手段;当渗滤液、粪便污水和城市污水混合比为0.2:1.0:400、水温为28〜34C、泥龄为20d时,最优运行参数为HR存11h、D83mg/L、R=100%r=200%此时CODNH3-N和TN平均去除率分别为85.0%、96.5%和65.1%,出水浓度满足国家一级A排放 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ,三种污水同时处理同时达标。较常规工况,CODNH3-Nff日TN去除率分别提高了8.2%、23.2%和19.2%,氮的去除率涨幅较大,工艺优化后有效解决了混合处理后面临的脱氮率低的严重问题。因试验水温与广州地区常水温接近,故结果具有一定代表性。研究同时证明,粪便污水可做为外加碳源,适量的添加到城市污水处理系统中,提高生化处理效率。论文关键词:垃圾渗滤液,粪便污水,城市污水,脱氮,除碳,倒置A7O工艺,正交试验,水力停留时间垃圾渗滤液、粪便污水含有高浓度的有机物和氨氮[1-2],以场内或场外处理为主[2-6]。因场内处理投资大、处理能力有限等问题,场外处理逐渐引起人们的关注四。广州市大坦沙污水厂自2005年起,接纳渗滤液、粪便污水分别与城市污水同步处理。实践表明,因污染物浓度高、进入时间不定及接入方式不当等原因,微生物活性下降,反应池和浓缩池“死泥”增多,出水水质受到不同程度的影响,其中以总氮最为严重[10'11]。该厂三期处理系统未来还将有同时接纳渗滤液和粪便污水的任务,如何保证氮和有机物的达标排放迫在眉睫。笔者前期研究了渗滤液与城市污水、粪便污水与城市污水同步脱氮除碳[12-15],以及渗滤液、粪便污水与城市污水混合比例[16]的有关问题;文献[17]仅是 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 了渗滤液与城市污水、粪便污水与城市污水分别合并处理的效果,但对于三种污水同步脱氮除碳的研究目前还未见报道。为此,本研究采用大坦沙污水厂三期处理工艺的模拟反应器,以实际混合污水为进水,在现场进行了中试,确定了关键影响因素的显著性和最优工况,代表性工况下实现了三种污水氮和有机物同时处理同时达标。1试验装置与方法1.1试验装置试验装置如图1所示。该装置为钢板焊接而成,模拟大坦沙污水厂倒置a2/o工艺设计。前端为调节池,内设搅拌机,保证渗滤液、粪便污水和城市污水混合均匀。装置主体有效体积约4n3,长X宽=4.51mX0.8m环境保护论文,有效水深为1.1m。用隔板分成缺氧池、厌氧池、好氧1池和好氧2池,体积比例约为1:0.5:1.25:1.25。缺/厌氧池设有搅拌机。好氧池尾部设混合液回流管,底部设有微孔曝气器。末端为沉淀池,长><宽=1.5mx0.8m,有效水深为0.5m,泥斗高为0.68m,有效体积约0.9m3,底部设排泥管和污泥回流管。图1中试装置Fig.1Schematicdiagramoftestinstallation1.进水泵2.空气压缩机3.转子流量计4.污泥回流泵5.混合液回流泵6.电动搅拌机7.微孔曝气器8.在线DC仪9.排泥管10.出水管I.调节池II.缺氧池III.厌氧池IV.好氧1池V.好氧2池VI.沉淀池1.2试验设计活性污泥法去除氮和有机物是多种底物和多种微生物相互耦合反应的结果,其过程变化受多种因素影响,单一参数变化而其他参数不变的情况是不存在的[18]免费论文网。因此,本研究采用正交试验方法,考察多参数共同作用下处理效果,判断影响因素的显著性,确定最优工艺条件。根据实际运行经验,将水力停留时间、好氧池溶解氧浓度、污泥回流比和混合液回流比4个可控参数选为考察因素,每个因素选择3个代表性水平,如表1。表1正交试验设计Tab.1Schemeoforthogonaltest因素A:HRT/hB:DC/(mg.L-1)C:R/%D:r/%水平1112.060100200374.01003001.3试验方法渗滤液、粪便污水和城市污水分别取自广州市兴丰垃圾填埋场、广州市白沙河无害化处理厂和大坦沙污水厂沉砂池出水,在调节池按0.2:1.0:400的体积比[16]混合,水质见表2。其中,粪便污水COD/TN为14.6,BOD/COD;0.62,碳源丰富,可生化性较好。与城市污水和渗滤液混合后,混合污水C/N比为5.9,BOD/COD;0.75,较城市污水C/N比(C/N比=5.4)和B/C比(B/C比=0.43)分别增加了9.3%和74.4%,较渗滤液C/N比(C/N比=3.8)和B/C比(B/C*=0.34)分别增加了55.3%和120.6%,与粪便污水混合处理对于城市污水,特别是南方地区低碳源城市污水生化处理[16]有益,也利于降低渗滤液处理难度。表2用水水质Tab.2wastewaterquality项目COD/(mg.L-1)NH&N/(mg.L-1)TN/(mg.L-1)COD/TNBOD/(mg.L-1)BOD/COD渗滤液16750400044003.856500.34粪便污水17050932116814.6105500.62城市污水12520235.454混合污水14626.329.15.91320.75为保证数据的可靠性,每组试验取数日平行试验均值作为最后结果。取样频率为2次/d,主要水质分析项目有CODNH3-NTMNO3-N和NO2-N等,采用国家标准分析方法测试。D舟日pH分别采用HACHsc10g线溶氧仪和CYBERSCAN5l0pH计测定。2结果与讨论2.1正交试验结果及统计分析按照L9(34)安排试验,以NH3-NTN和CODfc除率为水质评价指标,9种试验 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 下对污染物的去除效果及直观分析如表3所示。试验期间水温为27〜30C,泥龄保持20d。表3正交试验结果及直观分析Tab.3Orthogonalexperimentalresultsandintuitiveanalysis项目试验编号ABCD评价指标COD去除率/%去除率/%TN去除率/%试验结果1111179.878.153.02122280.795.233382.595.941.44212376.669.336.25223151.26231276.581.945.47313271.248.949.781373.951.135.49332173.358.338.6COD去除率极差计算81.000*75.86776.73376.63377.13376.867*76.13372.80077.433*76.83377.667R8.2001.5660.1341.534NH3-N去除率极差计算65.43370.36772.43377.36775.73374.26775.333*52.76778.700*75.233*72.100R4.8663.233TN去除率极差计算52.067*46.30044.60047.60044.26749.467*45.533★52.30041.23347.433*37.667R10.8347.6672.83314.633注:★代表最优水平由表3看出,COZ除率为71.2%〜82.5%,平均为76.8%;NH3-N去除率为48.9%〜95.9%,平均为73.3%;TN去除率为35.4%〜61.8%,平均为45.9%。TN去除率相对偏低,但据文献[19]提供的理论公式计算,TN理论去除率为48.8%〜74.5%,高于实际值12.7%〜13.4%,说明若严格控制操作条件环境保护论文,TN去除率还有较大提升潜力。相对而言,氮的去除受工艺条件影响较大,而CO世除则表现较为稳定。极差可反映各因素对混合污水处理效能影响的主次顺序。比较极差大小可知:对于去除CODA>B>D>C即主次顺序为水力停留时间>好氧池溶解氧浓度>混合液回流比>污泥回流比;对于去除NH3-NA>B>C>D即主次顺序为水力停留时间>好氧池溶解氧浓度>污泥回流比〉混合液回流比;对于去除TN,D>A>B>C即主次顺序为混合液回流比>水力停留时间>好氧池溶解氧浓度>污泥回流比,其中混合液回流比和水力停留时间的极差分别为14.633和10.834,影响力接近。方差分析即明断各因素影响的显著性,得到表4。表4方差分析表Tab.4Anovatable方差来源偏差平方和自由度FF临界值/显著性氨氮总氮COD氨氮总氮COD氨氮总氮CODA2124.63187.40101.02111.9614.9827.53F0.1(2,2)=9.0/*F0.05(2,2)=19.0/**B290.9089.064.15215.337.121.13F0.1(2,2)=9.0/*C39.8312.510.0322.101.00D18.98334.93.6721.0026.771.00F0.05(2,2)=19.0/**误差18.9812.513.67注:***表示影响显著,**表示影响较大,*表示影响较小比较表4所列各因素的F和F临界值可知,对于硝化,FA>F0.01,FB>F0.1,水力停留时间影响显著,好氧池溶解氧浓度影响较小,污泥回流比和混合液回流比基本无影响;对于反硝化,FD>F0.05,FA>F0.1,混合液回流比影响较大,水力停留时间影响较小,好氧池溶解氧浓度和污泥回流比基本无影响;对于去除有机物,FA>F0.05,水力停留时间影响较大,其他因素基本无影响。由上述分析得到,水力停留时间是唯一对所有指标都有影响的因素,且影响力较大,污泥回流比则基本无影响。结合表3,当延长水力停留时间,例如由7h(7#〜9#试验)延长到11h(1#〜3#试验)时,氨氮去除率由48.9%〜58.3%增至78.1%〜95.9%,平均增幅为36.9%;总氮去除率由35.4%〜49.7%升至41.4%〜61.8%,平均增幅为10.9%;CODfc除率由71.2%〜73.9%提高至U79.8%〜82.5%,平均增幅为8.2%。各项指标去除率均出现不同程度的增幅,以硝化率最为明显。这是因为HRT®,硝化、反硝化作用进行得不充分,吸附于基质上的大量氨氮未来得及转化便随出水流出了系统[21];HRT长,为硝化反硝化反应提供所需了时间,处理效果可获得首要保障。从试验结果看,延长水力停留时间是提高混合污水处理效果,特别是硝化效果的最为简捷有效手段。2.2最佳工况的确定及效果分析由表3得到各个因素的最优水平组合环境保护论文,如表5所示。表5不同评价指标的最优水平Tab.5Evaluationoftheoptimallevelofdifferent项目最优水平HRT/hDO/(mg.L-1)R/%r/%CODS除率11480300NH3-N去除率114100200TN去除率113100200由表5看到,除HRT外,不同指标其他因素的最优水平有所不同。对于DO水平,TN为3mg/L,而NH3-N和CO顷」为4mg/L。结合表3,当DO由3mg/L升至4mg/L时,NH3-N平均去除率增长了2.97%,而COtDF均去除率则提高了0.3%,去除效果相差不大,同时考虑能耗,以及过度曝气导致回流至缺氧池的溶解氧增加而影响反硝化等因素,DO浓度取3mg/L。对于污泥回流比,NH3-N和TN为100%,而COM80%。当污泥回流比由80%增至100%时,CO以除率仅变化了0.03%,因此,污泥回流比统一取100%同理,混合液回流比取200%综上,确定系统最佳运行参数为:HRM11h、D83mg/L、R=100%r=200%保持该条件,在水温为28〜34C,泥龄为20d时运行15d,结果如图2〜4所示。图3最佳工况下TN去除效果Fig.3RemovaleffectofTNonopitimaloperationparameters图2最佳工况下NH3-N去除效果Fig.2RemovaleffectofNH3-Nonopitimaloperationparameters图4最佳工况下CO以除效果Fig.4RemovaleffectofCODonopitimaloperationparameters图4最佳工况下CODfc除效果Fig.4RemovaleffectofCODonopitimaloperationparameters在最优工况下,脱氮除碳率相对较局,污染物去除效果良好、稳定。当进水COM123~195mg/L时,出水CO*低为16mg/L,最高为30mg/L,去除率为77.8〜89.6%,平均为85.0%;当进水NH&N为21.9~30.4mg/L时,出水NH&N为0.5〜1.3mg/L,硝化率高达95.0〜97.9%,平均为96.5%;当进水TN为25.7~34.7mg/L时,出水TN在8.6mg/L到12.6mg/L之间变化,去除率为62.2〜68.7%,平均为65.1%免费论文网。各项指标出水浓度均满足国家一级A排放标准。较表3所列常规工况,CODNH3-NWTN去除率分别提高了8.2%、23.2%和19.2%,氮的去除率涨幅较大。工艺优化后有效解决了混合处理后面临的最严重问题,
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