芳烃抽提装置扩能改造探讨
芳烃抽提装置扩能改造探讨黄积芬
(广州石油化工总厂中元公司,广州,510700) 育竹育—竹竹竹竹百r竹竹竹竹竹1f育育百1f一 摘要乖文通过己烯广蛘仙提装置的物料及装置符定,找?r装置存在的主要瓶预.
为今后柏政扩建提供了依据.
关键词芳烃抽提装置.扩能歧造.探1J 近两年来,在世界经济快速发展支持下,乙烯 的生产,市场和开工率均处于良好态势,乙烯装置 特别是小型乙烯装置加陕了改扩建的步伐,芳烃 抽提装置作为乙烯F游装置的扩能改造势在必 行,如何提高装置的生产负荷,找出并消除"瓶 颈最大限度地减小改造投资已成为扩能改造成 功与否的关键
1工艺流程说明
中国石化广州分公司乙烯J芳烃抽提装置分 为芳烃抽提和芳烃精馏两部分,采用先进的环丁 砜抽提工艺,从乙烯装置来的新鲜抽提进料经混 对抽余油稀释后进人抽提塔,与自上而下的环丁 砜溶剂进行液液萃取,高含芳烃环丁砜溶剂从抽
在汽提塔中分离出所含的轻烃,然后进 提塔下来,
人回收塔,将芳烃与环丁砜分离,环丁砜溶剂返 回抽提塔循环使用,芳烃成份依次进入苯塔,甲苯 塔,二甲苯塔,分离出苯,甲苯,_I甲苯等产品,从 抽提塔下来的抽余油进人抽余汕水洗塔,洗掉其 中少量的环丁砜.然后作为抽余油产品采出.. 2原料特点
芳烃抽提装置原料设计是由三部分组成.即: 上游经两段加氢之后的裂解汽油,苯乙烯装置返 回的混合物和从广卅l油制气厂购进粗苯(设计量 l万t/a),而实际生产中从未使用粗苯原料,这使 得实际原料无论在组成上还是处理量,都与设 计有很大不同一
由于不处理油制气厂的粗苯,实际原料的处 理量低于设计值,而实际原料中的芳烃含量也低 于设计值,而且环丁砜抽提工岂要求的原料中的 芳烃含量上限为75%,因此实际原料所需混对的 抽余油相对较小,这样芳烃装置抽提部分及苯塔 的处理量将会降低.以抽提塔进料为例,混对后 的设计进料量(原料加混对抽余油)为15965kg/ h,而按实际原料组成为12296kg/h,操作上存在 很大富余量
3改造
方案
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3.1装置玫造后的规模
当现有乙烯装置改造为18万t/a时,上游加 氢可提供的抽提进料为16710kg/h(年操作 7569h):芳烃抽提装置为12,63t/a(不包括年处 理l万t粗苯),芳烃抽提装置总物料平衡见图1. 抽提进料
1671Okg/h
——
一茬6582kg/h
—Efi荒3758kg/h
—
一=苯2719kg/h
一
碳九?167kg/h
一
抽象油3484kg/h
图l芳烃抽提装置改造后物料平衡
3.2改造原则
根据"消除瓶颈"的技术改造原则,尽可能不 对原有装置的工艺流程进行大的改造,通过对工 艺设备的少量改造.达到增产目的,我们应抓住原 设计处理l万t粗苯的关键,针对各工艺设备的 实际处理量,找出装置的"瓶颈"加以改造 3.3主要设备改造概况
根据改造后的原料处理量及组成(不处理l 万t粗苯),芳烃抽提装置各塔的改造前后量如
表
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l,表2
由l二可见,根据物料平衡计算,装置的主要 "瓶颈"在汽提塔,苯塔,及甲苯塔,扩能改造应增 加10%至l5%处理量,这与装置改造前的最大处 理量接近,说明部分塔系统通过调整操作参数,提 高装置平稳率,基本上能达到改造要求. 一
抽分
一
2001年第6期
表1抽提部分各塔趾理?比较(进料?计 广东化工
抽提塔汽提塔回收塔蒙裳辈
改造前设计处理最,kg/h_M51
改造前最大处理量./h6
改造后处理量,kg/h2
增加处理量.%471【24767 表2精馏部分各塔趾理?比较c采出?计
表3芳烃抽提装置主要塔设备规格及改造建议
序号设备名称原醴备规格改造建议 巾】601}x347】2
抽提塔板塔盘职流
230wml
2提塔管"
酬600,220{I×4188{} 收塔
20,34层板间距750nm: 苯塔刍挥篙塔盘
板距450ram
巾『2003515{1 5甲荤塔5()层浮阀塔盘
扳^n]距450irm1
中【2(10z35】50
6二甲苯塔5(J浮阉塔盘
概J叫距450nL
须改地.操作
呵适当降低溶
剂比.上游^lj氧
需拄制好加氢汽
汕中含量
改为高效塔盘,
操作E提压操
作
不改
更接高教塔E
部部分塔盘可
适当降低回流
政
战
3.4通过装置标定找"瓶颈"
为了找出扩能改造的"瓶颈"的有利依据,我 37
们对装置的实际能力进行了标定
通过标定我们发现装置主要存在以下问题: (1)汽提塔操作弹性小,110%负荷运转易发泡 (2)抽余油水洗的塔抽余油溶剂含量超标,负荷偏 低.(3)部分仪表有卡边现象,改造时应更换. (4)部分机泵及冷换热器负荷不够,需双泵运行或 冷后温度偏高,需更换
3.5设备改造建议
根据物料平衡及装置标定,考虑在不处理1 万t粗苯的前提下.对装置主要塔的设备改造建 议见表3.
4结论
在不考虑处理每年1万t粗苯的情况下(未 处理每年1万t粗苯可以通过外购精苯的方法解 决,以保证全厂物料平衡),芳烃抽提装置可以通 过对气提塔和苯塔进行改造,更换部分仪表及调 整操作参数达到扩能改造的目的,这样可以大大 节约改造的
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
量,周期及投资费用,这为今后技 术改造的实施提供了一定的理论和实践依据 参考文献
1广州乙烯工程芳烃抽提装置承包台同及技术附件中国石化
北京设计院19938
2烃抽提装置工艺及PFD图美国UOP公司1993.9
3芳烃抽提装置工艺技术规程广州乙稀股份有限公司
199411
4国化乙烯厂抽提车间芳烃抽提装置考核方案抽提车间
技术组199910
5广石化t8--20万吨/St-乙烯工程技术改造方案设计中石化
!州砹计院19999
6殴备手册t一)广州乙稀股份有限公司19962
7壳牌环丁砜丁岂操作手册美国UOP公司1994.4
(2000年l1月收稿)
作者简介黄积芬,1988年毕业于天津大学化工系,
先后在湖南洞庭氮肥广设计和广州乙烯股份有限公司工
作过,现在中元石油化工工程公司项目部担任工艺工程
师
StudyonExpansionandModificationoftheArollmticExtractianUnit
HuangJifen
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