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D700离心鼓风机的改造

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D700离心鼓风机的改造D700离心鼓风机的改造 空蒙清仲立平DT00离心鼓风机的改造?41? D700离心鼓风机的改造 金荣清仲立平 (浙江嘉化实业股份公司,浙江嘉兴314021) [中图分类号】TQ051.21(文献标识码】B[文章编号】1002—1507(2001)01—0041 —02 我公司新建100kt/a硫磺制酸装置采用 一开一备.该风机铭牌风量 D700单级离心风机, 700/rain,升压32kPa;配套电机10000V一 500kW,转速2975r/raln;风机进风管直径1000 mm,出风管直径800mr...

D700离心鼓风机的改造
D700离心鼓风机的改造 空蒙清仲立平DT00离心鼓风机的改造?41? D700离心鼓风机的改造 金荣清仲立平 (浙江嘉化实业股份公司,浙江嘉兴314021) [中图分类号】TQ051.21(文献标识码】B[文章编号】1002—1507(2001)01—0041 —02 我公司新建100kt/a硫磺制酸装置采用 一开一备.该风机铭牌风量 D700单级离心风机, 700/rain,升压32kPa;配套电机10000V一 500kW,转速2975r/raln;风机进风管直径1000 mm,出风管直径800mrn.每台风机进出口配置 一 只蝶阀,出口总管也配置一只蝶阀.在最初运 行过程中,风机曾出现因振动而损坏的事故,分析 原因并进行改造后风机一直运行平稳.现将这次 事故及改造过程介绍如下. 1事故经过 风机经安装,检验,空转试验合格后,于7月 28日投入系统试生产.考虑到风机在系统中的 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 轴温,油压, 重要性,每半小时巡回检查一次, 电流数据并观察有无异常现象.当时的工况是: 出口风量约500m3/min,风压(系统阻力)约14 kPa.8月6日早晨7时5O分,风机突然响声异 常,整个机房油雾弥漫,当班操作工立即采取措施 紧急停车.现场的情况是:风机轴承上端盖与机 座的联接螺栓及地脚螺栓全部振松,齿轮油泵的 (收藕日期】2000一ll一29 (作者简介]金荣清,男,浙江嘉化实业股份公司工程 师.从事技术管理工作. 油压 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 及油管脱落,油箱顶部呼吸孔脱落;打开 上靖盖发现,前后滑动轴承和主轴严重过热磨损. 损坏情况十分严重. 2原因分析 事故发生后,我们一方面将风机送往原制造 厂进行修理,另一方面对事故原因进行分析.一 般而言,引起风机振动的主要原因有三点: a.叶轮磨损和腐蚀造成风机动平衡破坏; b.风机进Ill调节阀离叶轮入口太近或调节 幅度太大,引起入口气流喘动; c.安装精度不够. 经过对现场情况的分析,我们排除了a和c 两种情况的可能性,着重对原因b进行分析.经 查看相关资料初步认为,由于风机的实际工况点 与设计点偏离较远,风机的进口阀开度较小(约 22.5),而进口阀离叶轮进口又较近(约0.8d,d 为风机进风管直径),这样一方面叶轮进口处形成 较大的真空度,另一方面空气流过进口阀时形成 的扰动波及叶轮进口,因此叶轮进口处发生气流 喘动继而引起风机振动.为此,我们对风机的进 风管进行了改造,将进Ill阀与叶轮入口的距离由 原来的0.8d调整到8.5d. 期间,对每个螺纹连接处点焊固定. c.烟灰输送管道上升坡度太大,灰管经常 堵塞.对送灰管局部进行改造,减缓坡度后,情况 有所改观. d.针对生产运行中灰量大的情况重新制订 了除尘吹灰岗位的操作规程,并改白班作业为三 班倒作业. 5结语 两台KWZ—RS401/4型电收尘器从投运至 今运行稳定,完全可以满足铜冶炼烟气制酸装置 的除尘要求,而且对于延长制酸系统的生产周期, 提高硫酸及铜产量具有重要的意义,所产生的经 济效益是极其可观的. ? 42?硫酸工业2001年第1期 全部整改完毕后,风机于9月6日再次投人 使用,可是运行约20天后又出现了与前述相同的 情况. 我们对操作记录进行检查,发现前后轴承的 振幅随着运行时间的延长有缓慢增大的趋势,增 大到一定程度,机器便在极短的时间内发生破坏. 根据风机行业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 (ZBJ72—007—87),此类风机 的振幅要求控制在0.05mm以内,而我厂风机的 振幅基本上都超出此范围.其振幅数据见表1. 根据对几方面情况的综合分析,我们确定引 起风机振动的主要原因是风机实际运行点与设计 点偏离太远.查看风机的性能曲线发现,在对应 的实际出口压力下,风机的风量为1000m3/min, 而我厂风机的实际风量只有约500m3/rain. 表1事故发生前风机实测振幅Im 3改造措施与效果 在设计离心式风机时,为了扩大某种系列范 围,常将同一型号风机的叶轮设计成各种不同的 尺寸 手机海报尺寸公章尺寸朋友圈海报尺寸停车场尺寸印章尺寸 ,从而获得多种性能的风机,这种做法称为叶 轮的"切割".对于现有风机,同样也可以采用切 割(车削叶轮)的办法来改变风机的性能,以满足 实际需要.如前所述,我厂风机的实际运行点与 设计点偏离过远,故我们想通过缩小叶轮直径的 办法来改变风机的设计点.于是,我们进行了叶 轮切割对级性能影响的模型试验.试验选择了三 种不同的叶轮(出口角口=22.5.,45,90'),切割 后的叶轮直径与切割前的叶轮直径之比为0.舯 , 0.98.试验结果表明,叶轮切割后,由于口角 和反作用度等均发生变化,级性能和效率也随之 变化.对=90'的叶轮.级效率显着降低;对= 22.5.的叶轮,级效率降低较少;对口=45'的叶轮, 级效率下降介于上述两者之间.D700—14—1风 机的口角大于45'而小于90.,所以适量切軎I是可 行的. 基于以上的分析,我们决定将叶轮直径由原 来的1340mm改为1260mm,郎切割直径比为 0.94. 切割后,风机重新平衡组装.实测结果表明, 在风量为700m3/rain时,对应的升压由原来的 32kPa降为28.5kPa,性能曲线几乎与切割前平 行,较为平缓. 风机安装后于10月26日投用一直稳定运行 至今.其实测振幅如表2所示,完全符合行业标 准,噪声也由原来的90dB降为舯dB以下. 表2改造后风机实洲振幅rrIrI1 这次改造的经验说明,我厂风机实际运行点 离设计点较远,造成叶轮人口气流啃动,是引起风 机振动的主要原因;对离心式风机进行叶轮切割 是适当调整风机性能的一种有效办法.
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