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间乙酰氨基—N·N—二乙基苯胺的合成新工艺

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间乙酰氨基—N·N—二乙基苯胺的合成新工艺 .技术开发.——— 二/_— 旦二 墅兰 塾 三二: 一 ·技术开发·——————————__———————————— 7 _——— 十 _ A NEW .皿 a I。l『E FOR lESB OF M —ACETAMIMDO—N‘N—DIETHYL ANILINE :j (-f一 \ f 2~1苎 Inl}Ii p叩盱、㈣ eh 叩,出 日口fm一 蛔T 一 · 嘶 neisintrodu~ ttstng m— a咖 r o帅nine hv ucldm渊 -出 and e mm蚰e in...

间乙酰氨基—N·N—二乙基苯胺的合成新工艺
.技术开发.——— 二/_— 旦二 墅兰 塾 三二: 一 ·技术开发·——————————__———————————— 7 _——— 十 _ A NEW .皿 a I。l『E FOR lESB OF M —ACETAMIMDO—N‘N—DIETHYL ANILINE :j (-f一 \ f 2~1苎 Inl}Ii p叩盱、㈣ eh 叩,出 日口fm一 蛔T 一 · 嘶 neisintrodu~ ttstng m— a咖 r o帅nine hv ucldm渊 -出 and e mm蚰e in出e wa In meaa~'rne we aiB0 smdy df reaction condJtioas such解 血 kind日 耽 ec~mhinecl 州 and丑D眦 l it,reacfim t~npemtum at】d∞ 蛐 t口f dd 0e m e. 本文舟绍了以问乙酰氨基苯胺盐酸盐为原料、在水溶液中,用氯乙烷作乙基化试剂台成间 乙酰氨基一N· 二乙基苯胺的新工艺,同时还研究了酸结台剂种类及用量 .氯乙烷 用量.反应 温度等固煮对反应的影睛。 前言 ● 间乙酰氨基一N·N一二乙基苯胺是台成快建染 料的重要中间体 ,其工业生产方法 一般 间乙酰 氮 基苯胺或其盐酸盐为原料 ,经 乙基化而得。乙基化 试剂主要有 :(1)氯乙烷;(2)溴 乙烷 ;(3)硫酸 乙酯。 目前,在工业化生产 中主要采用溴 乙烷法 和硫酸己 酯法。溴乙烷化具有价格高 ,需 回收溶剂的缺点,而 硫酸乙酯法也有 因硫酸乙酯 的毒性 大,生产操作防 护要求高的不 足。因此.我们选用价格便 宜的氯 己 烷 .在承相中进行乙基化,获得成功。 2 实验部分 将 112g间乙酰氨基苯胺盐酸盐 、250g水和一定 量的 t]X酸结台剂 ,于 lO00rnl烧杯 中混合 ,冷 却至 5℃ ,倒入带有搅拌器和温度调节器的 lO00m]高压釜 中,然后加入玲至 5℃ 的氯 乙烷 116g。将高压 釜密 封 ,开动搅拌机,并加热至 110~C,保温 18h。反应结 束后 ,玲却至 80℃ ,放压,启开高压釜 ,向物料中通入 氮气以驱除未反应 的氯乙烷 ,再加水 loog,搅拌 、过 滤 、水洗、干燥.得产品间乙酰氨基一N- 二乙基 苯胺 113g,收率 91%,纯度≥98.5%(液相色谱法)。 3 实验结果与讨论 3.1 酸结台剂种类对反应终点及收辜的影响 在相同的条件下,选用不同的酸结合剂,在反应 结束后直接取样 测 HPLC,井将物料进行后处理,测 · 24 · 定其收率、纯度。其结果见表 1。 寰 I 醛结台剂种类对反应收率的影响 酸结台 单己基 般乙基 季镀盐 经后处理后 剂种类 古量(%)含量(%)古量(%)收率(%}jpLc(%) 从实验结 果看,碱性越 强,季铵盐含量越 高,而 且还会造成脱酰,使收率 降低 ;碱性越弱 ,反应难 以 进行完全,而且不利于 目的产物的析出,也难 以得到 高纯度高收率的产 品。该工艺选用 的 EX是一种中 等强度的固体碱性物,实验表 明,Ex是一种适 宜的 酸结台剂。 3.2 反应温度对反应终点、收辜的影响 取相同量的各原料 ,在不 同温度下反应 ,当反应 到达终点后 ,取样测 HPLC,井进行后处理 ,测定其收 率.其结果见表 2。 寰 2 反应温度对收辜的影响 《化学工程师}4/1999(总第 73期) , 莹 维普资讯 http://www.cqvip.com 实验结果证明 .反应温度越高,完成反应的时间 越短,但季铵盐的含量越 高 泼工 艺控制反应温度 在 100℃ ~110℃较为适宜。 3.3 酸结台剂的用量对反应终点殛收率的影响 在相同的条件下,加^不同用量的 EX酸结台剂 进行反应 ,在反应结束后取样测 HPLC,并对处理后 的产物测定其收率 ,其结果见表 3。 表 3 酸结台剂用量对收翠的影响 实验结果表明,酸结台剂 的使用量不够 ,则反应 难 以达到终点,这主要是 由于氯乙烷水解生成盐酸 , 要多消耗一些酸结合剜 ;而 当酸结合剂量过多时.州 生成季钱盐的机会增大 ,从而使收率 降低。该 工艺 酸结台剂的用虽 以过量 20%~30%为宜。 3.4 氯乙皖的用量对反应终点、收率的影响 在相同条件下 ,采用不同量 的氯乙烷 ,反应结束 后测 FIP~C.并经处理后,测定其收率 ,结果见表 4。 裹 4 氯乙烷用量对收翠的影响 氯己垸 最高压力 单己基 双 己基 季铵盐 收率 用量(%) (kPa) 含量(%)含量(%)音量(%) (%) 从实验结果看,氯乙烷 的使用量不 足,则 由于氯 乙烷要水解一部分而使反 应不完全 ,单 己基古量相 对较高 ;氯乙烷的使用量过多,则不仅反应系统压力 高 ,而且产生季铵盐的可能性增大,并造成氯乙烷不 必要 的浪 费。实验表 明,氯 乙烷 的使用 量 以过量 2o% ~3O%为宜 。 4 结束语 该新工艺以问氨基 乙酰苯胺盐 为原料,氯 乙烷 作乙基化试剂,EX作酸结合剂 ,H2O 作溶剂来合成 一 N· 二乙基问乙酰氨基苯胺 ,具 有原料易得 ,后 处理工艺茼单,操作方便 ,生产成本 低的优点。几年 来 ,我们将此工艺应用 于生产 中,合成 的产品用于生 产分散紫 93,其染料的色光 ,收率都 十分 理想 .巳为 企业创造 出了良好的经济效益。 作者单位 :胡南纺织职工大学 (411102) 强化生产管理 降低生产成本 黑龙 江省浩 良河化肥 厂以节奉降 耗为主攻方 向,强化生产全过程管理,推行全程成本 核算制。今 年上半年 ,这个厂累计降低生产成本达 570万元。 这个厂今年确定 了20万 t尿素的生产任务。截 止到 6月 30 Et,已累计 生产尿素 122.670t,完成全年 任务的 61 3%,尿素合格率 保持 了 100%,生产系坑 一 直处于稳产 、高产 、优质 、低耗的好势头。 进^ i999年生产以来,这个 厂咬住尿素成本 不 放松,全厂上下形成了 只有最大限度地降低生产成 本,才能取得好的经济效益、增强竞争能力 的共识。 《化学工程师)4/~999(总第73期) 他们 以历史上最好的指标 为依据,科学地制定 了原 材料采贿、产品加 工到尿素销售 全过程各项消耗指 标 ,并层层分解落实列车问、班组,强化 了成本意识 , 进一步加大了管理考核力度 ,奖惩分 明,及时兑现。 开展了全员参与 的“降成本 、增效益”攻关 活动。及 时消除跪 、冒、滴 、漏,做到了向系统的安全和长周期 连续生产要效益,努力降低消耗 ,节约成本 。减少了 系统渡动和停车次数 ,吨氨耗重 油、吨尿素耗电等可 控指标太幅度降低。上半年,他们 累计节约用电 168 万千瓦时,节约重油 140多 c。 · 25 · 维普资讯 http://www.cqvip.com
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分类:生产制造
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