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内陆钢铁公司转炉车间连铸机因故停浇后的钢液再循环

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内陆钢铁公司转炉车间连铸机因故停浇后的钢液再循环内陆钢铁公司转炉车间连铸机因故停浇后的钢液再循环 内陆钢铁公司转炉车间连铸机因故停浇后的钢液再循 环 维普资讯 ////0>.? 世 界 钢 铁 年第 期 枷 , 如 ,够 、 ? 内陆钢铁公司转炉车间连铸机 因故停浇后的钢液再循环。等 二 警 摘要 本文讨论 单流连铸机和 流连铸机作业时的钢水再循环实践。 前言 再循环定义 为了不断满足甩户对连铸产品的要求, 钢液再循环是指:在炼钢生产中,在指 内陆钢铁公司先后于 年和年在 定时问内把钢液恢复到原来的状态 钢液成 分和温度 ,以便重新开始连...

内陆钢铁公司转炉车间连铸机因故停浇后的钢液再循环
内陆钢铁公司转炉车间连铸机因故停浇后的钢液再循环 内陆钢铁公司转炉车间连铸机因故停浇后的钢液再循 环 维普资讯 ////0>.? 世 界 钢 铁 年第 期 枷 , 如 ,够 、 ? 内陆钢铁公司转炉车间连铸机 因故停浇后的钢液再循环。等 二 警 摘要 本文讨论 单流连铸机和 流连铸机作业时的钢水再循环实践。 前言 再循环定义 为了不断满足甩户对连铸产品的要求, 钢液再循环是指:在炼钢生产中,在指 内陆钢铁公司先后于 年和年在 定时问内把钢液恢复到原来的状态 钢液成 分和温度 ,以便重新开始连铸作业。此外还 转炉车间和 转炉车间取消了部分的铸锭生 产线,使二个车间成为全连铸车间。这意味 指把钢液返回到炼钢流程的某个前道工序。 着二个车间除了连铸机故障停浇后,钢液返 包括整炉或接近整炉的钢液在钢包炉或 送转炉以外,还具备了整炉钢液倒包、在一 装置中重新进行二次精炼,除了报一 真空脱气装置中或者在钢包冶炼 废,没有其它选择的情况下,把钢液返送到 装置中进行再加热的基本条件。 转炉进行处理。全连铸操作一般是将回炉钢 转炉车间从 年 月开始实旋钢 液和一定量的铁水相混合,然后再次吹炼。本 液再循环工艺。该车间有 座 顶吹氧气 文称钢液再循环和再处理工艺均为 “钢液再 转炉,有 套钢液再加热 通过电极 和可 循环”。 进行合金化的钢包冶金装置 。连铸机 机组由 台连铸机组成: 台单流板坯连铸 发生在连铸机故障时的钢液再循环机理 机和 台双流复合式连铸机 二流板坯或四 考虑到操作和成本费用上的原因,钢液 流大方坯 。该车间年产量为万 ,现在 要进行再循环。操作上,如水口堵塞、“冻 的产品 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 是:板坯约占 .大方坯约占 结”、和中间包长水口的损坏因素均会引起连 。 铸机在非 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 检修时的突然停浇;铸机漏钢、 转炉车间从 年 月开始实施钢 成份出格、连浇炉次脱节也会引起非计划检 液再循环工艺。这个车间有 座 顶吹氧 修时同内的停浇。然而,对再循环而言,这 气转炉, 台钢包吹氩搅拌装置, 台能进行 些都是非计划停浇的具体 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 觋。 铝一氧化学加热和合金化的 装置 在全连铸车间,连铸机突然漏钢台造成 以及 台双流板坯连铸机。 转炉车间年产 ~ 炉钢液无去向,为此要在一定时间内对 量为万 钢液进行再循环或再处理:本文讨论了 转炉车间 台板坯连铸机 降低连铸机的生产损失到最低程度;和 转炉车间 台板坯连铸机生产中的钢 液 降低钢包耐材浸蚀到最低限度;再循环工艺 详述再循环试验、操作开发的 采用钢液再循环或铸成废锭,以不同 探索和转炉车间转为全连铸时的生产变化。 方式节约处理成本。维普资讯 ////. 世 界 钢 铁? 在铁水包传送台车上进行铁水称量, 过去 连铸与模铸共存时,可以把因故 在连铸机回转台和钢包炉装置上进行钢水称 停浇后的连铸钢液 或再循环钢液 改铸成 量。 钢锭和废锭,废钢锭可以用作转炉废钢,因铁水包传送台车上的铁水 或钢液 称 此钢液再循环不成问题。 量最大极限为包括再循环钢液和铁 转炉车间的钢液再循环 水 ,连铸机故 障后的炉次中仅一部分钢液可 . 车间布置 直接倒入铁水包 。 转炉车间布置对钢液再循环的作用 在浇铸 跨里钢液可注入铁水包或混铁 见图: 车。? 一 铁水站、转炉、连铸机和钢包炉均有 台装料吊车和浇铸跨内 台钢包吊 套装置。 车。铁水包可以从装料跨移动到浇铸跨。 图转炉/连铸车问流程示意图 . 产品方案和再循环钢液的成分规定 薄板铸坯 ,所以目前有 种再循环和处理工 转炉车间生产各种碳钢和特殊合金 艺: 钢。影响钢液回炉的元素是铜、镍、硫、铬 在钢包炉上对整炉钢液 或 和氮。在转炉冶炼中 和 .是不可能去除 接近整炉钢液进行再加热处理,以便 的,因为这些元素在转炉冶炼条件下是惰性 在 . 内供连铸机重新浇铸,时间过长易加 的。高硫、高铬钢液的连铸故障钢水也会给 剧钢包耐材的浸蚀。 转炉带来困难 除非有相应的转炉。 若超过 . ,则再循环钢液倒入另 一 、 工艺 个钢包 倒包处理 ,然后重复上述 步 由于转炉车问总产量的是生产含 骤。 硫高速切削钢的大方坯 另一部分生产热轧 对钢液量少于、钢包留高大于维普资讯 ////. 年第 期 正常情况下,钢包内的钢液通过钢包的 的炉次或再次开浇前等待时间大于 旋转水口注入混铁车。一炉 钢液需要约的整炉钢液,则倒入铁水包或混铁车作回 的浇注时间。钢液能注入任意一台 炉处理 。 混铁车内。如果钢包水口损坏,则钢液通过 如果连铸机再次开浇时间超过 。 钢包唇形浇口注入混铁车。然而,这种注入 混铁车里面的钢维和铁水就要开始疑固,就 方式对钢液温降影响较大,一般温降约 要把钢液和铁水混合物铸成废锭。本文介绍 。考虑到耐材浸蚀和安全因素,钢液不 的工艺就可避免混铁车耐材进一步被浸蚀。 以及目清理混铁车内的凝结物而增加的额外 能直接注入空的混铁车。同时.铁水亦不能 成本 注入钢液,虽然钢液是完全脱氧的 上述方法 、 涉及钢液再处理,方 回炉锕液 法 是指回炉处理,方法 是指特殊 差情况。 锅疰成分 好 对氮有特殊要求的镇静钢应避免倒包处 转炉条件和可行性 理,以防止钢液从大气中吸氮。 卡尔毒譬绕废钢称量 转炉车间在进行回炉钢液冶炼时并没 有 十铁水站 有外加热源 焦碳、硅铁块或硅矿 ,而是把 审有 废钢作为冷却剂加入炉内。这是因为较低的 只铁水包 有 出钢温度 、较好的再加热能力和使 下道工序是否平稳 用混铁车内高硅铁水可以取消回炉钢液冶炼 是 用强铁车回炉 用铁水包回炉 时的外加热源并使用废钢冷却。 要根据时间规定和设备作业状况来确定 回炉钢液是用于昆铁车还是用铁水包进行回 匿 钢液回炉决策树 炉 当时间不充裕时,会促使炼钢操作者选 择铁水包回炉方式。炼钢操作者同车间调度 . 转炉炉料模式的变化 人员利用图 的决策树选择合适的回炉方 回炉钢液采用的连续计重的装料模式取 式,铁水包传送台车最大负载为 ,例如. 代间隔计量的装料模式,促进了铁水包回炉 回炉钢液应添加剩余铁水,这部分 钢液在转炉止吹命中率上的改善。这个连续 铁水有利于防止钢液在铁水包包底 “冻结”。 计量模式是根据模拟装料模型的生产能力和 如果没有 只铁水包和足够的时间.整炉的 以往 转炉车问再循环炉次数据而制定的 钢液就不能直接用铁水包方式回炉 过去,回炉钢液在装料时称重间隔 步长增 转炉车间转炉,包括回炉钢液、铁水和 量 为 , ,而现在的连续计量模式允 废钢的主原料装入量为 。 许回炉钢液称重间隔为 .通常.应优先运用混铁车回炉方式 。实 这是由于注入混铁车的钢液重量无法准 践证明这是有效的。如果每台混铁车内尚有 确掌握,因有凝固现象 及注入钢液前懂铁 液面的铁水,那么仅用 台混铁车 就可 车内铁水重量是估计的,所 也无法测定混 应付 炉回炉钢液 回炉钢液所需的混铁车 铁车内倒出钢液、铁水的精确重量。如果搞 台效取决于回炉钢液的多少 在钢液倒入 清楚这些重量问题就会明显地提 高转炉对回 前,混铣车内至少需要有铁水。 炉钢液的止吹命中率 目前.转炉内回炉钢维普资讯 ////. 世 界 钢 铁量相对较少.具有稀释效果。 年直接用 液的供氧量和造渣剂用量都采用连续计量模 铁水包进行钢液回炉的炉次再吹率比 式,混铁车回炉的转炉装入量采用物料和能 年减少了,这是由于运用连续计量使炉料模 源相平衡的转炉配料的计算模型来处理。 型得以改善的结果。然而, %的再吹率仍 . 结论 是很高,尚需进一步研究。 转炉车间 年再循环炉次的统计 如表 ,其中多数再循环炉次在连铸机故障 停浇后通过混铁车作回炉处理。而通过再加 表转炉车间铁水包和混铁车再 循环 热、重新开浇的炉次比回炉炉次要少。图 为 以混铁车或铁水包方式回炉的年百分率.回 方 改 炉钢液量最低约占出钢量的 。 表年 转炉/连铸车间再循环 炉次统计 钢包炉再加热.再开浇:炉 . 包括倒包护啦 发生章 平均重量吨/捉 蓝 图转炉车问每年再吹率 转炉连锥车间 . 一 目 炉再燕 热 未 转炉车间的钢液再循环 兰 苷 为了在 转炉车间进行工厂试验,开发 薹 再循环流程和制定操作程序,于 年 月 目?. 百。 睦 成立了试验小组,小组成员来自炼钢车问和。 炼钢操作技术开发部门。目标是到同年 月 把 转炉车间转变成全连铸车间 该车间以 前是 连铸, 模铸 。为了让操作者有 图 转炉/连铸车 问每年回炉炉次和 章可循.需要开发和制定再循环工艺 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。以 炉再加热的钢液重量百分比 下叙述工艺标准效果。 . 车间布置 回炉钢液的炉冼再吹率比正常吹炼炉次 的再吹率稍高。这是有预见的,原因在于回 车间布置影响钢液再循环的能力 图 炉钢液碳含量相对较低.入炉的钢液和铁水,该车间拥有:重量难于精确掌握 此外,用直接注入铁水 台连铸机、 套 ? 处理装置 包的回炉钢液吹炼所产生的再吹率高于用混 有 只脱气槽 、 套吹氩搅拌装置、 座转 铁车回炉的再吹率 表 。一种解释是钢液 炉和 个铁水站;分别注入几台混铁车内,每台混铁车内钢液 当转炉呈横卧位置时,可在其下将钢维普资讯 ////. 年第 期 用铁水传送台车上的重力传感器可以 包从浇铸跨运至装料跨,而铁水包不能在两 称出铁水包内铁水重量,用回转台和铸钢称 跨之间移动;量器可以称出钢液重量。 在浇铸跨有 台装料吊车、 台钢包 吊车 对连铸机、 ? 装置、氲气搅拌 基于车间的传输系统以及为了让钢液和 站台用 台吊车; 铁水有较多的混合机会,混铁车回炉优越于装料吊车吊运 能力限制铁水量 钢包、铁水包直接回炉的方法。由于碳含量 ; 的原因,铁水和钢液混合以后的液相线温度在浇铸跨可以把钢液注入混铁车, 通 较低 ? ,而钢液的液相线温度 一 过铁轨把装有钢液的混铁车从浇铸跨移到装 般为 ?。 料跨的铁水站; 。 。 。 。 一 。 。 ~ 。 。 。 。 。 。 ’ 。 。 永 车。。。 ~。。 . ? ?? ’??? ?铁水睨硫 徘髀 【 丫 ;罩嚣枉 二台铸 , 一 一 二台混快车 号 一号 车? ~ 一 咱 茹 ? ,饵 ? 一真空檀 真空檀 ’一号板垤连铸机 圆 转炉车间梳程示意匿 为了处理好因故停浇后的钢液,该车间 . 在 转炉车间都是连铸板坯产品, 已开发出几种流程。这几种流程的制定依据 其 、 含量都低于 . %, 含量从低于 是再循环炉次的钢液量、车间状况 连铸停到最大。固此, 转炉车间的 浇、再开浇时间、加热和再循环炉次的技术 再循环钢液一般不会给生产某些硫含量较高 条件 ,包括 ? 、转炉、装料吊车、混 钢种的 转炉车间带来什么麻烦 然而, 转 铁车、钢包和铁水包等设备作业状况 炉车间装料吊车的载荷极限 迫使操作者在 如果注入时间少于 ,且多数设备 另一只铁水包里倒入 铁水。由于铁水量 停机,则再循环钢液晟后将选择装有钢液和 太少,兑入转炉之前无法脱硫,固此不利于 铁水混合物的 昆铁车送交 转炉车间处理的 低硫钢种的生产。 流程。 某些钢种对 、 、 、 含量有要求, 产品方案和再循环钢液成分限制 在转炉冶炼时有些元素可能被还原。 在转 低碳铝镇静钢.、极低 炉内是不会去除的 为此 就要制定一张包 碳钢 : . 和超低碳钢 括各钢种技术要求的化学成分转化选择表,维普资讯 ////. 世 界 钢 铁 。通过试验制定出 种操作程序和 有助于制定 “子”炉次的技术规程,它可 一 张化学元素转化模式表,保证了 转炉车 从 “母”炉次 含特殊成分 再循环冶炼而 间钢液再循环作业的标准化。 得。还要进行再循环冶炼的炉次称为“母”炉 . 炉料模式变化 次;由加热的回炉钢液吹炼成的炉次称为 准确 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 回炉钢液重量、成分和温度,对 “子”炉次 、 、 这类容易氧化的元素 促进、加速以及测定再循环冶炼的炉料模型 在转炉内就不存在精炼问题。 的各种质量与能量平衡是很重要的。由于回 有代表性的是,操作人员对高铝、高硅 炉炉料中碳含量降低,转炉吹炼的耗氧量减 和含锰电工钢 “子”炉次的生产都尝试过在 少了.减少的量取决于回炉钢液的碳含量 化学成分接近的 ”母”炉次炉内再吹炼。原 因是该工艺的转炉吹止锰含量高,可节约合 . % 。 转炉车间.回炉炉料不 金.但它不允许生产低锰含量规格的钢。另 加废钢,连正常炉次亦如此,它涉 及要求较 外,转炉内硅和铝的氧化会产生热量,有利 高终点温度~? 的热力学平衡 于节约能源 问题。由于吹氧时间减少,不但要变更造渣 . 试验 剂分批加入的时间,而且还需要变更副枪在 年 月至 月的试验期间, 转炉 吹炼中的测定时间。 车间试验过 炉钢液再循环。这些试验确认 如果钢液经混铁车回炉,从试验结果发 了把钢液送到车间装料跨的可行性方案,帮 现,钢液和铁水的混合物就应倒入一个铁水 助我们为尽可能地把车间恢复正常运转做准 包.然后供给转炉冶炼。假定混铁车内没有 备工序。 发生钢液或铁水的凝固.则我们能够以得到 这些传输方法是; 的模型输入量确定回炉钢液的准确重量.对将钢液注入铁水混铁车; 钢液注入混铁车前后的钢包进行称量来获得钢包从转炉下穿过,将钢液注入铁水 混铁车内的回炉钢液重量。 包; . 工艺钢包从转炉下穿过,用钢包唇形浇转炉车间连铸机故障时,整炉或部分 把钢液倒入转炉 单独加热 钢液再循环的工艺: 这些方法中,每炉回炉钢液为~ 有部分钢液时继续进行单流浇铸。 。我们发 现,用混铁车返送钢液是最可行 为了再次浇涛,在 ? 装置上 的方法,因为此法对车间正常生产的影响最 进行再加热处理。 小?且可以最大限度地利用 转炉车间的所 进行倒包、再加热、回炉处理。 有生产设备。 炉质量好的“子”炉次是由经铁水包或混铁车直接回炉。 炉全部或部分再循环的 母”炉次生产。 连铸机故障后的钢液直接从钢包兑 “子”炉次的吹止目标命中率是 ,再吹率 入转炉吹炼 在转炉内钢液和一些铁水混 是合 这些试验和装料模式确定了可用于 上述 种钢液的再循环工艺中.其 、 “子”炉次生产的回炉钢液量摄多这一 、是经常用来处理连铸机故障时的 钢 数值确保最小炉容比 . 以及要求的出钢温 液。其 不宜用于含量有限制的钢 度。为了达到 ?的终点温度,必须在回 种.其 还必须再研究。一般来讲,炉钢液中加入硅铁合金块燃料 最多 工艺是传统的回炉工艺,而 、、 维普资讯 ////.年第 期 出比现行的更台理、更快的操作标准 此再 工艺为连铸困故停浇后炉次的处理工艺。 循环方法的处理量超过现行每炉 的最 车间调度人员、炼钢炉长和连铸工段、 大限度,但处理的最大钢液量有待进一步确? 、均热炉工段的两位工长的相互协 定。 调对于连铸故障后钢液按上述流程进行连续 而畅通的再循环是绝对需要.并努力避免再 . 通过转炉的再循环 连铸机故障时,通过转炉再循环的钢液 循环钢液倒在地上废弃 为了达到此目的,对 各种再循环选择进行评价 即回炉钢液 可直接注入铁水包或混铁车。 转炉车间连铸机故障时,如果钢液温 将钢包从转炉下面穿过并进入装料跨,在装 料跨里,钢液从钢包的滑动水口流出,注入 度和铸流尚好,先采用单流浇铸.这可使再 一 只内盛 铁水的铁水包。钢包滑动水口 循环冶炼钢液的炉次减至最小量,即一炉。并 使送往弃渣场的最终废弃钢液量减到最少。 的开关由一台小型液压泵控制,在浇铸 内可注入大约 钢液。由铁水传送台车上 以整炉钢液量 为例,多达 炉钢在? 装置上进行化学加热 铝 的重力传感器,称出铁水包内钢液铁水混合 一 吹氧加热 。 后的总重量.但由于装料吊车的负载极限,所 在 ~ 装置上进行持久的化学加 以注入铁水包的混台炉料不能大于 在铁水站脱硫过程中,首先钢液与铁水 热会引出与钢包渣有关问题 这一点与上述 转炉车间用钢包炉电极加热不同。因此, 完全混合,然后测温取样,分析成分。为了在加热前要求最低温度是 ?。 提供 的转炉装入量 ,用另 一 在连铸机故障时间内,假设钢液每分钟温降 只铁水包单独倒入铁水。由于这第 . ?,则钢包总停留时间应少于 只铁水包的铁水量太步,故不能进行脱硫或 。若超过,则这炉钢液注入装 扒渣。为此把 只铁水包中的钢液铁水都兑 入转炉吹炼。如前所述, 转炉车间炉内不加 有部分铁水的混铁车。 存放在 一 装置上的钢液被加热 废钢。 到规定的浇铸温度或再循环温度 钢包钢液由停在原铸锭区域的二台专用后者的温度期望控制在 或稍 混铁车传送,专用混铁车内备有约液面 低,目的是把钢蔽温度对棍铁车耐材浸诎的 高度的铁水。当混铙车没在高炉称量时 必 不利冲击降到最低限度 。从出钢结束到钢包 须估计混铁车内的铁水量。连铸正常生产时, 开浇的最长时间是 以后,由于钢液吸 混铁车的运转周期为 .这炉钢必须倒 包,进行钢液回炉处理。只 钢包重量称量上限为,钢包称量布 要这炉钢液有用,就可保存在转炉内。从安 置在原铸锭区域。钢液注入混铁车有一特定 全角度出发.所有回炉钢液 经过铁水包或 时问.或者直到钢包水口下渣为止.然后钢 混铁车 在倒出钢包之前必须进行 用铝 脱 包再次称量以确定注入混铁车 的钢液量。对 氧处理。 于整炉炉次或钢液量大于 的炉次应在 该车间用一部分 钢液 炉次进行了 连铸回转台上称量;对于钢液量小于 的 把钢液直接倒入转炉的试验.发现这也合理。 炉次.仅用一台混铁车就足够应付,即一炉 但为此而设计的新钢包尚未到货。再循环法 由连铸返回的钢液用二台混铁车传送 推迟了。连铸因故停浇后钢液直接倒入转炉 装有钢液和铁水的混铁车被送到铁水 的方法具有快速处理的优越性.使车间制定 站,并把混合后的钢液和铁水全部倒入一只维普资讯 ////. 世 界 钢 铁环 保温时间过长就会影响回炉钢液炉次的 空的铁水包,再把另外一台混铁车中的一部 吹止命中率 分钢液铁水混合料倒入这只铁水包,以倒满 根据发生率,回炉炉次再次吹炼的 个 吊运总量 。在脱硫处理以前进行测温取 主要原因是碳含量和温度。而且其中温度是 样分析。如前所述,在另外一只铁水包里倒 正常冶炼炉次再吹最主要的原因。不断地监 入铁水.然后把这 包钢液铁水都兑入 渊和改进钢液再循环工艺可以提高 转炉车 转炉吹憾 当连铸停机时间较长时,有必要把连铸 间回炉炉次的吹止命中率。 返回的整炉或部分钢液铸成废锭或废弃。 转炉车间经常将钢液量少于的炉次作废 弃处理 如有废弃钢液需要倒在原铸锭区域 的地面上,刚要准备一个单独位置。 , 结果 从 转炉车间 个月的再循环炉次操作 实绩来看,经过再加热后再次开浇的炉次明 显低于回炉的炉次 见表 表 转炉车间再循环炉次统计.. 圉 转炉车间每月回炉、 一在 再硎热后浇铸的炉敬:加热、废弃钢液的 重量百分比 甩混缺车回炉的炉玻 . 非再循环炉次 . . 发生率 至今为止, 转炉车间对指定要回炉的 炉次全部采用混铁车传送。图 描绘丁每个 月的回炉、 一 加热和废弃的钢液重量 百分比.图中的各数值是在钢液产量进行统 计基础上得到的 .从年 月、 月情况来看,连铸固 时问 故停挠后的回炉钢液百分比是非常低的,这 是由于试验小组的操作人员认真操作.严格 图 转炉车问回炉炉次和 遵守工艺规范的结果。但是,回炉钢液的再 正常炉次的月再吹率 吹率比后三个月高一些,这是由于经验曲线 和某些混铁车内钢液铁水混合后可能凝固的 耐材浸蚀问题 原因,这一原因会改变兑入转炉的钢液铁水 为了最大限度降低严重的耐材浸蚀,钢 重量和两者的比侧 图 和图 。如果炉料 液在铁水混铁车内的保存时间不能大于 。 重量和比例改变.那么钢液铁水混合后成分 根据 个炼钢车间的报告.用于回炉钢液的 计算就不准确。为此.建议注满钢液的混铁 混铁车寿命降至 万 ,而正常周转的混铁 车应该在规定的最大保温时间内再循 车寿命为 万 。当装载的钢液铁水混台料维普资讯 ////.年第 期 障或操作者疏忽都会导致连铸中断 的周转大于 时,混铁车寿命会受到不利影 上述两个转炉车间钢液再循环工艺区别 响,使其过早退出服役期。为了提高耐材寿 如表 所示,该区别与车间布置、产品方案 命,混铁车耐材材质从 高铝砖提高到 和钢液成分等有关。 的高铝砖。另外,在混铁车外壳与耐火 多数再循环钢液都是通过混铁车来完成 砖之间插入 英寸 . 厚绝热材料, 以减少热量损失,维持混铁车内铁水温度 的。 转炉车间和 转炉车间的混铁 车再循 环钢液分别为 和 表 和表 从钢液再循环的操作和能源成本看,较 高的铁水温度有利于转炉炼钢车间的生产 特别是转炉使用低硅铁水 . 和 表 再循环工艺的区别 低铁水比 ~吹炼时更是如此 回炉钢液之所以对铁水包耐材无显著特 别影响,是由于再循环钢猿直接注入铁水包 的百分率较低, 转炉车间是 , 转炉车 间为零。 但当 转炉车间低碳钢液回炉量较多 时,转炉耐材浸蚀就显得较严重。这是因为 渣中 含量太高 ~ ,使转 炉耐材与渣发生化学反应导致浸蚀严重 此 外,由于缺少硅铁,吹止温度低,因此再吹 会引起耐村额外的化学浸蚀.即再吹会增加 最后,表 和表 分别列出连铸因故停 渣中 含量 。 转炉车间转炉耐材 浇后钢液经 种再循环流程处理,回炉钢液 与铁水包耐材的浸蚀机理相同。 炉次与正常吹炼炉次吹止命中率。可以看出, 转炉车间的回炉、再加热和再开浇钢液平 两个车间比较 均重量百分率较低,其主要 个影响因素是 在两个炼钢车间,经再加热、镇静和再 再加热能力的区别和一个车间内 台连铸机 开浇的炉次百分率几乎相同,都较低,尤其 运转。这些再循环数据是根据 个车间的出 是回炉炉次的百分率 表 和表更是如 钢量计算的。 转炉车间的废弃量较高为 此。但 转炉车间废锭和废弃的钢液量较多 . ,减少了收得率,因而务必使之降到 图 而 转炉车间没有倒在地上废弃的 最低限度。 钢液。再循环钢液也可在混铁车内凝固而报 废。因此,为了把这种形式的报废降到最低 表 再处理钢液数据, 限度,保证装有钢液的混铁车及时周转极为 重要。降低连铸机非计划检修时间和发生率 有利于连铸机园故停浇而被迫再循环的钢液 总量的减少。 除了连铸机本身漏钢以外 转炉车间 钢藏再循环的 个原因是:成分不合格、中 间包耐火套砖损坏、连浇炉次脱节。设备故
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分类:工学
上传时间:2018-11-05
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