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MSBR工艺设计原理与运行探讨

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MSBR工艺设计原理与运行探讨 — — — — — — — 专 业 制 造 商 ‘津 澳 管 豢 天津市津澳不锈钢管业有限公司 电话:13821289555 022—28555055 网址:W',hnNjagy.com.CR 邮箱 :wang9555@163.com 表 1 塘栖厂设计进 出水水质 指标 COD BOD5 SS NH N TN TP 进水/m ≤350 200 ≤250 ≤35 | ≤4 排放标准 ≤60 ≤20 ≤20 ≤8f15) ≤20 ≤1 注 :括号内 ,水温≤12℃,括号外 ...

MSBR工艺设计原理与运行探讨
— — — — — — — 专 业 制 造 商 ‘津 澳 管 豢 天津市津澳不锈钢管业有限公司 电话:13821289555 022—28555055 网址:W',hnNjagy.com.CR 邮箱 :wang9555@163.com 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 1 塘栖厂 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 进 出水水质 指标 COD BOD5 SS NH N TN TP 进水/m ≤350 200 ≤250 ≤35 | ≤4 排放 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ≤60 ≤20 ≤20 ≤8f15) ≤20 ≤1 注 :括号内 ,水温≤12℃,括号外 ,水温>12℃。 元 ,影响 P的释放 I1 ;系统采用两点进水方式 ,污 水从池底 80%进入 4#单元,20%进入 3#单元 (补 充碳源,促进反硝化进行),再逐步推流进入 MSBR 系统;主曝区 6#单元是好氧曝气池,其作用就是 氧化有机物并对污水进行充分的硝化,让聚磷菌在 本单元 中过量吸磷 ;SBR区出水采用新型空气堰控 制出水 ,通过空气堰的控制可实现 l#单元和 7#单 元的 自动交替出水 。 2_3.3 MSBR工艺设计参数 39 2.4 主体单元设计缺陷 2.4.1 浮筒搅拌机需要结合实际水质、池深、 作用范围等选择合适功率大小 ,否则无搅拌效果 , 影响水质各项指标 ; 2.4.2 剩余污泥泵堵塞频繁 ,需要定期用高压 水枪捆绑入池底冲击 ,故宜结合该工艺特点 ,剩余 污泥浓度偏高,选择合适电机功率或潜污泵类型; 2.4-3 污泥 回流泵 、污泥提升泵等泵浦每区只 有 1只,没有备用泵浦 ,使生产偶尔处于瘫痪状 态 ; 2.4.4 SBR区的曝气装置受数 只 电磁 阀控制 , 一 旦某只漏气,影响整区静沉效果,使生产处于混 乱状态,故建议设计时 SBR区只选取 1只电动总阀 来控制曝气启闭; 2.4.5 所有泵浦的控制箱未设计成两边含百 叶 窗形式 ,无法 自然通风 ,影响变频器正常散热、设 表 2 MSBR工艺设计参数 MSBR系统 设计参数 F/M (kgBODs/kgMI VSS.d) 0.2-0.3 污泥龄 (d) 8~12 SBR区 MLSS(mg,1) 2500~3000 MSBR系统 HRT (h1 12~14 厌氧 区单元 HRT (h) 1.5~1.7 缺氧区单元 HRT (h) 1.2~1.5 主曝区单元 HRT (h) 5~8 污泥回流比 f%) 150 主曝区 DO (ITIg,q) 1.O~2.0 进水 COD/N >8 进水 COD/P 40~1O0 主曝 区及 SBR区池深 (m) 3.5~6.0 注 :a)其中预缺氧区、缺氧区、厌氧区池深均达 8.0 in,以节省用地;b)浓缩 区以 120。斜坡与预缺氧区底部 连通 ,便于浓缩后的污泥至预缺氧区;c)MSBR混合液回 流 (内回流)和活性污泥回流 (外回流)量:1-3~1.5Q;d) 浓缩污泥至厌氧区回流量:0.3~0.5Q。 木 备连续运转等 ; 2.4.6 空气堰出水装置,易随进水流量增大 ,液 位升高 ,形成虹吸跑泥现象 ,一方面使活性污泥流 失,影响处理效果,另一方面影响出水 SS等指标; 2.4.7 该工艺设计底部进水 ,深井 内的阀门宜 选用电动碟阀,以避免调试控制和生产检修期间, 人员井下作业的安全隐患; 2.4.8 SBR区中间底部设计 1in高挡流墙作 用 不明显 ,故该工艺连续进 出水时 ,易使 主曝 区至 SBR区的污泥层扰动较明显,影响出水 SS; 2.4.9 SBR区运行期间浮渣较多,影响出水 SS,宜设计合适的刮渣抖和刮渣设备装置; 2.5.0 浓缩区设计停 留时间较短 ,以及受反硝 化气泡影响 ,当进水量 加大 ,回流量也相应加 大 时 ,有部分活性污泥未来得及浓缩 ,就随上清液进 入主曝区 ,易使 回流至厌氧区生化量 的减少 ,影响 处理效果。 3 运行方式 3.1 周期模式 笔者有幸拜读 了许多关于 MSBR工艺 4H运 转 周期 的论 文 ,都是 同一 个 模 式 ,即单 独搅 拌 40 min,单独 曝气 50min,预 沉 30min,沉淀出水 120 min; 雎 但对于该污水厂实际生产中接纳了将近 95%的综合工业废水 (不仅含塘栖片,还包括周边 临平片工业园区大量废水),其废水成分复杂 、 COD、色度、sS等均较高且含有有毒有害物质,如 酚、苯、醛及重金属等;按此模式运行证明,对SS 及 COD的去除效果存在不足.故笔者想把在实践中 总结 初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf 的运行周期 ,与大家分享,并加以比较 (见表 3)。 3.2 运行 控制 3.2.1 初期调试须灌注池容 50%工业废水闷曝 驯化,投加营养物质,驯化至 6-8天,逐步换水培 菌 ; 3-2.2 系统由小流量 ,分少批次进水 、出水至 小水量连续进出水 ,至大水量连续进出水 ,再至周 期模式连续进出水; 3.2.3 风量控制由最初间歇曝气、小风量连续 曝气至调整合适风量连续运转; 3.2.4 浮筒搅拌机 据运行工况 ,设置热保护 , 以及空气堰避免虹吸,采取手动操作控制; 3.2.5 据 MSBR系统的 SV及 MLSS等指标 , 灵活控制日常排泥量等;尤其注意排泥时间段宜选 择为排水后期执行,由于此刻污泥浓度较高 (据有 关资料记载,一般高达 2x104mg/1),故排泥时问一 般控制在 3~15rain为宜 ; 3.2.6 所有的回流泵浦均通过调节频率大小来 实现逐步满足生产需要的回流量及污泥提升量 ; 3.2.7 MSBR系统回流控制非常重要 ,既要保 证一定的回流生物量 ,还要防止残留NO3-的影响; 故混合液回流 (内回流)和活性污泥回流 (外回流) 量:1.3~1.5Q;浓缩污泥至厌氧区回流量:0-3—0.5Q较 表 3 4H周期运转模式与分析比较 时段 时间 SBR1 浓缩区 预缺氧区 _厌氧区 缺氧区 主曝气区 R7 单独搅拌 15min 回流 浓缩 搅拌 搅 拌 搅拌 曝气 预沉 60 rain | l 2H 搅拌+曝气 105min 回流 浓缩 搅拌 搅拌 搅拌 曝气 沉淀出水 60rain , 预沉 60 rain | 浓缩 搅拌 搅拌 搅拌 曝气 单独搅拌 15min 回流 2 2H 沉淀出水 60 nlin | 浓缩 搅拌 搅拌 搅拌 曝气 曝气+搅拌 105min 回流 分析与比较:优点:a)操作模式简洁、清晰,且曝气时间充分,易使有机物充分降解 ,便于去除 COD等指标;b)预沉时 问充分 ,便于沉降,减少出水 SS指标;C)整套系统连续进水,连续回流,确保回流污泥与进水始终保持充分混合;d)该 操作模式便于自动化控制及 日常生产管理,且可以根据 NO3-对厌氧区释 P的影响效果,适当调整 SBR区单独搅拌时间: 15-30min较佳 。缺点 :a)操作模式不便于恒水位运行 ,液位高易造成出水空气堰产 生虹吸跑泥 ,影响 出水 SS;b)该 操作 模式为连续进水,但出水按周期间歇执行 — — — — — — 专 业 制 造 商 滓 澳 管 祟 天津市津澳不锈钢管业有限公司 电话 :1 3821289555 022—28555055 网址:www.jagy.com.cn 邮箱:wang9555@163.COm 佳 ; 3.2.8 MSBR系统 的进水 C0D 、COD/P同样 都是重要的控制参数,因为进水基质状况,直接决 定厌氧区聚磷菌和聚糖菌的相互竞争作用 ,进而影 响到系统释磷与除磷效果; 3.2.9 MSBR系统内部 SBR区受季节性温度 影 响较大,冬天温度较低,硝酸菌硝化能力较差,此 时宜选择单独搅拌时间 15min较佳 ;反之,则须适 当延长单独搅拌时间 (15—30mm),以促使在 SBR区 利用内源碳完成大部分反硝化过程,减少浓缩区及 预缺氧残留 NO,一随回流污泥对厌氧区释 P的影响。 3.3 运 行 效果 表 4 MSBR工艺实际运行控制参数 MSBR系统 控制参数 F/M (kgBODd'kgMLVSS.d) 0.10-0.15 污泥龄 f(1) l5~20 SBR区 MISS(mg/1) 25O0~3000 MSBR系统 HRT (h) 14.37 厌氧区单元 HRT(h) 1.03 预缺氧区单元 HRT (h) 1.01 主曝区单元 HRT (h) 7.79 主曝区DO(m 1.5-4.0 主曝区 MISS(mg,1) 22O0~2800 表 5 塘栖 污水处理厂 5月份平均进出水 \、’\ 水样 进水 出水奠 去除率≯% 项 目 \、\ C0D 265 55 79.25 BOD5 78 16 79.49 SS 107 17 84.11 TN 23.52 5.78 75.43 TP 1.93 0-36 81.35 色度 70 24 65.71 NH3一N 20.16 O.35 98.26 41 4 工程小结与建议 4.1 该 MSBR工业设计只接纳少量工业废水, 但在实际生产中接纳了接近 95%的综合工业废水 , 虽然 MSBR工艺具有一定的耐冲击、高效降解功 效,但还是建议该工艺能有预处理或调节池以及末 端深度处理单元,以适应工业废水水质复杂性和变 化性 ; 4.2 MSBR系统内 单元两边设计各有 1只混 合液泵回流至缺氧区 5#单元 ,完成反硝化脱氮功 能,但在实际调试运行中,该回流泵停止使用,一 是由于回流混合液易使 5#单元DO迅速升高,影响 磷的释放 ,6}}单元及 SBR单元不能有效的完成摄 磷功效;二是 SBR区及预缺氧区均已达到较佳反硝 化脱氮效果; 4.3 MSBR工艺采 用两点 进水 ,预 缺氧 区 DN300支管 的阀门要随进水量的增大逐渐增大 ,补 充碳源 ,促进反硝化进行 ,达到很好的脱氮效果 ; 4.4 SBR区的污泥回流泵及浓缩区的污泥提升 泵要随进水流量作相应跳整,确保各回流量符合设 计标准; 4.5 风量 的控制要根据实际进水基质浓度 、进 水水量及结合在线仪表加以调整供氧量; 4.6 工业废水成分复杂 、色度高 、COD难降 解、有毒有害物质较多等,需要对源头有效管控及 各片来水的充分混合,确保混合进水的稳定性; 4.7 关于空气堰虹吸跑泥,目前也是诸多污水 厂实际运行的通病,我们目前也正在准备增加模块 空间,增作空气堰虹吸跑泥等故障自动报警装置, 以自动破坏其虹吸作用,保持稳定流量出水,暂时 采用平时不断给空气堰供气,破坏跑泥;在出水期 间利用在线显示液位高度,也是人为手动控制出水 时间 ,以达到两组尽量均匀进出水 目的。 参考文献: [1]王闯,杨海珍,顾国维.改进型序批式反应 器 (MSBR)的 实验 研 究 [J】.中 国给 水 排 水 , 2003,19(5):41-43 [2]欧剑.基于MSBR的污水处理控制系统的设 计.兵工自动化,2007,26(12):86 o
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分类:生产制造
上传时间:2013-09-18
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