Als对U71Mn材质钢轨相关性能的影响
l6磅金2010年8月第三期
Als对U71Mn材质钢轨相关性能的影响
鲁努骆仁智2
(杭州钢铁集团公司1.人力资源部;2.中轧厂杭州310022)
摘要:研究了杭钢生产U71Mn材质钢轨的过程中,Als的含量对钢轨强度,钢轨伸长率以及钢
轨硬度的影
响.研究结果表明,s对钢轨强度Rm的影响波动较大,总的规律是随着Ms含量的增大,钢轨
强
度Rm趋势线微幅上升;Ms对钢轨伸长率的影响则是明显的起到提高作用;Als对钢轨硬度
的影响
随着Als含量的增加,呈下降趋势.
关键词:重轨;酸溶铝;本质晶粒度;性能
0前言
炼钢生产中,铝是强脱氧元素,它的脱氧能力
比锰大两个,比硅大一个数量级.当[Mn]=0.5%
时,能提高[A1]的脱氧能力l,2倍,在[Mn]为0.
66%,[Si]为0.27%时,能提高[]的脱氧能力5,
l0倍.因为脱氧产物是复杂的氧化物,因而降低了
脱氧产物A1203的活度,使脱氧能力增大.目前大
多数钢种均采用铝脱氧.用铝脱氧不但可以有效
降低钢中的总氧T[O],还能细化晶粒,改善韧性,
防止时效的作用.钢中铝以金属铝,氧化铝和铝的
氧化物形态存在,通常将金属铝,A1N称作酸溶铝,
而氧化铝称为酸不溶铝.B类夹杂物A1203,对钢
的性能起着不利作用,根据ASTM
标准
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评级,要求
其夹杂等级<l级.根据研究发现,对中高碳锰钢
(例如U71Mn)脱氧时,s控制在0.015%,
0.030%范围时,可以有效降低钢中的夹杂总量.
杭钢U71Mn材质重轨生产工艺是LD—LF—CCM一
中型轧钢厂,一般情况下,s尽量按照>0.0080%
水平控制.针对Als对U71Mn材质钢轨相关性能
究竟产生怎样的影响,本文对此进行了研究.
1钢中s对钢材性能的影响
铝作为强脱氧元素,对钢材性能的影响,是强
烈缩小7相的元素,它与氧,氮有很大的亲和力,
首先表现为其固氮作用,其次,当铝加人钢中时,
奥氏体晶粒减小,抑制碳钢的时效,提高钢在低温
下的韧性.铝之所以能细化钢的晶粒和提高钢晶
粒开始的温度,主要由于铝在钢中和氮元素形成
细小弥散分布的难溶化合物抑制作用,氮在铁素
体中的溶解度在590c【=左右最大,约为0.01%,而
在室温下则小于0.001%.所以氮含量较高的钢从
高温快冷后长期放置和稍加热时氮就逐渐以氮化
物的形式从铁素体中析出,使钢的强度,硬度升高
而塑性下降,另外氮含量较高的板带在平整后其
性能也随时间而变化,塑性,韧性明显下降,为了
防止或抑制这种时效现象,在钢中加入适量的铝,
使和N结合成以AIN减弱或消除氮的这种有害
时效现象.对含锰钢而言,由于钢中含锰,故热加
工过程中晶粒易发生粗化,必须控制本质晶粒度.
实际上,奥氏体晶粗大小是受多种因素影响的.
其中决定性影响因素之一是材质第二相质点,根
据第二相质点钉扎理论,晶粒度通常与第二相质
点半径成正比,与第二相质点体积百分数成反比.
酸溶铝与氮结合,形成第二相质点,此质点是影响
钢材晶粒大小的决定性因素,第二相AlN质点对
奥氏体晶界迁移能起钉扎作用.但当钢中酸溶铝
含量低时,形成的AIN质点少,即体积百分数低,
此时晶粒长大的驱动力大于A1N质点的钉扎力,
晶粒长大,造成奥氏体本质晶粒度粗大.反之,本
质晶粒度细小,见图1llj.
因此一般情况下,在某一酸溶铝量范围内,随
着钢中酸溶铝含量的增加,其钉扎力也增加,即酸
溶铝含量高的材质必须加热到更高温度,晶粒长
大驱动力才能大于质点的钉扎力,发生晶粒长大,
亦即铝含量增加,粗化温度提高,同时Ak控制过
低时,会增加溶解氧的含量,造成钢中氧化物的增
加.但当钢中酸溶铝量超过某一范围,就会产生相
2010年8月第三期Als对U71Mn材质钢轨相关性能的影响17
爨
咯
将
Al3/%
图1酸溶铝和本质晶粒度的关系
反的结果,因为酸溶铝过高,当温度升高时,铝原
子扩散聚集的距离减小,易粗化,另外酸溶铝量过
高可能将使钢产生反常组织和促进钢的石墨化倾
向,在铁素体及珠光体钢中,当含铝较高时,高温
强度和韧性较低,并给冶炼和浇铸带来若干困难,
随着Als的提高,一方面可以使溶解氧迅速地降低
到较低水平,细化钢的晶粒,另一方面,浇注时较高
的Als会增加钢液的二次氧化,产生滞留在钢中的
A1203夹杂,且生成A1N在铸坯凝固时晶界析出易
导致裂纹所以钢中酸溶铝量应控制在某一范围内.
2U71Mn重轨化学成分及工艺性能
要求
杭钢自2006年先后开发生产BS75R钢轨与
38kg/m重轨,材质为U71Mn,化学成分控制和工艺
性能要求见表1和表2.
表1U71Mn化学成分要求wt%
表2U71Mn钢轨的工艺性能要求
3Als对U71Mn重轨性能的影响
统计了杭钢2006年生产的总计183炉U71Mn
钢轨中随着Als的变化,钢轨的强度,伸长率以及硬
度(HB)的变化规律,见表3.
表3s的变化对U71Mn钢轨性能影响
a.伸长率
b.硬度
妇1._j
e.强度
图2Als对U71Mn重轨性能的影响
从上列图表中可以发现,实际生产过程中,发
现Als含量的变化,对钢轨的强度,伸长率以及硬度
影响较大,特别是伸长率,在Als80ppm以下时,伸
长率平均在10%以下,当Als在160ppm以上时,伸
长率达到11.6%.相应硬度变化也比较明显,随着
Als的增加,硬度呈递减趋势.而强度的变化,则在
Ajs为40,60区间时,仅为867.1MPa,甚至超出了
标准要求的883MPa.
18砖全2010年8月第三期
转炉冶炼提高终点碳试验研究
张峰杨利康金进文郑卫民
(杭州钢铁集团公司转炉炼钢厂杭州3l0022)
摘要:介绍了依靠转炉现有生产装备,通过优化冶炼工艺,利用终点投弹及时掌握钢水终点
情况,进行了
提高转炉冶炼终点碳的试验.试验结果表明转炉冶炼终点平均碳含量比原工艺提高了
0.032%,
平均氧含量比原工艺降低了0.03836%,且成品磷含量全部符合钢种内控成分要求.这既降低
了
生产成本,减轻了脱氧负担,又提高了实物质量.
关键词:提高终点碳;转炉;终点投弹
U刚吾
提高转炉冶炼终点碳可以降低钢中氧含量,减
少吹损,对降低炼钢生产成本,提高钢材质量都具
有重要的意义.基于此国内许多钢厂在生产中高
碳钢时都采用拉高碳操作,杭钢转炉厂由于受设
备,原料,工艺,生产节奏及传统操作习惯的影响,
转炉冶炼终点碳一直比较低,因此我们有必要开展
提高转炉冶炼终点碳研究.
1提高终点碳调研情况
从对国内钢厂提高终点碳的调研情况看,提高
终点碳的难点是如何解决提碳增磷的问题.目前
国内钢厂一般采用双渣法l,铁水”三脱”法[,转
炉双联法【3l,延长前期低温脱磷法[]等工艺来保证
钢水磷含量满足钢种成分的要求;当终点碳升高且
钢水中的磷能满足从我们厂的实际情况看,一方面
由于我们厂转炉小,炉容比小,生产节奏快,冶炼过
4结语
程难以控制,且不是顶底复吹,同时不采用萤石化
渣;另一方面兄弟钢厂
总结
初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf
的脱磷方法,有的对成
本影响较大,有的工艺不能适应,有的条件还不具备,
因此这些方法虽有一定的借鉴意义,但不具备直接应
用条件.
2试验
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
的确定
2.1磷与碳含量关系的现状
我们对冶炼过程钢水的磷与碳含量关系的现
状进行了调查,调查情况如图1所示.
图l冶炼过程钢水磷与碳含量的关系
“
+一+”—-??+”+??+”+一?+??+”+一+??+??+??+??+??+??+??+??+??+..+??+一+一+??+一+
U71Mn钢轨生产过程中,AJs控制是十分重要
的,根据现场生产统计数据可以知道,Als含量在
80ppm以上时,不仅可以得到细小晶粒,而且钢轨
强度以及伸长率得到有效提升.实践控制过程中,
Als在控制在0.010%一0.020%范围内,可以有效
地降低钢中的夹杂总量,提高了钢水的纯净度,同
时可以有效保证钢轨的力学性能.
参考文献
[1]胡文豪,袁永.酸溶铝在钢中行为的探讨.钢铁,200B(7):
42—44
收稿日期:2009—09—27
审稿:吴青松
编辑:魏海青