在吹膜机螺旋挤出电机系统改造运用
在吹膜机螺旋挤出电机系统改造运用
1、项目介绍
由于塑料加工行业生产的规模化和生产工艺日益的提高,原有的塑料加工机械已经无法满足客户的需求,针对原有的塑料吹膜机械进行了改造,提高该机械的技术含量和产品的竞争力,以此来满足客户日益提高的
要求
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螺旋挤出机械对电机系统的要求是低转速、大扭矩输出。然而,目前螺旋挤出机械普遍采用的电机系统是由电机、变频器及减速机构组成,存在效率低、调速范围小、耗电大、在负载变化是响应不够快导致吹出的膜厚度不均、减速机构的定期维护工作繁琐以及在生产过程中减速机构润滑油泄漏造成工作环境较脏等缺点。对塑料吹膜机的螺旋挤出电机系统进行了改造,弥补了以上的不足,为此类机械的产品升级换代提供了一种创新的思路和解决
方案
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2、解决方案
伺服电机系统采用低速、大扭矩电机和伺服控制器取代原有的电机和变频器,取消了原有传动机构中的减速机,使系统机械结构得到简化,并且弥补了上述的不足,使得新型的机械无论在技术含量和加工工艺都有了长足的进步,不仅满足了客户的要求,而且在节能、机械维护的简化、工作环境的改善等方面也有了很大的提高,提高了产品的竞争力。
(1)机械结构
由于该类产品已是定型的产品,所以为了不使相应的配套产品也有过多的改变而提高改造的费用,我们沿用了原有的操作界面,并且留有备用接口提供给厂家,以方便他根据客户的要求,增加其它用途。其螺杆挤出部分主电机操作界面如图2所示。
(2)软件编程
针对吹膜机的技术要求,编写相应程序来满足相关要求。
(3)改造案例
原系统 伺服控制系统
电机 交流变频异步电机 低速大扭矩同电机
功率 15KW 7.5KW 额定转速 1430rpm 400rpm 基频/极数 50Hz/4极 13Hz/8极
额定转矩 95N.m 180N.m 皮带减速 1:1.67 1:3 减速机 1:8.42
控制器 变频器 伺服控制器
编码器 无 有
3、经济及社会效益分析
通过广泛比较,时光伺服控制系统的成本与所取代的系统成本基本持平或略高。,
由于取消了减速机,节约了钢铁材料、减少了铸造和机加工工序、减化了安装调试过程、降低了机械的维护成本。,
节约能源,节电率达30-40%,节电的费用对于产品的最终用户有较大, 的吸引力。按上述改造案例进行成本分析,电机功率减小7.5kw,按耗电量减少5kw计算,每小时5度(kwh)电,一天节电120度(此类机械需要预加热过程,故连续生产最为经济)。按工业用电0.75元/度计算,一天节电费用90元;一个月按25天计算,每月节电费用2250元。一个月的节电费用已完全可以收回因采用伺服控制的电机系统所增加的成本,以后的节电费用便可以大大降低用户的生产成本。