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增大液动射流式冲击器单次冲击功的试验研究

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增大液动射流式冲击器单次冲击功的试验研究增大液动射流式冲击器单次冲击功的试验研究 增大液动射流式冲击器单次冲击功的试验 研究 j.一. 第3O卷第3期长春科技大学Vo[30.No.3 2000年7月JOURNALOFCHANGCktUNUNIVERSITYOFSCIENCEANDTECI-nXIOLOGYJu 1.2000 文章编号:1008—0058(2000)03—0303—04 增大液动射流式冲击器单次冲击功的试验研究 !壁塑荣庆,辜华良 (长春科技大学工程技术学院,吉林长春13~126) 摘要:试验蛄果发现,当行程加太时,获得较...

增大液动射流式冲击器单次冲击功的试验研究
增大液动射流式冲击器单次冲击功的试验研究 增大液动射流式冲击器单次冲击功的试验 研究 j.一. 第3O卷第3期长春科技大学Vo[30.No.3 2000年7月JOURNALOFCHANGCktUNUNIVERSITYOFSCIENCEANDTECI-nXIOLOGYJu 1.2000 文章编号:1008—0058(2000)03—0303—04 增大液动射流式冲击器单次冲击功的试验研究 !壁塑荣庆,辜华良 (长春科技大学工程技术学院,吉林长春13~126) 摘要:试验蛄果发现,当行程加太时,获得较高的冲锤末速度(5.43m/s).单次冲击功34645J. 当活塞运动所需瞬时流量已太太超过了水泵供水的供蛤量时,冲击嚣仍托稳定地工作,这体现了射流 冲击器作为一开放的系境所特有的流量可自动朴偿的优点.射流冲击嚣对负载的适应能力较高.且 在太行程条件下,增加锤重可较太幅度地提高单次冲击功. 美键词!兰堂生些芏圭墨;主之墨一 中围分类号:P6344文献标识码:A 1试验方案 试验目的是提高液动射流式冲击器的单次冲击 功,检验其对负载的适应能力,检验射流元件对石油 钻井的高泵量,太泵压的适应性,搞清射流冲击器能 量转化的规律,冲击器活塞冲锤工作的动态特性,并 获得大量的试验数据,为修正射流冲击器工作的数 学模型,完善冲击器微机模拟电算提供依据. 根据试验目的,结合对射流理论研究所获得的 认识,确立了以增大冲击行程及冲锤质量为主的试 验方案.通过对液压凿岩机的分析给我们很大的启 发,目前液压凿岩机大多数行程是可调的,且大冲击 功的液压凿岩机,多采用较大的行程.如瑞典的 o.P1038液压凿岩机,其冲击行程达762rml1』, 考虑到液动射流式冲击器工作时其上,下腔压力曲 线比较平稳,增加冲击行程必将引起液压力作用时 间的增长,从而可获得较高的冲击末速度及冲击功. 此外,由微机模拟电算的结果可看出,对于一确定的 冲击器,假设其能量转换率一定,则降低其冲击频 率,必将引起冲击功的增加.而对于流体机械,增大 行程和锤重是降低频率的有效途径. 液动射流冲击器的工作原理,决定了其喷嘴是 很重要的部分,泵量的变化直接影响喷嘴的特性,射 流附壁的特性及能量的转换.考虑到石油钻井的排 量较大,采用较小喷嘴尺寸的射流元件,大幅度改变 泵量,研究其能量转换规律及对冲击器性能影响,对 设计石油钻井冲击器有重要参考价值. 2试验钻具的设计 根据实验室现有设备情况和试验方案,采用美 国产水泵,其额定泵压为10MPa,最大排量为 1000L/min,设计加工了两套试验钻具,一套钻具 上部缸体外筒直径为89rnrtl,另一套为150rnlTl,下 部冲锤的外筒直径均为245rnrtl.根据试验需要, 在缸体外筒上引出了上下腔压力测试接头,设计了 行程调节机构,加工了测试砧子,测试杆和连接不同 质量锤子的锥面连接接头. 3增大射流式冲击器单次冲击功的试验 根据所制定的试验方案,利用所加工的试验钻 具,在室内进行了大量的试验工作,历时近1年多, 取得多组有效的试验数据,为石油钻井冲击器的设 计提供了可靠的依据. 3.1泵?,泵压变化的试验 试验时,泵量靠水泵柴油机变档位和三通阀调 节,测试数据如表l所示. 收稿日期:1999—10—15 基金项目:吉林省科委青年基金资助项目 作者简介:菅志军,男,1966年生,博士后.主要从事地质工程及钻探机械研究 , 3O4长春科技大学2OO0燕 衰1改变泵?测试数据 Table1jdl嚷d毗l0fp岫lpdi曩d 由表中数据可绘出泵量Q与冲击频率,之间 关系曲线,亦可绘出泵量Q与泵压P及流量利用率 的关系曲线,如图1及图2所示. 圈1泵?改变与冲击功,冲击频率的美系 . 1Rel,~loaofadhIg曲erandfrequency-晦 char冒e 以上试验数据是利用SC89试验钻具测得的, 试验钻具参数为:活塞冲锤质量23.5kg,行程 138mm,射流元件喷嘴截面积44.8mm2,括塞有杆 腔截面积1431.84m,无杆腔截面积1962.5 mrn2. 分析图1曲线可以看出,在一定条件下,随泵 量的增加,冲击功近似呈线性增加的趋势,冲击频率 的增加较冲击功增加幅度慢,呈曲线增加趋势.这 种变化关系可从喷嘴特性及射流附壁的特性来解 释.由于喷嘴处射流的速度很高,水泵输出的能量 在喷嘴处几乎全部转化为动能,然后在射流元件的 受流口(输出道)处,又几乎全部转化为压力能.水 泵输出流量越大,喷嘴处流速越高.根据射流附壁理 论,则射流附壁越稳定,受流口的流量收获量越大. 于是活塞上腔压力升高,活塞冲锤的运动加速度增 加.若将活塞冲锤的运动近似为等加速度运动,冲 击功近似呈线性增加的趋势. 至于频率变化曲线,由于考虑到冲锤回程的影 响,其增加趋势减缓. 圈2景量变化与泵压殛谴?利用率关系 .21Relalt~a0f?_锄?Imm哪. dtschar窘e 图2的曲线变化需考虑到喷嘴及射流冲击器的 由于喷嘴的作用,水泵输出的泵 负载特性来解释. 压很高,而流体在进人喷嘴前的流速较低,可近似认 为,喷嘴处流速的动能主要由压力能转化而来.随 着泵量的增高,喷嘴处流速很快增高,泵压亦必随之 增高,考虑到泵压的升高亦受到负载的影响,当泵压 升高到一定程度,活塞冲锤运行速度加快,甚至会出 现瞬时流量大于水泵供给流量的现象.以表中第三 组数据为倒,当活塞冲锤末速度为3.5m/s时,其要 求瞬时流量为412L/rain,而水泵的供给流量仅为 344L/rain,不足的流量需由稳压罐及管路系统来补 充.由于射流冲击器属一开放的系统,所以这种补 充是可以实现的,所以表现出一定程度下泵压的升 高趋缓. 流量利用率随泵量增大而降低的结果也可以由 上面的观点解释.仅以冲程为例,冲击末速度越高. 外界补充流量越多.则在活塞运动消耗流量中,消耗 水泵供给流量所占的比例越低,即体现在流量利用 率的降低. 第3期营志军等:增大{茛动射流式冲击器单扶冲击功的试验研究——— 3.2增加行程的实验 增加行程的试验是用鼢9试验钻具进行的, 为方便试验,锤重选用23.5kg.行程的变化由 18—n至230m,钻具其它参数与前面的试验基本 相同.试验所测得的数据见表2. 寰2增加行程试验数据 Table2Thet鼬喧data曲姗醉呜pI曲咂神 根据相关数据绘制出冲击功,冲击频率随行程 变化的关系曲线如图3所示.考虑到可比性,水泵 排量均选择在240L/n~n左右. 田3行程变化与冲击功,冲击频率关系 窖.3RI出I廿肌删盯留ot.p盹nItgmind呐l哪叮vs.pb- Ionsh 改变行程的试验取得突破性进展,获得最高冲 锤末速度为5.43m/s,单次冲击功达346.45J,该冲 击功与相近直径的风动冲击器JG—l0o相比,是其 冲击功的1.65倍,可以配球齿钻头,实现体积碎岩. 由图3可看出,在泵压,泵量及其它条件基本不 变的条件下,随行程的增加,冲击功近似呈线性增加 的趋势,频率近似呈双曲线趋势下降.由射流冲击 器的动态血线可知,冲击器工作时压力较平稳,水击 压力的作用时间短,峰值低,所以冲锤的束速度主要 取决于工作腔内液体的作用力及力的作用时间,行 程增加,力的作用时间延长,引起冲锤末速度的提 高. 此外,由于行程的增加,频率较大幅度地下降. 单位时间射流切换的次数减少,从而减少了因射流 切换引起的能量损失.据有关资料,冲锤撞击及射 流切换的时间在6,8n数量级.冲锤回程运动时 间约为冲程运动时间的1_4,1.5倍.以表2中第 一 组数据为例,行程18m,频率14.16Hz,则冲程 时闯约为23.45ms,回程时间约为32.83n.可 见冲锤撞击及射流切换时间在整个冲击周期中所占 的比例. 3.3改变锤重的试验 改变锤重的试验主要用SC150试验钻具,射流 元件喷嘴截面积为126m,括塞无轩腔截面积为 6358.5?,有杆腔面积为5397mm2.试验数据 见表3. 试验主要检验射流元件承受负载的能力,由试 验数据,锤重达173.5kg时.冲击器工作正常.冲 击功随锤重增加呈曲线增加的趋势,而冲击频率呈 曲线下降的趋势.由于在回程中,重力方向与冲锤 运动方向相反,随锤重的增加,冲锤运动的加速度减 少,它主要影响冲击频率的改变.冲击功随锤重变 化的幅度大小取决于行程.在行程较大的条件下, 增大冲锤重量对提高单次冲击功具有重要意义. 长春科技大学2000拄 衰3改变锤重的试验数据 Table3Thetestingdata0fehaa~ghm.sq~cuy 4结语 (1)通过增大行程.大幅度地提高了射流冲击器 的单次冲击功.SC89试验钻具的试验获得最高冲 锤末速度5.43m/s,单次冲击功346.45J. (2)阐明了射流冲击器喷嘴能量转化规律,即在 喷嘴处的能量主要以动能的形式表现,而在射流元 件的受流口,又主要转化为压力能,推动括塞冲锤作 功. (3)通过试验结果发现,当行程加大,获得较高 的冲锤末速度时.括塞冲锤运动所需瞬时流量巳大 大超出了水泵的供给流量.但冲击器仍能稳定地工 作.充分体现了射流冲击器作为一开放的系统所特 有的流量可自动补偿的优点. (4)锤重变化的试验说明了射流冲击器对负载 的适应能力较强.且在大的行程条件下.增加锤重 可较大幅度地提高单次冲击功. 参考文献: [1]王维华,郭孝先.黎永原.等编译国外液压凿岩机 [M].北京.煤炭工业出版社.1987. [2]王人杰.蒋荣庆,韩军智.液动冲击回转钻探【M]北 京:地质出版社,1988. THERESEARCHOND虻EASGACI1NG ENERGYOFHYDRO—E=LUXHAM皿R JIANZhi-jun.YINKun.JIANGRong-qing.GUHua-liang (C~angchunUniversityofmU.,~andTochnology,o-gI"130026,0船) Alas'tract:Theexperimentshowsthatthefinalimpactingvelocityofh&mmerhasreach ed5.34m/s,and thes~ngleimpactingenergyhasreached346.45J.whenthedisplacementwa8lengthen.Ir培 tantane3usflow hasexceededgreatlythepumpflow,butthehammercfl$1stillworksteadily.whichmeansthat aSaopening systemthefluidiceffluxhflmmerhasitso帅advantageofflowauto— compensating.Theelfluxharrlrn盯has gooaadaptiveabilitytolode,andsingleimpactingenergycfl$1heenhancedgreadybyincreas ingweightofthe hammerundertheoonditionoflongdisplacernent. Keyw0s:hydro—effluxhammer;impactingenergy:drillset IlFll,
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