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华能玉环发电厂#4汽轮发电机组C修前后热力性能试验报告

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华能玉环发电厂#4汽轮发电机组C修前后热力性能试验报告密  级 16-110139 检索号 16-110139 杭州意能电力技术有限公司 科学技术文件 浙江华能玉环电厂#4汽轮发电机组 C修前后热力性能试验报告 二〇一一年四月 浙江华能玉环电厂#4汽轮发电机组 C修前后热力性能试验报告 编 写 者: 审 核 者: 审 批 者: 目 录 1  概述    1 2  试验工况    2 3  试验情况介绍    2 4  试验计算说明    4 5  试验结果及其分析    4 6  试验总结    9 附录1 #4机组C修前后原始数据汇总表 附录1 #4机组...

华能玉环发电厂#4汽轮发电机组C修前后热力性能试验报告
密  级 16-110139 检索号 16-110139 杭州意能电力技术有限公司 科学技术文件 浙江华能玉环电厂#4汽轮发电机组 C修前后热力性能试验 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 二〇一一年四月 浙江华能玉环电厂#4汽轮发电机组 C修前后热力性能试验报告 编 写 者: 审 核 者: 审 批 者: 目 录 1  概述    1 2  试验工况    2 3  试验情况介绍    2 4  试验计算说明    4 5  试验结果及其分析    4 6  试验总结    9 附录1 #4机组C修前后原始数据汇总表 附录1 #4机组C修前后原始数据汇总表 摘  要  本文介绍了浙江华能玉环电厂#4汽轮发电机组C修前后热力试验的情况,包括试验目的、试验标准、试验工况、试验参数测量 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 及试验机组运行方式等。文中给出了试验数据和结果,并对试验结果进行了分析。 关键词  浙江华能玉环电厂  #4汽轮机组  C修  热力性能  试验报告 1  概述 浙江华能玉环电厂4×1000MW工程是国家“863” 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 引进超超临界机组技术、逐步实现国产化的依托工程,汽轮机为上海汽轮机厂和德国SIEMENS公司联合设计制造的N1000-26.25/600/600(TC4F)型1000MW超超临界、一次中间再热式、单轴、四缸四排汽、双背压、八级回热抽汽、反动凝汽式汽轮机。 4号机组于2007年11月25日投产,于2011年1月22日连续运行414天后转入C级检修,2月18日结束检修并网发电。为了解机组在检修前后主要性能指标的变化情况,杭州意能电力技术有限公司分别于1月、3月上旬对#4汽轮机进行C修前后的热力性能试验。 玉环电厂#4汽轮机的主要技术 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 如表1。 表1  #4汽轮机主要技术规范 制造厂商 上海汽轮机有限公司和德国SIEMENS公司联合设计制造 汽轮机型号 N1000-26.25/600/600(TC4F) 汽轮机型式 超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压、凝汽式 铭牌功率 1000 MW 额定主蒸汽压力 26.25 MPa(a) 额定主蒸汽温度 600℃ 额定热再热蒸汽温度 600℃ 主蒸汽额定进汽量 2733 t/h 额定排汽压力 4.4/5.39 kPa 设计冷却水温度 20℃ 额定给水温度(TMCR) 292.5℃ 热耗率(TMCR) 7316 kJ/kW.h 给水回热级数(高加+除氧+低加) 8(3+1+4) 高压缸效率 90.39% 中压缸效率 93.31% 低压末级叶片长度 1145.8 mm     1.1 试验目的 1.1.1 通过试验测定机组在C修前后的机组出力及热耗率; 1.1.2通过试验测定机组在C修前后的高中压缸效率; 1.1.3通过试验测定机组在C修前后凝汽器端差及高压加热器运行性能; 1.1.4 通过试验测定机组在C修前后的厂用电率; 1.1.5通过试验测定机组在C修前后的供电煤耗率。 1.2 试验标准 本次试验参照《GB/T 8117.2-2008汽轮机热力性能验收试验规程》有关内容进行。 水和水蒸汽性质参数采用“工业用水和水蒸汽热力性质 计算公式 六西格玛计算公式下载结构力学静力计算公式下载重复性计算公式下载六西格玛计算公式下载年假计算公式 IAPWS-IF97”计算得到。 1.3 试验范围 华能玉环电厂#4汽轮发电机组。 2  试验工况 #4机组C修前后试验工况均为TMCR、750MW负荷工况。 3  试验情况介绍 3.1 试验测量方法及仪表 本次试验是常规性热力性能试验,以前后对比为主要目的,试验测量参数主要借用电厂生产实时系统采集数据。为此,在试验前预先编制了数据采集文件,在试验进行时记录和保存试验数据,个别参数采用试验专用仪表进行测量,具体如下: 3.1.1 发电机电功率测量 在发电机输出端PT、CT回路上配接0.1级的三相数字式电功率表进行测量,并测取发电机电压、电流及功率因数,这些电气参数由一台计算机单独进行数据采集。 3.1.2 压力测量 低压缸排汽压力和大气压力采用高精度压力变送器进行测量,并接入FLUCK 2625进行巡测。其余压力测量均采用机组运行数据。 3.1.3 温度测量 中排温度采用试验表计接入FLUCK 2625进行巡测,其余温度参数采用机组运行数据。 3.1.4 水位测量 除氧器水箱水位、凝汽器水位采用机组运行数据。 3.2 试验参数记录间隔 由FLUCk 2625及机组生产实时系统采集的试验参数每30秒钟记录1次,其它人工记录项目每5分钟记录1次。 3.3 试验时机组运行方式 试验前,按原则性热力系统的要求进行了阀门隔离,机组主、辅设备按设计要求投入运行,协调控制投入。为了保证机组负荷的稳定,试验前撤出AGC,向电网调度申请“固定负荷运行”。 3.4 试验时热力系统隔离状况 试验前,对热力系统主要进行如下的隔离操作: ·关闭主汽管路、冷再管路、热再管路、高旁管路、低旁管路、抽汽管路、小机进汽管路等汽管路上的疏水阀、旁路阀; ·关闭凝结水管路、给水管路等水管路上疏放水阀门及其旁路阀; ·关闭辅机本体(高加、除氧器、低加、给泵等)上的疏放水阀门及其旁路阀; ·关闭除氧器溢流、放水隔离阀; ·关闭除氧器向空排汽阀; ·关闭各加热器的水侧旁路阀,高、低加热器正常投入; ·关闭各加热器的危急疏水阀,高、低加热器投正常疏水; ·主机轴封由本机自供,关闭其他汽源; ·小机用汽由四抽供,关闭其他汽源; ·除氧器用汽由四抽供,关闭辅汽至除氧器用汽隔离阀; ·关闭汽轮机高、低压旁路阀,并确保关闭严密; ·关闭冷再至辅汽隔离阀、四抽至辅汽隔离阀,辅汽母管由相邻机组供汽; ·关闭凝结水至闭式水箱补水,闭式水箱补水由凝输泵供; ·关闭凝结水至定冷水箱补水,定冷水箱补水由凝输泵供; ·关闭凝结水至磨煤机灭火蒸汽减温水隔离阀; ·关闭凝结水至凝结水储水箱隔离阀及其旁路阀; ·关闭凝结水管路上的开车放水隔离阀; ·给水泵密封水回水回收至凝汽器,以免出现较大的工质泄漏; ·尽量减少过热器减温水流量,少投或不投再热器减温水流量; ·停止锅炉对外疏水、排汽,关闭吹灰隔离阀; ·化学汽水取样工作仍照常进行; ·试验前,将凝汽器补水至较高水位,然后关闭补水旁路隔离阀、关闭主调节阀及其前隔离阀、关闭辅调节阀及其前隔离阀。 4 试验计算说明 4.1 本次试验对机组热耗率以及机组出力试验值进行了参数偏离设计值的修正计算,修正的项目有:主汽温度、热再温度、再热器减温水流量以及低压缸排汽压力,还对C修前后TMCR工况下主汽压力进行了修正。 4.2 本次试验除凝汽器压力、中压缸排汽温度采用试验表计进行测量外,大部分采用机组运行数据进行计算。本次试验计算结果主要用于C修前后试验结果进行比较,即考虑C修前后的相对变化量,而不是考虑试验结果的绝对准确性。 5 试验结果及其分析 5.1机组热耗率 本次试验热耗率计算以性能考核试验时的热再容积流量作为试验基准流量,#4机组C修前后热耗率及出力试验结果如下表2。 表2  #4机组C修前后机组试验结果 参数 单位 修前 修后 TMCR 750MW TMCR 750MW 高调门开度 % 100.3 32.7 100.4 30.6 补汽阀开度 % 0 0 0 0 发电机功率 MW 982.4 749.2 991.6 752.5 主汽压力 MPa 26.17 21.75 26.10 21.91 主汽温度 ℃ 595.0 594.6 593.0 593.2 主蒸汽流量 t/h 2635.1 1982.6 2656.9 1972.1 试验热耗率 kJ/kWh 7449.9 7524.1 7428.7 7505.5 修正后热耗率 kJ/kWh 7420.5 7592.9 7400.1 7586.3 修正后发电机功率 MW 965.9 736.9 972.2 730.0             由上表可知,C修后机组出力有所上升而热耗率有所下降,说明经过检修机组经济性有一定地提高。 C修后TMCR工况下再热器减温水流量高达92.6t/h,占主汽流量的3.5%,使机组运行热耗率增加0.4%,使机组供电煤耗率提高1.14g/kWh。因此建议在机组正常运行期间尽量少投或不投再热器减温水,以提高机组运行经济性。 5.2  高、中压缸效率 表3 #4机组C修前后高中压缸效率 参数 单位 修前 修后 TMCR 750MW TMCR 750MW 高调门开度 % 100.3 32.7 100.4 30.6 高压缸效率 % 88.5 84.4 88.4 83.4 中压缸效率 % 92.5 92.6 93.0 93.1             从表3 可知,C修前后TMCR工况下高中压缸效率基本保持一致。由于该机组采用节流调节,当机组负荷为750MW时,随着高压调门开度的下降,高压缸效率也随之下降。C修后750MW工况下高压缸效率比修前下降了约1个百分点,可能与修前试验时高压调门开度略大些有关。从表3的试验数据可知,高压调门开度从100%下降到32.7%,高压缸效率降低约4个百分点,表明调门节流损失过大。因此建议电厂对高压调门进行运行优化,使机组在满足负荷快速响应的条件下,能适当增加高压调门开度以提高机组运行经济性。
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