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氨合成塔内部换热器制造分析 氨合成塔内部换热器制造分析 陈静单鹏华 (锦西化工机械(集团)有限责任公司辽宁葫芦岛125001) 【摘要】对某公司化肥厂合成塔内部换热器进行改造,提高换热管的进货质量和管板/JnT质量,换热管与管板的连接 中选用最优的胀接工艺和焊接工艺。 【关键词】换热器换热管与管板胀接工艺 前言 氨合成塔内部换热器是合成氨 装置中的关键设备。某公司化肥厂在 合成氨设备大修时发现氨合成塔内部 换热器高温侧换热管有明显纵向裂 纹,且管板鼓起,割开两端封头,对 壳程进行水压试验,发现换热管与管 板接头泄漏严重...

氨合成塔内部换热器制造分析
氨合成塔内部换热器制造分析 陈静单鹏华 (锦西化工机械(集团)有限责任公司辽宁葫芦岛125001) 【摘要】对某公司化肥厂合成塔内部换热器进行改造,提高换热管的进货质量和管板/JnT质量,换热管与管板的连接 中选用最优的胀接 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 和焊接工艺。 【关键词】换热器换热管与管板胀接工艺 前言 氨合成塔内部换热器是合成氨 装置中的关键设备。某公司化肥厂在 合成氨设备大修时发现氨合成塔内部 换热器高温侧换热管有明显纵向裂 纹,且管板鼓起,割开两端封头,对 壳程进行水压试验,发现换热管与管 板接头泄漏严重,对合成氨产量影响 很大。 1 设备技术特性及结构简 介 1.1技术特性 氨合成塔内部换热器主要技术 特性见 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf l。 1.2结构特点 合成塔内部换热器为高精度不 锈钢换热器,其结构特点: (1):夕h形尺寸为由864X6XlOlOOmm; (2)换热管为中12.9X1.245mm, 长度7055~7057mm,共1882根, 换热管材质为SA214-TP321; (3)上管板厚度108mm,下管板 厚度82ram,材质为iCrl8Ni9TiIV 级锻件; (4)换热管下管板采用强度焊加 贴胀连接; (5)氨塔内部换热器壳体上部与 28I石油和化工设_I:。。,.。。 管板有一段152mm敞开环带,是合 成气出口;壳体下部均布8个 蝴 槌 幢 酬HPa)o.85(压哟O.85(压鸡 澍《℃) 441 518 艚 避誓合肌 由黼 A平面 8 X6 B平面 移1054-+0.79 C平面 谚356X10 108X152mm长方形开孔,是合成气 入口,见图1。 2 制造难点和质量控制项 目 2.1制造难点 内部换热器装在合成塔内部, 同时它的A、B、C三个平面分 别与合成塔配合连接,其尺寸偏差 及形位偏差要求特别严格。附加技 术要求中规定,整个简体直线度偏 差≤1mm,简体圆度及圆柱度偏差 ≤0.5mm,,A、B、C三个平面必 须相互平行,且与设备轴线垂直, 三平面同轴度偏差≤1.58mm;管板 及折流板加工精度高,换热管与管 板及折流板的管孔之间间隙小,最 小间隙为0.05mm,穿管非常困难; 换热管规格特殊,焊接及胀接无成 熟经验;设备壳程敞口部位多,壳 程水压试验及氨渗漏试验困难。 2.2控制项目 (1)控制换热管进货质量及管板 加工质量 制定严格的订货条件,对成品 换热管外观尺寸进行检查,且对力 学性能进行复验,穿管前对换热管 外观尺寸进行检查,将外径超出尺 寸偏差允许值的换热管淘汰。 万方数据 管板上的管孔尺寸为由12.9± 0.05mm,加工难度非常大。由于换热 管与管板最小间隙仅为0.05mm。因 此管板加工需采用等厚度同材质锻件 试板先钻试验管孔93个,通过反复 试验,对刀具进行改进,从中找出最 佳加工 参数 转速和进给参数表a氧化沟运行参数高温蒸汽处理医疗废物pid参数自整定算法口腔医院集中消毒供应 ,管板孔加工后用过规和 止规逐孔检查,管孔尺寸均在 1 2.85~12.90mm之间。 (2)焊接质量控制 由于换热器材质为1Crl8Ni9Ti 奥氏体不锈钢,且板厚只有6mm,采 用焊条电弧焊进行焊接,选用A132 巾3.2~巾4焊条,为保证焊接质量, 焊前焊条需经150℃烘干l小时,放 于保温箱中随用随取坡口及其附近 的油污、水渍等杂质要清理干净。 焊接时为防止焊接变形,必须用小的 线能量,层问温度不得高于150。C,用 小直径焊条进行焊接,采用直焊 道,多道压焊的 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 。焊接 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 如 下:巾3.2焊接电流为80-110A,电 压为22"~24V,焊速为100-140mm/ 根;巾4焊接电流为130-160A,电 压为22~24V,焊速为150-180mm/根。 焊后按设计要求进行射线探伤,合 格率为100%。 (3)换热管与管板连接质量控制 氨合成塔内部换热器换热管与 管板采用强度焊加贴胀连接形式。 由于换热管外径尺寸小,壁厚薄, 为确保换热管与管板连接质量,模拟 制造一个微型固定管板式换热器,试 验装置组装后,分别进行强度焊、不 刚I顷序的强度焊加贴胀、不同胀度的 胀接试验。然后对管接头进行水压试 验、着色检查、剖析检查、拉脱力试 验等项目检查,从中确定出合适的焊 接工艺、焊接与贴胀的顺序、贴胀胀 接率等。 通过试验得出:换热管与管板 采用手工钨极氩弧焊,焊材选用 HOCr20NilOTi由1.0焊丝,焊接电 流为80-90A,焊接电压为9—1lV, 焊接速度为50—70mm/min,焊两 层。执行此工艺时焊接质量较女子;先 胀后焊时,熄弧处有气孔,先焊后胀 效果更为理想;胀接率为1.1%~1.2%, 即贴胀量为0.05~0.15mm时,贴 胀效果较好,此时拉脱力均大于 1Mpa,符合《压力容器安全技术监察 规程》的规定。 (4)控制换热管尺寸偏差及形位 偏差 制造过程中从封头等单个部件 到各组装工序制造精度要求严格, 封头分别与管板及引伸管对接焊接, 它的形状偏差对保证换热管的尺寸偏 陈静,现在锦西化工机械(集团)有限责任公司工作。 差极为关键。封头作为热压成形 件,其项部开孔与底部直边开孔同 轴度偏差很难保证图样规定的不大于 0.4mm的要求值。 封头压制时,尽管特制了高精 度的胎具,封头热处理后尺寸还是 超差,在车床上找正点检查,一件 封头上下开孔偏心4mm,另一件偏 心12mm,对封头进行矫正处理,最 后偏心量达到1珊m,剩余超标偏心 量靠焊缝组对时允许的对口错边量找 回。 (5)控制水压试验质量 合成塔内部换热器壳体敞口较 多,要想检查换热管接头连接质量, 需将壳体开口封堵,设计壳体与氨塔 内部换热器无一处焊接连接,保证了 合成塔内部换热器壳体表面质量不受 损。经壳程水压试验检查,接头处无 渗漏,保证了换热器的管接头质量。 3结论 该设备制造完成后,试车一次成 功,投产使用后,运行情况良好,合 成氨产量有所提高。所以氨合成塔内 部换热器的制造过程中,只要控制好 换热器与管板的进货质量、各部件的 加工质量、焊接质量、水压试验质量, 换热器的各项指标就能满足设计的要 求,就能制造出质量过硬的产品。 囡 :。。,.。。I石油和化工设置l29 万方数据
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分类:生产制造
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