首页 深孔钻头的优化刃磨

深孔钻头的优化刃磨

举报
开通vip

深孔钻头的优化刃磨深孔钻头的优化刃磨 I-/口 深孔钻头的优化刃磨 重庆川东船舶重工有限公司(408102)冉伟 深孔加工通常是指孔深L与孔径D之k~L/D? 5,10的孔的加工.深孔加工的一大难题就是排屑 困难,尤其是钻床上加工深孔更是如此. 我公司承接的重庆轻轨工程道岔梁产品中有 车轮轴零件,如图1所示,其注油孔为直径9mm, 深度270mm的特深孔,由于孔小而深,切屑非常 不易排出,钻头细而长所以强度较差极易折断, 而一旦钻头断在孔里将无法取出,造成工件报 废,加工时就出现过因切屑挤压钻头断在孔里的 ...

深孔钻头的优化刃磨
深孔钻头的优化刃磨 I-/口 深孔钻头的优化刃磨 重庆川东船舶重工有限公司(408102)冉伟 深孔加工通常是指孔深L与孔径D之k~L/D? 5,10的孔的加工.深孔加工的一大难题就是排屑 困难,尤其是钻床上加工深孔更是如此. 我公司承接的重庆轻轨工程道岔梁产品中有 车轮轴零件,如图1所示,其注油孔为直径9mm, 深度270mm的特深孔,由于孔小而深,切屑非常 不易排出,钻头细而长所以强度较差极易折断, 而一旦钻头断在孔里将无法取出,造成工件报 废,加工时就出现过因切屑挤压钻头断在孔里的 情况,而且钻孑L效率很低.经过 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 ,笔者决定 通过钻头的优化刃磨来改善排屑状况,以降低钻 头损耗和折断的风险,提高深孔加工效率. 图1车轮轴零件图 1.影响排屑的原因 (1)钻头顶角角度对排屑的影响沉平头孔 时会发现,扩孔和沉孔时产生的切屑大有不同, 相同的切削用量扩孔时切屑会卷成圆筒形状排 出,而沉孔时切屑不会卷曲,以弧形长条状排出 孔口,因此可以肯定钻头顶角角度对排屑状态有 较大的影响,如图2 所示. 钻头切削时, 刀口对工件的作用 力之反作用力F始 终垂直于刀口,此 4参磊冷加工 图2刃13作用示意图 头 件 力F并非单一力,而是主要存在径向分力和轴向 分力等,两种分力的此增彼减左右着作用力F的 方向,也决定了切屑的流向;当顶角角度为118. 时,产生作用力如F,与F相比其径向分力会增 大,轴向分力会减小,此时作用力的方向也偏 于径向,因此切屑流向也偏于径向,所以排屑困 难;通过计算可以得出,此时切削刃B.的长度明 显大干B的长度,如图3所示,因此切出切屑更 宽,越宽的切屑在钻头螺旋槽内移动时与孔壁和 钻头都产生较大摩擦,切屑流出阻力加大,更加 大排屑难度.再有切削刃增长导致切削面加宽, 切削阻力加大,钻头负荷增大,加大钻头折断的 危险;而且切刃长,切屑宽,摩擦大,抗力大, 因此工作部温度也高,加速了钻头的磨损.当增 大钻头顶角角度到约145.时,情况则反之,如图2 中所示,与舛目比此时径向分力会减小,轴向分 力会增大,此时反作用力的方向更偏于钻头轴 向,切屑流向也偏于轴向,所以更易排屑;钻头 刃面变短如图3中B所示,切出切屑更窄,摩擦减 小,温度更低,更增加排屑顺畅度,也减小钻头 负荷,增加钻头使用寿命. (2)分屑槽对排屑的影响如图4所示.在 钻头刃面为正常形态,即没有修磨分屑槽的情况 下,切出切屑的宽度等于刃边长度为L,切屑排 图3钻头刃边示意图 出摩擦较大,排屑阻力大;如果在两条切削刃上 分别开出一条错开位置的分屑槽,切屑被分屑槽 分成两条细得多的切屑Lt1]L和L,产生的摩擦就 小,温度更低,排屑更顺畅,而且冷却效果会更 好. 钻头 r,,一,7 件 图4分屑槽刃磨示意图 (3)钻头前角角度对排屑的影响由于钻 头前角是钻头固有角度,因此使用者较少注意它 对加工的影响,前角大的钻头切削刃锋利,切削 阻力小,产生抗力小,切削温度低,切屑流出时 受前刀面挤压小,所以卷曲变形小,更不易折断 而以弧形长条状排出,所以排屑更顺畅.而前角 小则反之,切屑流出时容易断成碎片而堵在螺旋 槽内,所以排出困难,稍多一点就会出现挤屑现 象,就得提钻排屑. 此外,深孔钻头的后角应适当磨得大点,这 样钻头刃口更锋利,对切削状况和切屑成长条形 状都有好处,更利于排屑. 2.试验分析 用三块厚1OOmm的Q235普通钢材叠压在一 起做试件,用钻床铭牌上推荐切削用量n=6OOr/ min,考虑到钻头太长所以进给量比铭牌推荐稍小 点取0.13mm/r. (I)用外圆处前角约25.(以万能角尺测 量)的9mm~N长钻头做顶角角度对排屑影响的 试验,取118.和145.的顶角(以万能角尺测量) 分别轮流刃磨3次钻3次,这样是为了尽可能排除 钻头刃磨差别对结果的影响. 试验结果:顶角118.时3次基本都是钻到 80mm深前后时开始出现挤屑情况,120mm左右 时无切屑排出孔外,提起钻头可以看到切屑呈短 条状,之后切屑开始越来越碎,每进给5mm就 得提钻排屑.顶角145.时基本都在120mm左右时 开始出现挤屑情况,在160mm左右前基本都是 长条状切屑,大多数切屑条可以排到孔口,没有 118.时提钻排屑频率高,大约进给1Omm才需提 钻排屑.观察切屑情况,顶角118.时的切屑比顶 角145.时稍微宽点也更弯,提钻排出的切屑顶角 118.时的挤压比顶角145.时的严重也更短更碎. 由于提钻次数少,钻完300mm深的孔,顶角145. 时比顶角118.的用时少1,2min. (2)用外圆处前角约35.的9mm加长钻 头,做前角对排屑的影响试验.顶角约145.,孔 深120mm左右时出现挤屑情况,直N4L深200mm 时切屑都还成长条状而不会挤碎,提钻排屑频率 很低,约20mm左右排一次.钻完300mm深的孔 用时比前面还更短. (3)由于9mm)JN长钻头不好做分屑槽试 验,因此用20mm普通钻头来做,顶角取130.左 右,试件用45钢作材料,n=2OOr/min,f--O.4mm/r, 加切削液.不开分屑槽钻出的切屑宽,而且颜色 发黑,钻孔约40mm取出钻头可以看到刃口部位有 些变蓝,在此钻头两刃口上分别错位开一条分屑 槽不做别的任何修磨再钻,切屑变细,而且颜色 比前面明显变白,只是有的地方会蓝,可见分屑 槽对冷却有明显的作用. 3.结语 钻床上钻深孔,排屑困难是个比较麻烦的问 题.引起排屑困难的是多种复杂的综合原因,经 实践总结:刃磨较大的顶角,选用螺旋角较大的 钻头,修磨分屑槽,刃磨稍大的后角,合理选用 切削用量并给予充分冷却,就可大大改善排屑情 况,使排屑更顺畅,有效降低钻头损耗,减少切 屑卡钻和挤断钻头的现象,减少提起钻头排屑的 频率,大大提高深孔加工效率,此法在车轮轴油 孔加工中产生了非常好的经济效益.MW (收稿日期:20110919) 提示 请作者投稿时务必留下详细联系方式,包 括姓名,地址,邮编,电话,身份证号,以便 我们及时与您取得联系! Cn 参磊冷加工_49
本文档为【深孔钻头的优化刃磨】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
is_337177
暂无简介~
格式:doc
大小:19KB
软件:Word
页数:6
分类:文学
上传时间:2017-10-10
浏览量:47