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嘉定结构试验室运行及工作现状调查

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嘉定结构试验室运行及工作现状调查嘉定结构试验室运行及工作现状调查 试验室基本资料 在开展疲劳机反力台座、安全框架的过程中,我也多次到试验室现场观察工作进程,熟悉现场状况。本次调查一方面通过自己的实地观察进行,同时也参考了每天轮流在现场工作的各位师兄师姐所写的工作小结。目前试验室的工作主要内容分为几项:连接板的接收、复核,连接板与作动器的连接、安全框架的安装、液压系统及配套油管的安装测试、为Y型构件预实验所做的准备工作等等。 主要问题在于: 连接板3的吊装孔只打了一个方向的,还有一个方向吊装孔未打,以后通过焊接缀板进行另一方向的吊装;完成作...

嘉定结构试验室运行及工作现状调查
嘉定结构试验室运行及工作现状调查 试验室基本资料 在开展疲劳机反力台座、安全框架的过程中,我也多次到试验室现场观察工作进程,熟悉现场状况。本次调查一方面通过自己的实地观察进行,同时也参考了每天轮流在现场工作的各位师兄师姐所写的工作小结。目前试验室的工作主要内容分为几项:连接板的接收、复核,连接板与作动器的连接、安全框架的安装、液压系统及配套油管的安装测试、为Y型构件预实验所做的准备工作等等。 主要问题在于: 连接板3的吊装孔只打了一个方向的,还有一个方向吊装孔未打,以后通过焊接缀板进行另一方向的吊装;完成作动器试验需要的钢框架吊装,以及中心位置的定位。之所以出现吊装孔不足的问题,原因在于作为最初设计者的我被告知连接板两方向都要可以使用,但未做吊装设计,当其他同学着手继续设计的时候并未得知这一要求。 现场发现安全框架设计的孔位和反力墙上的孔位对不上,在下午完成了对安全框架设计图的修改。安全框架钢拉杆未采用现有产品,钢结构加工方用无缝钢管焊接耳板进行替代。钢框架的设计过程中,由于在就有图纸基础上修改时,很多数据没有及时更新同步,导致对地面洞口和墙洞的位置关系有所误解。 球铰与连接板连接所用16螺栓位置较密,而且安装至钢框架中工作空间较小,导致螺杆加载扭矩施工存在困难。安全框架的刚拉杆连接节点(焊缝)薄弱。剪力墙上部分孔洞略小,外加孔道不直,使得部分螺杆放不进去。 需要注意的是:在设计过程中应对现场施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 有更多地了解,以便能在预留施工空间时减少麻烦。 3月16日,作动器连接板3号板上墙(3块)完成,检查连接处均有安装垫片,符合要求。测量了作动器界面,球铰截面,支墩尺寸,检查了HMS、油管硬管、压力软管、回油软管、液压装置,均未发现问题。反力墙的安装螺栓再加工后,送回试验室,验收成功。墙角保护液压装置的保护板安装完成。部分插座没电,试验室有局部玻璃破损。 3月18日,作动器安装步骤,先连接球铰,再整体吊装;现场基本完成了一个作动器的连接工作,安全框架已经基本完成安装。连接板4将来会与连接在其上的球铰一起吊装,现有的M20的吊环承载力不够,需进行更换,或者采用增加连接板的方式解决。 在考虑连接板的吊装措施时,只考虑了连接板本身的自重,没有考虑和其他部件组装吊装的情况。 3月19日,清点作动器长短螺杆数量,满足数量要求。作动器筒与球铰连接螺栓施加扭矩。其他两个作动器筒与球铰的安装连接。钢结构厂方面进行安全框架的安装。 主要问题是:作动器筒有球铰的安装出现两种形式:作动器筒置于地面时, 球铰转动平面垂直于地面和平行于地面。作动器在钢框架中的安装时,伺服阀不处于向上位置时,可能无法安装进钢框架。即便安装的进去,油管连接等操作也可能不好完成,准备转动90度安装。 3月20日,整了作动器和钢框架的位置,完成了作动器转动的操作。可能出现的问题是:安全框架的梁较短,而作动器较长,吊装固定可能遇到困难。 3月21日,现场定位安全框架上的刚拉杆,在框架梁上现场钻孔、安装刚拉杆。修改后的安全框架去掉一根次梁。与嘉定实验室梁老师确认了油路管道、油位范围、油量多少等事宜,完成穿电缆线。 主要发现的问题是:安全框架刚拉杆连接节点设计有误,节点板、刚拉杆应为轴对轴设计,后续可以考虑增加阻尼器。 3月22日,分油器打孔安装控制面板,滤油芯装回分油器,滤油芯装回分油器。 3月25日,与钱老师确认了钢框架中安装作动器的空间余量,作动器长度5300mm,钢框架预留长度5340mm,有40mm余量,但因有螺母原因(螺母高40mm),两端螺母间净空5180mm,不能直接装入; 采取办法:拆下一端的连接板5,拆下另一端连接板5上的两个螺母,先在外部把拆下的连接板5与作动器连接好,再用桁车配合吊装梁吊起作动器,安装到钢框架内,最后将两端连接板拧紧固定。 3月26日,上午完成了油管连接,现先不连作动器,两端对接,准备清洗油管;连接板6到现场。还需设计一个主要功能为竖向传力的反力架。
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