关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 关于去戚墅堰、金陵、张家港和望亭电厂取经的调研报告

关于去戚墅堰、金陵、张家港和望亭电厂取经的调研报告.doc

关于去戚墅堰、金陵、张家港和望亭电厂取经的调研报告

李月夕 2017-09-30 评分 0 浏览量 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《关于去戚墅堰、金陵、张家港和望亭电厂取经的调研报告doc》,可适用于IT/计算机领域,主题内容包含关于去戚墅堰、金陵、张家港和望亭电厂取经的调研报告关于戚墅堰、金陵、张家港和望亭电厂的调研报告杭州华电半山发电有限公司年月日目录关于去戚墅堰、金陵、符等。

关于去戚墅堰、金陵、张家港和望亭电厂取经的调研报告关于戚墅堰、金陵、张家港和望亭电厂的调研报告杭州华电半山发电有限公司年月日目录关于去戚墅堰、金陵、张家港和望亭电厂学习取经的调研报告一、气耗指标偏高原因分析、天然气热值指标差异对气耗的影响。表、年各电厂燃机主要指标完成情况表、三个门站,年月,天然气气质分析报告对比数据、循环冷却方式不同对气耗的影响。、汽温控制值不同对气耗的影响。二、供电煤耗和厂用电率及补水率指标、高位热值和低位热值的折算系数、供电煤耗计算、厂用电率、补水率指标三、汽机专业设备整治情况、TK风机情况、小凝泵改造情况、BT风机、透平间温度、循环水泵改双速、小闭式循环水泵四、余热锅炉方面、戚墅堰电厂、金陵电厂、张家港电厂、望亭电厂、对气温的调整五、调度方面六、指标考核和试验管理方面七、停机后的节电措施、广泛使用小凝结水泵,功率约为kW,。、停机转速到即停用闭式循泵~改用小闭式水泵。、停机后转速到立即停用循环水泵~改用辅助循环水泵。、循环水泵改双速~冬季用低速泵~夏季用高速泵。、采用变频装臵。、停机后减少主变冷却器运行台数。、机组长时间不运行~主变改热备用。、加装邻炉补水装臵。八、加快机组启动经验、做好停机后的锅炉保温保压措施工作。、适当放宽投入温度匹配时的天然气温度要求。、在主汽门前加装疏水阀。、其他错误~未定义书签。八、建议、做好天然气色谱分析仪的维护和投运工作。、调整燃机辅助蒸汽用量。错误~未定义书签。、调整补水率指标计算减免水量。、学习望亭电厂~近一步做好对标管理工作。、在确保设备安全的前提下~提高主汽温度的控制值。、将气动球阀逐步改为电动截止阀。、汽机疏水箱汽侧排放改造。、天然气调压站加装雨棚。、加快小凝泵和循泵高低速改造工作。、使#机凝泵变频器可靠投用。、完善停机后kV辅机的停用制度。、进一步做好停机后的锅炉保温保压措施。、努力缩短冷态开机的时间、努力提升燃机设备的健康水平。、在主汽门前加装疏水阀。、养成良好的节电习惯。、做好主要辅机耗电率指标统计工作。调研工作组成员:调研学习时间:结束语:调研报告年月日至日~由黄剑雄带队的调研工作组一行人去江苏四家兄弟单位学习取经~主要目的一是找出我公司燃机机组气耗指标较区域内同类型机组偏高的原因~客观、科学地找出主要问题所在。其次是学习兄弟单位在设备管理、运行调整、指标管理以及节能降耗等方面先进的工作经验~进一步有针对性地提出改进措施~努力缩小指标上的差距~踏实做好今年公司创五星级企业的技术支撑工作。下面就气耗偏高原因分析、供电煤耗、厂用电率和补水率计算、汽机专业设备整治情况、余热锅炉方面、调度方面、指标考核和试验方面、运行方式和停机后的节电措施以及加快机组启动措施等方面的调研情况汇报如下:一、气耗指标偏高原因分析通过学习~调研工作组认为我公司燃机机组气耗指标较区域内同类型机组偏高的主要原因有以下几点:、天然气热值指标差异对气耗的影响。机组热耗率=天然气热值气耗率~在机组热耗率,效率,相同的情况下~热值和气耗指标成反比关系。年~江苏四家燃机电厂平均高位热值为MJm~而我公司为MJm~两者差kJNm~折算成百分比为。年我厂台燃机的平均气耗为,NmkWh,~较江苏四家电厂的平均气耗高,NmkWh,。,年各电厂燃机主要指标完成情况详见下表,。按上述“在机组热耗率,效率,相同的情况下~热值和气耗指标成反比”推算~年热值差因素影响气耗约为:=,NmkWh,。即我公司天然气热值指标较其他兄弟单位低kjNm~此因素影响气耗约为,NmkWh,。年~我公司月份的平均高位热值为MJm~较无锡和长兴两个门站的平均值低kJNm~折算成百分比为。,年月详细气质对比数据详见下表,。表、年各电厂燃机主要指标完成情况半山项目名称戚电望亭金陵张家港###########机组启停次数,次,发电量利用小时,万kwh,上网电量,万kwh,厂用电率,,发电气耗,Nmkwh,供电煤耗,gkwh,平均负荷,万kW,综合厂用电率,,低位热值,kJNm,表、三个门站,年月,天然气气质分析报告对比数据CHCHCHICHNCHICHNCHCNCOQ高位无锡站长兴站平均我厂差距百分比、循环冷却方式不同对气耗的影响。望亭和金陵电厂循环冷却方式为开式循环~我厂和戚墅堰及张家港电厂为闭式循环。开式和闭式循环方式的不同~对整机发电煤耗,或气耗,影响约为。以我厂年台燃机的平均气耗,NmkWh,为基数~与集团公司望亭电厂相比~循环冷却方式差异对气耗的修正==,NmkWh,。、汽温控制值不同对气耗的影响。四家江苏燃机电厂对高压主蒸汽的控制值较我公司高~他们控制在左右~我公司控制在左右~两者相差。按“主蒸汽温度每降低~影响煤耗gkWh”推算~此因素影响气耗约,NmkWh,。、负荷率因素影响气耗江苏四家燃机电厂年平均负荷为万kW~我厂为万kW~两则差万kW、整机效率对气耗影响金陵电厂在环境温度的情况下~可带MW负荷~而我厂在同样的环境温度下~性能最好的机组也只能带MW~说明我厂机组效率较金陵电厂低。图、金陵电厂进气基本负荷。图、我厂#机进气接近基本负荷。综上所述~我们认为:热值指标差异是我厂气耗指标较兄弟单位偏高的主要原因。二、供电煤耗和厂用电率及补水率指标、高位热值和低位热值的折算系数天然气高位、低位热值的折算系数目前没有统一的标准~各发电公司基本按照上级单位供电煤耗的考核要求来做。金陵、张家港电厂高位、低位折算系数为以上。戚墅堰、望亭折算系数分别为、~我公司折算系数为。、供电煤耗计算目前各发电公司基本按照上级单位对供电煤耗的考核要求来计算上报。望亭、半山是煤机向燃机提供辅助蒸汽~燃机供电煤耗包括辅助蒸汽折算的标煤。戚墅堰、张家港均为外购辅助蒸汽~作为外购动力费处理~燃机供电煤耗不包括辅汽。金陵为天然气启动~计入发电气耗~折算供电煤耗。、厂用电率由于江苏省启备变电量作为购网电量不计入厂用电量~而我公司这部分电量直接抵扣计入厂用电量~计算口径有所不同。如扣除启备变厂用电量后~我公司年厂用电率为~和望亭、戚墅堰差不多~比张家港和金陵电厂略偏高,张家港厂用电率指标计算中不含制水用电率,。调研的几家燃机电厂大部分已完成小凝泵和循环水泵改双速工作。、补水率指标要降低补给水率~最关键的是汽机和锅炉疏水系统阀门的严密性问题~金陵电厂在治理疏水阀门内漏问题上做得非常及时~机组满负荷运行时~可以做到零补水~汽机疏水箱和锅炉定排扩容器顶部透气口几乎不见冒汽~由此可见阀门严密性的可靠程度。通过不断整治~我厂汽机和锅炉侧的疏水阀门内漏问题已经大为改观~然而~由于所有的燃机机组都面临着频繁启停的现实~不可避免地存在疏水阀门容易内漏的问题~张家港和戚墅堰两厂采用了将汽机疏水箱汽侧排放从原来的排大气改为回收至凝汽器的办法使工质回收~并且不影响凝汽器的真空和排汽温度~但是存在冷态启动时凝水水质不合格的排放问题~这两个电厂都在凝泵出口母管上设臵了排放口,我厂也已安装~但管径偏大~可考虑节流后排放,~我们认为疏水箱汽侧回收至凝汽器不失为一个好办法。而且~这个改造将避免因疏水箱水位控制不当引起凝汽器真空下降的隐患问题。依据节能技术监督“单机容量MW及以上机组的生产补给水率应小于”的要求~几家电厂在计算补给水率指标时~均扣除机组启停用水~且扣减力度都较大~一般是冷态启动一次扣减吨、热态启动一次扣减吨。依此计算~我厂也能完成的指标水平。而金陵电厂对该指标计算的方法较特殊:仅计算万以上机组运行的补给水率。三、汽机专业设备整治情况、TK风机情况戚墅堰电厂目前该风机电流约A~风机风门已进行如下整改:在风门两侧加装了扰流板以增加风门受力~对风门三个直边与风机壳体之间密封性与我们一样也进行了改进。但戚电在后期采购的风机电机较为谨慎~采用的是ABB公司的电动机。张家港电厂该风机在满负荷运行时电流在A~曾经有过电机烧毁的经历。望亭电厂该风机电流略高于A~其中一台风机的电动机进行了扩容改造~由原先的kW扩容到kW~电机为无锡华达电机有限公司产品。风机风门在切换时也存在晃动问题~经与风机厂家沟通后对风门进行了小改进~在风门头部加装了“Y”型挡板。、小凝泵改造情况调研的几家燃机电厂已全部安装了小凝泵。在机组停运后因凝汽器汽侧真空已降为零~为防止低压缸与凝汽器喉部超温~需继续运行凝结水泵一段时间~用来满足低压缸喷水减温及凝汽器水幕喷水的需要~此时需求的水量较少~投运小凝泵~节能效果显著。四家单位采用的小凝泵全部为管道泵~这种泵造价较小~但如果操作不当或阀门隔离不严容易导致小凝泵承压引起泵体开裂~已有两家电厂发生类似问题。从节能最大化考虑~在其它燃机电厂小凝泵改造的基础上~建议我公司在改造小凝泵时应考虑在真空未破坏的情况下小凝泵也能运行。、BT风机调研的四家燃机电厂均为华东电力设计院设计~因此他们的BT风机位臵与我厂有所区别。我厂该风机放在燃机厂房顶部~而他们设臵在燃机厂房与余热锅炉中间位臵~且该风机均安装了起吊装臵~便于检修。几家单位该风机均有挡板轴磨损问题~其中戚电对挡板进行了改进~采用杭州风机公司设计的挡板~较好地解决了轴磨损问题。、透平间温度望亭电厂透平间温度最低~只有左右~其它单位均有左右。由于机组的运行方式~热胀冷缩现象较为频繁~因此透平间相关法兰螺栓容易松动是几个电厂的普通问题~也没有较好地解决办法。其中张家港电厂每隔个月下发一次任务单进行螺栓复紧。、循环水泵改双速几家燃机电厂的循环水泵已全部改双速~有半年时间在用低速端运行~一般在迎峰度夏前换为高速。但有时冬天气温低结冰严重时~有个别电厂采用高速运行状态~总体而言~循泵的低速运行时间基本不会少于机组总运行时间的。、小闭式循环水泵望亭电厂增装了一台小闭式循环水泵~在机组停役后就直接投用该泵~可比原运行大闭式泵要节电很多。小闭式循环泵采用ISG型管道泵~型号为ISG~流量mh~扬程m~功率Kw~转速rmin。四、余热锅炉方面、戚墅堰电厂高压主蒸汽、再热蒸汽温度控制在左右(手动控制)。而我厂因投AGC~负荷波动频繁~导致汽温波动较大~故高压主蒸汽、再热蒸汽温度一般控制在左右。天然气调压站装有雨棚。、金陵电厂低压省煤器鳍片锈蚀严重~后采取提高低压省煤器再循环温度到~锈蚀情况有所减缓。高压主蒸汽、再热蒸汽温度控制在(手动控制)。天然气调压站装有雨棚。、张家港电厂高压主蒸汽、再热蒸汽温度控制在左右(手动控制)。由于余热锅炉排烟温度高~低压再循环泵已经隔离不用了(低压省煤器也没有发生低温腐蚀现象)。有一台启动燃气锅炉~供辅汽用。、望亭电厂余热锅炉炉底膨胀节(非金属)漏烟气现象较严重(第、模块)。高压主蒸汽、再热蒸汽温度控制在左右(负荷MW)。天然气调压站装有雨棚。、对汽温的调整除金陵电厂外~其余电厂的主蒸汽温度、压力都是投入自动控制。金陵电厂采用压红线运行方式~该厂在MW负荷下~主蒸汽温度控制在~由于该厂汽机MARK的主蒸汽减温水自动有裕度~即自动调节下限为~所以该厂撤出自动~改用手动调节~将主蒸汽温度调至。经了解~其余三家电厂都是因为顾虑过高的主汽温度和压力对机组有不可预知的负面影响~所以都不采用压红线运行方式。五、调度方面、江苏各燃机电厂均为两台机组配臵~江苏电网对燃机的运行方式安排为每日上午预报气量后电网运方预先下达第二日运行曲线~待下午时左右气量批复后~再与省调最终敲定第二日运行曲线。如运行曲线敲定~则必须按此曲线运行~电厂无权再调整负荷~如不安曲线要求运行~将按非停考核。、目前江苏电网没有对燃机机组进行两个细则的考核~今后江苏将会参照浙江电网的方式对其进行考核。、调度规程方面~江苏各燃机电厂均有这方面的规程~但与华电集团公司的要求有差异~今年各厂均要按照集团公司求重新编制。我们准备大纲先编~确认后再定细则。六、指标考核和试验管理方面由于燃机机组运行方式的特殊性~较难进行班与班之间较公平的指标竞赛及考核~从调研的几家单位来看~考核基本上是公司层面的大指标~如发电量,气量,、厂用电率、发电气耗等指标。调研发现~各单位在燃机试验工作方面~均不如煤机做的全面~各电科院及电厂~均未进行分岛和余热锅炉及辅机效率等试验工作。七、停机后的节电措施作为调峰机组~四家电厂都十分重视停机后的节电工作~采取的措施主要有以下几点:、广泛使用小凝结水泵,功率约为kW,。停机后停用kV凝泵~采用V的小凝泵保证凝汽器后缸喷水~可大大降低厂用电的消耗。我厂也正在实施这项技术改造~需要考虑的是水泵的质量和相关配套管阀的质量~据兄弟厂介绍~一旦水泵或管阀出现故障~对小凝泵的可靠投用会造成很大影响~节电效果将大打折扣。对我厂而言~一旦小凝泵改造投用成功~停机期间不仅可以停用凝泵~同时可以停用kV的闭式循环水泵。这项节能措施对降低厂用电率应该作用不小。、停机转速到即停用闭式循泵~改用小闭式水泵。我厂因凝结水泵轴承需使用闭式水冷却~所以凝结水泵不停~闭式循环水泵也不能停用。如果配合小凝结水泵改造~投入小凝结水泵后~即可停用闭式冷却水泵~投入停机冷却水泵~节能效果会更加显著。、停机后转速到立即停用循环水泵~改用辅助循环水泵。我厂按操作票规定要小时后~且排气温度低于后才停用循环水泵。从现在的情况来看~只有#机可以达到要求及时停用循环水泵~#、#机由于旁路泄漏等原因~往往很长时间达不到要求~造成停机后循环水泵长时间运行。、循环水泵改双速~冬季用低速泵~夏季用高速泵。、采用变频装臵。戚墅堰电厂对A高压给水泵进行了变频改造~效果不是很理想~原因是变频装臵故障率高~投入率低~节能效果比起控制高压主给水调节阀前后压差好不了多少。张家港电厂也对凝结水泵进行了变频改造~因运行时间不长~具体效果还待观察。、停机后减少主变冷却器运行台数。此项措施只有戚墅堰电厂采用这个方法~机组停役后减少运行冷却器两台,夏季高温时则不执行,。、机组长时间不运行~主变改热备用。这个各家电厂规定不一~有的是停机天停主变~有的是停机天停主变~主要受限于运行方式的不确定性及调度的规定。、加装邻炉补水装臵。张家港电厂加装了邻炉补水装臵~即两台锅炉补水管互通~中间装设隔离阀和调节阀。如果停役机组需要补水~就用运行机组凝结水泵补~这样一来可以节省厂用电~二则可以保证补给水的品质。八、加快机组启动速度经验从运行角度讲~加快机组启动速度是降低气耗的主要方向~在这方面~张家港电厂以下几点值得我们借鉴:、做好停机后的锅炉保温保压措施工作。对于日开夜停的机组~首先要改进的是停机后的锅炉保温保压措施~我们需要认真地全面考虑~制定停机后关闭锅炉出口烟道挡板、关闭汽机蒸汽管道疏水阀等具体措施~既要考虑避免锅炉在调停期间超压~也要考虑避免汽机缸内进水等安全隐患。因每个电厂系统设臵略有不同~需要在参照兄弟电厂停机操作票的基础上进行试验~最终形成我厂可执行的操作票。这项工作需要进行一段时间的跟踪观察~需要不断地进行修正。中压汽包的保温~可使得次日机组启动时天然气温度尽快上升~从而加快燃机加负荷的速度,因天然气温度低将限制燃机加负荷,。高压汽包的保温可加快次日汽温与缸温的匹配进程~缩短机组并网至汽机高压缸进汽的时间~从而缩短整个机组启动时间。、适当放宽投入温度匹配时的天然气温度要求。对于冷态启动的机组~我厂一直为避免燃烧脉动的增强而避免在天然气温度较低时投入温度匹配,IGV将开启,~参考兄弟电厂~我们可以通过试验等方式~不断摸索~适当放宽投入温度匹配时的天然气温度要求~从而缩短冷态开机的时间。代价是可能引起火焰筒燃烧脉动的增加~影响设备使用寿命。、在主汽门前加装疏水阀。原设计时~只有MRAK主汽温度测点后有一疏水阀~容易造成虽然主汽温度已合格~但所测温度仍较低。经此改造~在温度测点前加装疏水阀~可以同步反映主汽温度~从而缩短升温时间~加快开机速度。八、建议天然气热值和循环方式等不可控因素的差异对气耗有一定影响~但追求合理的运行方式和负荷分配以及提升设备健康水平等可控因素~是我们今后工作的重点。通过这次调研学习~我们认为应重视以下方面工作:、做好天然气色谱分析仪的维护和投运工作。由于天然气高位热值对气耗指标影响较大~建议定期对该指标进行校核~必要时送请第三方有资质机构进行校对。、调整补水率指标计算减免水量。由于燃机机组的特殊运行方式~同时参考江苏省电厂的扣减方法~为确保公司燃机补给水率低于,星级企业要求,~重新修订我公司启停减免水量。同时~为较准确地设定减免水量~在做好修复补水流量表缺陷的前提下~发电部应做好燃机启停用水的统计工作。、学习望亭电厂~近一步做好对标管理工作。对标管理工作望亭电厂做得较好~专门建立对标管理系统~建立公司对标三级体系~由公司各部门在该系统进行填报~分析对标指标未能完成的原因及整改措施~实现对标指标系统管理~使对标管理工作真正贯彻、落实到每一个部门。、在确保设备安全的前提下~提高主汽温度的控制值。江苏四家燃机电厂余热锅炉高压主蒸汽、再热蒸汽温度控制在左右~比我厂控制高左右。、将气动球阀逐步改为电动截止阀。针对余热锅炉疏放水、排污系统阀门内漏问题~特别是高压系统气动疏水球阀内漏严重的情况~根据兄弟燃机电厂经验~建议将气动球阀逐步改为电动截止阀。、汽机疏水箱汽侧排放改造。为提升补水率指标水平~建议将汽机疏水箱汽侧排放从原来的排大气改为回收至凝汽器~使工质回收。、天然气调压站加装雨棚。江苏四家燃机电厂天然气调压站均安装有雨棚~对天然气调压站的设备锈蚀起到保护作用~也便于雨雪天气运行操作和设备检修~建议我厂在天然气调压站也加装雨棚。、加快小凝泵和循泵高低速改造工作。据张家港电厂介绍~加装小凝泵后~启停机节电效果较好~短时间即可收回成本。循泵低速端可运行半年时间~低速端较高速端小kWh~节电效果显著。、提高#机凝泵变频器的可靠性。我公司#机已经安装了凝泵变频器~但常常因环境温度高导致设备无法正常运行~若能使已经安装的变频器可靠投用~在机组调停时可以很好地发挥节电作用。、完善停机后kV辅机的停用制度。对于停机后何时停用循环水泵的问题~各厂见仁见智~从运行技术角度看~兼顾凝汽器设备安全等问题后~结合不同的运行方式~可以考虑提早停用kV的循环水泵。同时~为便于运行人员规范操作~需要全面考量后给出一个明确的运行规定~纳入停机操作票~使停机后kV辅机的停用制度化~建议这项节电措施尽快落实。、进一步做好停机后锅炉保温保压措施。全面考虑和制定停机后关闭锅炉出口烟道挡板、关闭汽机蒸汽管道疏水阀等具体措施。参照兄弟电厂停机操作票的基础上进行试验~最终形成我厂可执行的操作票。、努力缩短冷态开机时间通过试验等方式~摸索出适当放宽投入温度匹配时的天然气温度要求~以缩短冷态开机的时间。、努力提升燃机设备的健康水平。机组点火后出现这样那样的问题导致无法并网发电或者无法正常进入满负荷运行~都会影响运行经济性。、在主汽门前加装疏水阀。在主汽门前加装疏水阀~以缩短升温时间~加快开机速度。、养成良好的节电习惯。在戚墅堰电厂~我们看到平时母线室只开一路照明~进入母线室检查时开启所有照明~检查完毕离开前则关灯~只留下一路照明。、进一步做好主要辅机耗电率指标统计工作。目前集团公司和浙江省电科院等均未要求上报燃机主要辅机耗电率指标~为进一步做好对标管理工作~建议我公司进行燃机kV电机辅机单耗,或耗电率,的统计工作。、进行余热锅炉穿墙管膨胀节改造从江苏四家燃机电厂余热锅炉调研情况来看~只有望亭电厂模块、模块穿墙管膨胀节漏烟气较严重。我厂燃机余热锅炉模块、模块穿墙管膨胀节均漏烟气严重~为减少余热锅炉热损失~需进行改造。我厂#余热锅炉模块、模块穿墙管膨胀节已经由非金属膨胀节改为金属膨胀节~从目前情况看漏烟气现象明显减少。调研工作组成员:黄剑雄、沈建华、孙祖康、吴凡、陈烨、张奕雯、赵勇、张国平。调研学习时间:年月日至月日。结束语:通过对戚墅堰、金陵、张家港、望亭四家燃机电厂的参观学习~我们深深感受到了兄弟电厂在设备整治、运行管理、节能降耗、技术改造、优化机组启停操作方式、提高机组自动化控制水平等诸多方面有很多值得学习和借鉴的先进经验~戚墅堰电厂规范的运行管理、整洁的现场环境、完善的后台参数分析系统,金陵电厂高水平的自动化控制能力,实现了真正意义上的一键启动,和优良的设备健康状况,张家港电厂千方百计节能减排的创新能力和高效的执行能力以及细致入微的运行操作优化措施,望亭电厂创五星的运行管理和严格的考核制度~都给我们留下了深刻的印象。通过这次与兄弟电厂的交流学习~大大地开拓了运行等方面的管理思路~意识到在很多方面我们都有可以挖潜的节能措施。接下来我们的任务是结合我厂的实际情况~消化吸收兄弟电厂的先进经验~在避免对设备健康产生危害的前提下~为降低燃机的气耗、电耗、水耗等指标做好切实有效的工作。调研学习工作组年月日

用户评论(0)

0/200

精彩专题

上传我的资料

每篇奖励 +1积分

资料评分:

/23
0下载券 下载 加入VIP, 送下载券

意见
反馈

立即扫码关注

爱问共享资料微信公众号

返回
顶部

举报
资料