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南亚NY2150板材试验报告
试验背景:现HDI事业部使用压合铜箔为长春铜箔,基板和PP主要为联茂,为扩大供货渠道并降低成本,引进上海南亚NY2150进行试验
试验目的:测试南亚NY2150板材和PP是否满足我司品质及工艺要求。
试验材料:南亚NY2150基板和1080PP、2116PP、7628PP;
长春铜箔。
试验内容:1)试验料号:SB8E0768A0,768料号压合叠构
2).正常一压后做如下测试:
A:热应力测试,实验阶段定为288℃锡炉浸泡10秒6次,无爆板为合格;
B:IR测试,过回流焊4次,无爆板合格;
C:拉力测试,要求0.039mm,0.078mm,0.118mm线宽拉力大于6Lbs/in;
3).正常二压后做如下测试:
A:热应力测试,实验阶段定为288℃锡炉浸泡10秒6次,无爆板为合格;
B:IR测试,过回流焊4次,无爆板合格;
C:拉力测试,要求0.039mm,0.078mm,0.118mm线宽拉力大于6Lbs/in;
D:钻孔电镀后切片观察孔壁粗糙度,要求粗糙度小于1.5mil;
4).外层线路后模拟成品做如下测试
A:热应力测试,实验阶段定为288℃锡炉浸泡10秒6次,无爆板为合格;
B:IR测试,过回流焊4次,无爆板合格;
5)电镀后热冲击后切片检查。
试验条件:1)层压按目前中TG板材生产正常参数。
2)钻孔按目前中TG板材生产正常参数。
3)沉铜按目前中TG板材生产正常参数。
试验结果:
南亚NY2150基板和PP
1)外观品质:
表
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面平整无凹陷,无流胶不均,无白斑露织纹等不良。
2)热应力测试
压合类型
热应力3次
热应力6次
第一次压合
合格,无异常
合格,无异常
第二次压合
合格,无异常
合格,无异常
外层线路
正常,无异常
正常,无异常
小结:经试验得热应力测试(288℃*10S),六次仍未出现爆板现象,热应力测试测试满足我司需求。
3)IR测试
压合类型
IR3次
IR6次
第一次压合
正常,无爆板
正常,无爆板
第二次压合
正常,无爆板
正常,无爆板
外层线路
正常,无爆板
正常,无爆板
小结:IR测试正常未出现爆板,IR测试满足我司需求。
4)IR6次孔壁
类型
通孔
盲孔
未过IR
过IR6次
小结:过IR6盲孔、通孔未有分层、树脂收缩的情况,满足我司需求
5)孔壁粗糙度
孔类型
孔壁粗糙度(包括灯芯效应)
切片图
埋孔
26 um `
通孔
23um
盲孔
10um
小结:通孔壁粗糙度﹤38um;盲孔孔壁粗糙度﹤15um能满足我司品质和工艺的要求:
6)剥离强度测试
线宽(inch)
PP类型
0.118
0.078
0.039
2116(一压)
8.2Lbs/in
6.92Lbs/in
8.72Lbs/in
1080(二压)
7.03Lbs/in
6.67Lbs/in
6.92Lbs/in
小结:拉力测试均大于6Lbs/in,满足我司需求。
7)TG测试:一压:TG1=151.01℃, TG2=150.39℃,△TG2=0.62℃<3℃;二压:TG1=155.00℃, TG2=154.29℃,△TG2=0.71℃<3℃(详见附件),合格。
试验结论:
综上所述,南亚NY2150型号板材和PP,层压无异常,热应力测试合格,IR测试中也无爆板情况出现;孔壁粗糙度、剥离强度测试和TG测试都符合我司品质要求,建议小批量导入进一步跟进其品质。