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事故案例制氧厂事故案例 一、主冷塔事故 某公司制氧厂发现粗氩塔阻力突然下降,粗氩纯度也由88%突然降为80%以下,主塔其它参数均无明显变化,经多次调整无效。根据以往经验,这种现象是由于主冷泄漏引起的,因为下塔易挥发组份窜至上塔后随氩馏份进入粗氩塔,在粗氩塔中由于含氮量增多,回流液体量减少,致使粗氩塔阻力下降。经过对主冷液氧、主冷气氧及产品氧分析,纯度分别为99.6%、99.5%、95%,从氧液化器前取样分析氧纯度为95%,分析结果证实了发生主冷爆炸的判断是正确的,主冷液氧和主冷气氧纯度之所以仍为正常值,是由于二者取样...

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制氧厂事故案例 一、主冷塔事故 某公司制氧厂发现粗氩塔阻力突然下降,粗氩纯度也由88%突然降为80%以下,主塔其它参数均无明显变化,经多次调整无效。根据以往经验,这种现象是由于主冷泄漏引起的,因为下塔易挥发组份窜至上塔后随氩馏份进入粗氩塔,在粗氩塔中由于含氮量增多,回流液体量减少,致使粗氩塔阻力下降。经过对主冷液氧、主冷气氧及产品氧 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 ,纯度分别为99.6%、99.5%、95%,从氧液化器前取样分析氧纯度为95%,分析结果证实了发生主冷爆炸的判断是正确的,主冷液氧和主冷气氧纯度之所以仍为正常值,是由于二者取样点位置远离泄漏点。从上塔压力没有升高这一现象可以看出这是一起主冷板式单元个别通道发生泄漏的 微爆事故。 (1)事故原因分析 主冷液位未完全实行全浸操作,这里正是主冷液位经常发生波动的位置。液位下降过程是换热表面杂质浓缩的过程,经常波动将会使乙炔和其它碳氢化合物在这里析出沉积,这是由于未实行全浸操作造成的。通过对主冷的检查发现所有六个主冷板单元氧通道翅片上及主冷容器壁面上均附有灰尘,进一步的检查发现,两台液氧泵入口管路水平段有大量黑色粉尘,经化验分析与空气入口过滤袋上灰尘成分基本一致。 静电的积聚使可能积聚的爆炸危险杂质,在液氧环境中使个别氧通道产生微爆。 袋式空气入口过滤器脉冲反吹装置一直未正常投入进行,造成吸入阻力较大,较大的吸入差压成分粉尘透过过滤袋进入空分装置的推动力。喷淋冷却塔所有五 个喷头和其中的两个喷管都有不同程度的堵塞,这样就造成雾状喷淋效果不好,使冷却水洗涤空气粉尘的能力减弱。 (2)吸取的教训 虽然目前对主冷爆炸的机理在理论上还不能够完全准确揭示,但是为此而采取的措施却有助于我们预防和减少主冷爆炸事故的发生,从造成这次主冷爆炸的两个方面的原因来看,应吸取以下教训 1)应严格按 规程 煤矿测量规程下载煤矿测量规程下载配电网检修规程下载地籍调查规程pdf稳定性研究规程下载 要求操作。严禁主冷液位低于全浸液位的操作,即使短时期内低于全浸位置也不能允许,对此不能存在任何侥幸心理。 2)应加强对空气过滤器的维护。发现空气入口阻力升高时应查找原因并及时处理。 3)应加强对喷淋冷却塔监护。检修时不能忽略对喷淋冷却塔的检查,经常出现喷头堵塞现象时,应对冷却水进行水质处理。 二、管道氧气爆炸事故 (1)事故经过 某公司机动科组织有关人员8个进入调压站进行气动调节阀更换作业,作业人员拆卸掉故障气动调节阀,换上经脱脂处理的新气动调节阀,安装仪表电源线和气动调节阀控制汽缸管线,并用万用表测量。工作完毕后张某接到在场的调度长批准令,到防爆墙后边,开启气动调压阀约2~3s后,就听到一声沉闷巨响,从防爆墙另一侧的前后喷出大火。张某快速跑向制氧车间边叫人灭火,边关停氧压机,关断球罐阀,这才切断了事故现场氧气源。至此,火势终于被控制住。事故现场作业人员共有8人,其中7人死亡。事故发生时另有1个在调压站氮气间,与氧气间中间有防火墙阻隔,没有受到伤害。 (2)事故原因 事后经调查,该调压管线的气动调节阀经常发生阀芯内漏故障,投产以来至少已更换过3次气动调节阀。此外,该厂压力管道由安装监督检验,对此,地方特种设备监察部门已下达了安全监察指令,责令禁止使用,恢复原状,分管市长也多次进行协调,但因种种原因,隐患整改工作并没有得到认真落实。 此次事故在检修过程中,有发生富氧状态的环境和条件。人体、衣物、金属在富氧状态下成为可燃物。更换的气动调节阀没有对调节阀解体浸泡、清洗,领用的500ml清洗剂仅用了75ml,脱脂方法和脱脂剂消耗量不能达到完全脱脂的要求,具有存有油脂的可能性。 作业人员衣着化纤衣物导致的静电;使用非防爆型工具;采用非防爆型照明;在一定的压力、温度条件下,纯氧与油脂反应,反应后放出的热量会引起油脂自燃;作业者打开进气阀用氧气试漏,气体绝热压缩导致的温度上升;操作阀门时开阀速度过快,高速气流与管件、阀门摩擦产生静电等都可能成为燃爆的激发能量。 (3)事故原因分析推断 新更换气动调节阀脱脂不完全是事故的直接原因,违章使用氧气试漏是导致发生爆炸的另一重要原因。 (4)预防措施 1)氧气生产、输送管道应按照《特种设备监察条例》进行安全性能检验,检验合格方可投入使用。 2)对化工生产、氧气制造、输送企业,应督促企业切实落实特种设备安全管理的主体责任。 3)对列为重点监控的化工、制氧设备、必须要求生产、使用单位落实具体负责人和具体监控措施;加强重点部位的巡查,并制订相应的预警和应急救援 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ,适时进行演练,提高应对紧急事件的能力。特种设备安全监察机构与行业主管部应当加强督促检查。 4)特种设备安全监察部门要与安监部门、行业监管部门主动联系、沟通,提高联合执法能力,消除特种设备安全监察盲区,避免重大事故的发生。 三、制氧机燃爆事故 某钢铁有限责任公司制氧厂1号1500m3制氧机发生燃爆,死亡22人,伤24人,其中重伤7人,部分厂房坍塌,部分设备受损,直接财产损失320多万元。 (1)事故经过 该公司根据设备运行情况,安排1号、2号和3号1500 m3制氧机检修,由制氧厂分管设备的副厂长负责。指挥人员安排停1号1500 m3机组并排放液氧。项目经理指挥劳务人员对空分塔周边的缝用编织袋填塞。当维修人员拆八孔螺丝还剩2只时,突然火光一闪,随即一声巨响,发生爆炸事故,死22人,伤24人,造成厂房6跨大面砖砌墙体及二楼混凝土楼板坍塌,厂房柱子倾斜,房顶制板倒塌,主厂房外的偏跨也随之倒塌。 (2)事故原因 经专家组调查分析查明,公司1号1500 m3室内制氧机燃爆事故现场,因同时具备助燃物、可燃物及着火源燃爆三要素,酿成燃爆事故。其中,助燃物为排放液所造成的富氧空气;可燃眉之急物为膨胀机、空压机油箱的油雾及油;着火源为1号空压机电机油浸纸动力电缆端头爬电,在富氧环境中产生火花,引燃油浸纸。 检修前,制氧厂没有按规定制定和报审《检修安全 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 书》,致使安全措施不落实,是酿成事故的重要原因。检修现场组织指挥不严密,扒珠光砂人员进入现场过早,是伤亡扩大的重要原因。 设备老化、超期服役,工艺装备落后是事故发生的客观原因。 安全生产规章制度不够完善,安全生产责任制不够落实,安全教育 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 有欠缺,劳动力管理不够严格,是造成事故的深层次原因。 (3)事故教训和整改措施 事故教训:抢修准备工作抢时间、赶进度,现场组织不够科学、严密。设备陈旧老化、超期服役,工艺装备落后,埋下了事故隐患。 整改措施:公司领导思想上要进一步摆正安全与生产、安全与效益的关系,全面加强企业管理,确保安全生产。 对全厂老旧设备进行一次全面“诊治”登记造册,严格实行设备管理责任制,所有设备使用、维修的责任都要落实到人。 进一步强化安全教育,层层落实安全生产责任制,加强作业管理,无论生产、检修都应严守,决不能因为任务重、时间紧而不按科学规律办事。 四、制氧机分子筛进水事故 某钢厂购买一批分子筛吸附流程的3200m3/h制氧机,投运三个月后,制氧站操作工发现空分塔出口温度上升较快,并且无法控制,空冷塔阻力升高,分子筛吸附器后水分离器有大量水排出,排空冷塔水阀时发现有大量泡沫,于是在7分钟后停止空压机运行,被迫进行停车处理。 (1)分子筛进水原因 空气冷塔结构形式为筛板塔,筛板孔径为φ6mm。因冷却水系统没有水过滤
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分类:建筑/施工
上传时间:2019-05-16
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