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高硅低铁配方与非熟料晶种技术的应用

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高硅低铁配方与非熟料晶种技术的应用高硅低铁配方与非熟料晶种技术的应用 杨孝芳.等:高硅低铁配方与非熟料晶种技术的应用 中图分类号:TQ172文献标识码:B 高硅低铁配方与非熟料晶种技响应用 杨孝芳,郑永孝,牛军伟,原瑞芳(山西潞安矿业(集团)公司水泥厂,山西长治046204) O前言 我厂是8.8万t矿渣硅酸盐水泥的机立窑水泥 厂,长期以来一直采用"高饱和比高铁"配料生产,所 产水泥质量一直很好.但自新标准实施后,按原配料 方案生产时,熟料强度降幅较大.水泥配比中提高熟 料掺量,其强度略有提高,但有时出现安定性不良, 且造成水泥成本提高,...

高硅低铁配方与非熟料晶种技术的应用
高硅低铁配方与非熟料晶种技术的应用 杨孝芳.等:高硅低铁配方与非熟料晶种技术的应用 中图分类号:TQ172文献标识码:B 高硅低铁配方与非熟料晶种技响应用 杨孝芳,郑永孝,牛军伟,原瑞芳(山西潞安矿业(集团)公司水泥厂,山西长治046204) O前言 我厂是8.8万t矿渣硅酸盐水泥的机立窑水泥 厂,长期以来一直采用"高饱和比高铁"配料生产,所 产水泥质量一直很好.但自新标准实施后,按原配料 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 生产时,熟料强度降幅较大.水泥配比中提高熟 料掺量,其强度略有提高,但有时出现安定性不良, 且造成水泥成本提高,产量下降.近两年来,通过积 极探索,采用高硅低铁配方并结合应用非熟料晶种 技术的工艺方案,得到了很好的效果. 1各原燃材料概况 我厂有自备矿山,石灰石资源和粘土资源丰富; 所用铁矿粉就近取材:矿渣就近选用长治钢铁公司 的粒化高炉矿渣:燃煤选用当地产的烟煤和潞宝集 团焦化厂的焦粉.各原燃材料的化学分析见表l.燃 煤工业分析见表2. 2配料方案和非熟料晶种技术 (1)配料方案的确定.为了提高水泥的实物质 量并降低生产成本,根据生产用原燃材料并结合实 表1各原材料的化学分析% 名称烧失量w(SiO~)w(A1203)tt,(Fe203】w(CaO)w(MsO)? 名称M%vd% 16.41 7.73 Ad% 18.62 21.14 FCJ% 64.63 69.70 烟煤 焦粉 0.44 1.43 际工艺条件和生产水平.我们对配料方案进行了调 整试生产再调整再生产的多次实践探索.最 终确定了"高硅低铁"的配方.其熟料三率值控制范 围为:脚=0.92+0.02,SM=2.1+0.1,肚2.1+0.1. (2)应用非熟料晶种技术.熟料晶种技术在立 窑生产中应用广泛,而我厂采用矿渣代替熟料作"晶 种"生产,获得了很好的效果.所用矿渣为炼钢高炉 内排出的融渣水淬矿渣.主要化学成分是CaO和 3结论 (1)在低碱粘土资源紧缺,不能满足供应的情 况下,可以用低碱矿渣替代低碱粘土配料生产低碱 水泥熟料.这有利于节约天然粘土和石灰石资源.减 少温室气体排放,有利于保护环境. (2)烧成添加矿渣的原料,可以降低烧成热耗. 还可以增加熟料产量,效益显着. (3)矿渣配料生产的水泥熟料质量良好.且3d 强度高于正常配料烧制的熟料. (4)矿渣中Mgo,SO,含量高,熟料液相量升 高,有必要对熟料成分目标进行调整;同时.系统内 硫的循环增加,结皮增多,有必要加强各部位的结皮 清扫,否则会影响系统的长期稳定运转. (5)因本次试验时间短(只有3d时间).矿渣的 添加对原料磨(立式辊磨)辊套,磨盘衬板的磨损的 影响还有待于今后继续把握. . (编辑:沈新)(收修改稿日期:2006-11-06) 一 54一 ,g~-g型 一一 U一踞 SiO(表1),矿物组成主要以C2s的形式存在,且其 晶体已经形成,发育较好,具有较高的化学潜能和较 高的活性.在熟料烧成过程中能充分发挥出与优质 熟料等效的"诱导结晶"作用;而且矿渣在高温带融 熔状态下还能释放出潜在的热能,降低液相生成温 度,加宽烧成范围,减少熟料热耗,节约生产成本. (3)生料,熟料化学全分析.采用高硅低铁配料 方案和非熟料晶种技术生产时的生料,熟料化学全 分析见表3和表4. 3方案实施的关键工艺技术措施 (1)加强各原燃材料的质量控制并尽力做好均 化.我厂自备矿山严格按照编制的开采网有计划地 搭配开采,人磨前分别存储于两个O8mxl6in圆筒 仓中;并把好进厂铁粉,燃煤和矿渣等物料质量,分 批进厂,分批化验,分批使用. 表3生料的化学全分析及率值 配料方案烧失量w(Si02)w(A1203)wff'e203)w(CaO)w(MgO)?w6e-CaO)KHKH一 'SM肼w(C,S)"(C2S)"(C,A)w(C,Ar) %% 高饱和比高铁 0.38l9.026.744.7564.111.8296.822.940.9560.8931.661.4249.2317.589.8514.44 高硅低铁 0.5720.186.7l3.2664.291.7396.742.090.9220.8852.022.0650.1619.9512.299.91 (2)控制人磨物料水分.加大烘干力度,确保烘 干机机尾物料水分?2.00%.严格控制人磨物料平 均水分?1.50%. (3)减小人磨物料粒度,控制生料细度.在生料 磨前安装有一台细破机,保证人磨物料的粒度?5 mm,其中粉状料占30%,50%;并且严格控制出磨生 料细度(0.08mnl方孔筛筛余)?8%,0.2mnl筛筛 余?O.5%.同时,保持一定的生料仓储量,经过多库 搭配后再倒人均化仓.尽可能地提高人窑生料的均 匀性和合格率. (4)提高成球质量.调整成球盘角度,成球盘边 宽以及刮刀位置,安装预加水成球装置,以控制成球 质量.即粒度5,7mm占85%以上.杜绝15mm以上 料球及"干粉"现象,确保"小料球快速煅烧". (5)提高煅烧操作水平.操作中努力做到浅暗 火连续煅烧,保持湿料层厚度在3O,50cm,坚持"提 中火,压边部"的操作方法,确保窑内通风均匀,做到 "四勤",实现"三平衡",同时还要严格执行交接班制 度,杜绝明火交接班. (6)非熟料晶种的矿渣掺量控制.矿渣掺量过 多会引起煅烧困难的负面影响;过少则达不到预期 的诱导结晶目的.通过生产摸索,一般地将矿渣掺量 控制在6%,9%为佳. 4结果 高硅低铁方案并配以矿渣作晶种技术后.获得 了很好的技术经济效果. (1)熟料产质量提高.实施该配方以来,生料的 易烧性明显得到了改善,窑面呲火减少,通风均匀, 烟气有力,熟料热耗降低了约(5O,6o)×4.18kJ&g, 台时产量能达到lO.42t,}I,比原来提高了13%,熟料 强度明显提高,见表5. 表5熟料的物理检验结果 (2)经济利益显着.实施该配方后,水泥中的熟 料配比平均减少了6.64%,即相对多掺加了6.64% 的混合材,由此平均吨水泥生产成本减少了5.2元, 全年可节约成本约40万元;另因熟料热耗的降低. 全年可节约用煤约600t,折合人民币9万余元. (编辑:刘翠荣)(St稿日期:2伽埘06) 矾工5一
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