[训练]B、45一次电泳条痕事故的解决思路
一次电泳条痕事故的解决思路
卢学茹 华云(长城汽车股份有限公司 071000)
【摘要】通过介绍一次电泳漆膜条痕事故的解决过程~总结涂装前处理、电泳质量问题的解决思路。
1.前言
在汽车涂装漆膜中,电泳漆膜的主要作用是保证整车使用过程中的耐腐蚀性,改善基材平整度,提高漆膜光泽。因此要求电泳漆膜膜厚均匀、完整、无颗粒等缺陷。电泳漆膜弊病的产生一般是由系统性的原因造成的,而且批量性和突发性强。本文就汽车涂装生产过程中出现的一次电泳漆膜条痕问题的原因
分析
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和解决过程进行了介绍。
2.电泳条痕问题的发生和解决
2.1 工艺背景
一条车身涂装线,共线生产皮卡、SUV和MPV三种车型,前处理和电泳主要工艺及监控参数如下:
主要工艺参数 备 注 工 序 名 称 工艺
方法
快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载
序号 温度 ? 其它工艺参数 时间 min
1 转挂
2 前处理
人工 3 ? 手工预清理
喷淋 ? 热水洗 50-60
喷淋 ? 预脱脂 40-50 脱脂溢流
喷+浸,喷 总碱度:(18,23)pt 3 ? 脱脂 40-50
喷 淋 ? 水洗1 室温 水洗2溢流
碱污染度: 喷+浸,喷 浸入即出 ? 水洗2 室温 (1.0,3.0)Pt/(50mL)
浸,喷 浸入即出 ? 表调 室温
TA:20-24
浸,喷 FA:0.6-1.0 3 ? 磷化 35-40
AC:3.5-5.5
喷 淋 ? 水洗3 室温 水洗4溢流
浸,喷+新鲜自来酸污染度:
浸入即出 ? 水洗4 室温 水喷 ?0.5 Pt(50mL)
喷淋 电导率?50 µs/cm ? 纯水洗1 室温 纯水2溢流
浸+新鲜纯水喷 电导率?20 µs/cm 浸入即出 ? 纯水洗2 室温
3 阴极电泳
主要工艺参数 备 注 工 序 名 称 工艺方法
序号 温度 ? 其它工艺参数 时间 min
电导率:
阴极电泳 全浸没 (1500?300)μs/cm 3 ? 30?2
PH值: 5.7,6.3
电泳出槽喷淋 新鲜UF淋洗 ? 室温
UF1喷洗 喷 淋 固体份?2.0, ? 室温
UF2浸洗 浸,UF水出槽喷 固体份?1.5, 浸入即出 ? 室温
UF3喷洗 喷 淋 固体份?1.0, ? 室温
纯水洗3 喷 淋 ?100μs/cm ? 室温
纯水洗4 浸,新鲜纯水淋 ?30 μs/cm 浸入即出 ?
后整理 ?
4 电泳烘干 160 30
前处理、电泳采用积放链+C型吊具的输送方式,通过性室体,水洗工位均采用逆工位溢流补充方式。此涂装线体自2005年投槽以来,质量稳定,偶有因磷化入槽的层流堵塞造成层流斜纹外,无其它质量问题发生。但在2008年时突然在电泳烘烤后出现批量目视可见条痕,具体位置为车身右侧前门与翼子板相邻部位,水痕印为垂直状,其中以皮卡车型最严重,需打磨才能消除。对严重缺陷部位进行膜厚测量膜厚最大值为24μm, 凹陷处的膜厚平均值为19μm。存在膜厚差别,同时对比以往所测历史数据,可初步判断不是污染。同时在水痕严重的位置(车门与翼子板夹缝处)挂A3大小的板遮住该位置,试板上缺陷出现,目视初步判断是漆膜表面异常附着。
漆膜表面异常附着是指被涂物表面或磷化膜的导电性不均匀,在电泳涂装时电流密度集中于电阻小的部位,引起漆膜在此部位集中成长,其结果在此部位呈堆积状态附着,理论上分析产生此现象的具体原因有: (1) 被涂工件表面导电不均匀,致使局部电流密度过大:
? 磷化膜污染 ( 指印、斑印、酸洗渣子 ) ;
? 被涂工件表面污染 ( 有黄锈、清洗剂、焊药 等 ) ;
? 前处理工艺异常:脱脂不良、水洗不充分、有脱脂液和磷化液残留;磷化膜有发蓝、黄锈斑。
(2) 槽内杂质离子污染、电导过大、槽液中有机溶剂含量过低;灰分太低。
(3) 对工件进行泳涂时电压过高,槽液温度高,造成漆膜破坏。
2.2 问题解决
从以上分析看来,可能引起该问题的工位有脱脂、磷化、电泳以及相应的水洗工位,同时也不排除车体板材的问题,于是进行如下实验以查找真因。
2.2.1 测量各槽液工艺监控参数,上表中各参数均在控制限内,无异常。
2.2.1 在20台白皮车上用150#砂纸打磨水痕严重部位,水痕仍存在。结论:与白皮车材质无关。
2.2.2 在水痕严重处,挂A3大小的板遮住该位置,电泳烘烤后,所挂样本出现水痕,车身上被遮盖
的部位无水痕。结论:与位置有关,是否与喷淋有关需进一步论证。
2.2.3由于前处理材料和电泳材料为不同供应商供货,为明确缺陷发生的具体工位,安排对磷化和电
泳变换部位挂实验样板的方法确定引起问题的真因,实验及实验结果,如下表:
序试板前处理描述 电泳描述 实验结果 结论及号 编号 备注 , A001 右侧缺陷处 右侧非缺陷处 试板出现条痕,车身被试板遮盖部位无条痕 , A002 右侧非缺陷处 右侧缺陷处 试板未出现条痕,车身上条痕仍然存在 , A003 右侧缺陷处试板A右侧缺陷处,但在试板A面出现条痕,车体上条痕消失
面朝槽边,B面朝电泳前将试板A、B
槽中心 面调换
, A004 右侧缺陷处试板右侧缺陷处,但在试板条痕为,,方向。车体上无条痕
,,边为上下边,电泳前将试板,
;,边为左右边 ,边换为左右边,
;,边为上下边
从以上试板状况基本可以分析得出结论,条痕问题由前处理引起。为找出问题发生的具体前处理工位,继续如下实验:
序号 试板编号 描述 实验结果 结论及备注 , B001 人工
实验室
17025实验室iso17025实验室认可实验室检查项目微生物实验室标识重点实验室计划
脱脂,水洗,在表调前挂在试板出现条痕,车身被试板遮盖部位无条基本可以判定,问
车身右侧缺陷处 痕 题出在水洗3工位 , B002 随车右侧缺陷处至磷化,在水洗3前摘试板未出现条痕,车身上条痕仍然存在
下, 人工进行水洗和纯水洗,在电泳
前挂在右侧缺陷处
, 车身 停止水洗3喷淋,同时用自来水冲洗车车体上条痕消失
身,尤其是缺陷处
由于水洗3工位的槽液由水洗4溢流而来,生产中保持溢流,因此工艺上未对水洗3的控制参数做特别的要求,认为在水洗4参数保证的前提下,能保证水洗3工序的工艺参数不影响正产生产。对水洗3和水洗4的参数进行核查,如下:
水洗3:温度26?,PH:3.53,酸污染度:0.779/10ml,酸度稀释率约为27倍。
水洗4:温度25?,PH:6.21,酸污染度:0.3 /50ml。
二者PH值相差较大,说明存在异常原因,生产停止后检查,发现磷化出槽喷存在个别喷嘴方向紊乱,存在串液现象,于是调整喷嘴角度。同时安排排放水洗3槽液,用新鲜自来水补充槽液。再次生产时进行PH值观测。当水洗3PH值达到4.5时,条痕开始出现,槽液污染越严重,PH值越小,条痕越严重。增加水洗4后的新鲜自来水喷淋流量,满足PH?4.5,连续生产后,条痕问题不再出现。
2.3 解决问题的思路
对于涂装过程来说,需要严格的进行工艺管理,尤其是各槽液的参数范围的管理。其实造成此次条痕事故的原因是调整了新鲜自来水的补充量,水洗3的槽液溢流量减小,再加之车体所带入的磷化液,导致PH值迅速下降,酸性的物质附着在磷化膜表面,造成了磷化膜的二次污染、返溶,使磷化膜表面导电不均匀,从而引起电泳漆膜条痕。而在进行最初的工艺
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
时,考虑保持水洗,的大量溢流,使槽液快速更新,因而只是对水洗,酸污染度进行了监控而忽视了对水洗,的监控。
任何一个涂装问题的出现都不会是偶然因素,都有一定的必然性,如果表面质量突然出现了什么问题,则必须首先弄清三个基本问题:发生了什么变化,变化是如何产生的,为什么会有这样的变化,要回答这些问题,应当做如下工作:
,、核查各工序处理液的有关技术参数。
,、核查实验方法,例如,所用
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
溶液是否有问题,温度测量是否准确,(必要时可手持温度计)
,、核查作业人员是否在进行正确操作,
,、检查基材金属或基材上的拉延油、润滑油是否有了改变,
,、检查水洗工艺过程、压力和流量。
,、检查喷嘴和管路以及各循环泵、喷淋泵工作状态是否正常等等。
,、针对以上检查项目,同时依据技术人员的经验制订合理的实验方案进行排查,以便准确及时解决
生产中出现的质量问题。
3.结束语
随着汽车工业的发展,涂装行业的技术也在不断更新,涉足涂装领域的人士越来越多,涂装过程中出现的问题也会不断被人们剖析与解决。如果我们勤于总结,将出现的问题和解决的思路形成FMEA库,建立我们自己的工艺控制标准或设计标准,就会对推动我国汽车涂装行业的发展有一定的帮助。
参考文献
1.《磷化与金属前处理》 原著,D.B.Freeman(英),江苏省劳动保护科研所涂装设计研究室