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42从滤袋看工艺是保证质量的砝码

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42从滤袋看工艺是保证质量的砝码从滤袋看工艺是保证质量的砝码 李中华 (长城汽车股份有限公司 071000) 【摘要】本文通过分析一次漆膜“气泡”产生的原因,突出涂装工艺设计的重要性。 前言: 激烈的市场竞争对汽车的综合品质的要求将越来越高,同时对汽车涂装的要求也将越来越高。而如何提高和保证产品的表面涂装效果,刺激消费者的眼球,把涂装作为产品的一个重要卖点来赢得市场,是必须要做的一件重要的工作。涂装质量的保证来自于三方面:涂装材料、涂装工艺和涂装管理,而涂装工艺设计作为一个将产品设计要求转换为制造要求的过程,在涂装品质保证、满足顾...

42从滤袋看工艺是保证质量的砝码
从滤袋看工艺是保证质量的砝码 李中华 (长城汽车股份有限公司 071000) 【摘要】本文通过分析一次漆膜“气泡”产生的原因,突出涂装工艺设计的重要性。 前言: 激烈的市场竞争对汽车的综合品质的要求将越来越高,同时对汽车涂装的要求也将越来越高。而如何提高和保证产品的表面涂装效果,刺激消费者的眼球,把涂装作为产品的一个重要卖点来赢得市场,是必须要做的一件重要的工作。涂装质量的保证来自于三方面:涂装材料、涂装工艺和涂装管理,而涂装工艺设计作为一个将产品设计要求转换为制造要求的过程,在涂装品质保证、满足顾客要求中取着举重轻足的作用。 本文就我公司曾经发生的一起漆膜“气泡”事故的解决过程进行分析,讨论工艺设计对产品质量的影响。 一:问题发生背景 2008年某日,涂装车间连续生产了20台橙色车,其中前10台外观正常,后10台漆膜上出现了“气泡”(目视初步判定为痱子),每个部件上约20-30个,经过砂纸打磨后能够消除,由此判断此缺陷发生在清漆层。使用40倍放大镜观察,可以看到漆膜上的“气泡”类似透明状的颗粒,依据工作经验进行如下原因分析和解决: 二、原因分析: 这种现象可能由于以下原因产生 : (1)涂料的粘度过高; (2)喷涂时涂膜过厚; (3)烘烤的速度过快 ; (4)使用溶剂不当 , 稀释剂挥发的速度过快; (5)涂料被污染。 三、问题解决: 3.1 粘度影响因素排除: 该批车生产时温度为28 ℃:清漆施工粘度23.0 s:橙色金属漆施工粘度16.3 s, 根据温粘曲线调整粘度下限处,即清漆施工粘度为22.5s,橙色漆施工粘度为16.0s喷涂车2辆,结果同样是烘干后出现“气泡”. 将 3.2 膜厚影响因素排除: 清漆吐出量降低15%(50mL/min)之后,用机器人喷涂车1辆,结果同样是在湿膜状态下出现少量“气泡”,烘干后出现的“气泡”更多,此实验排除膜厚的影响。 3.3 烘烤的速度因素排除: 采用试板(300mm×400mm、马口铁板)喷涂两块,在实验室中进行烘烤,温度升温速度设定为5 ℃/min,烘干后出现“气泡”。 3.4 使用溶剂排除:根据涂料公司提供的溶剂使用方法进行调配,无异常。能排除溶剂现场施工的问题。 但仍调整喷涂室温度至21℃(工艺规定温度的底限),湿度至65%,安排橙色、白色(色漆均为同一厂家供货)两辆车喷涂,在清漆喷涂之后的湿膜状态下就能看到“气泡”的现象(整车约10个),烘干后出现更多。 此实验可以排除溶剂和温度高的因素。同时由于白色车身也出现了“气泡”,以此断定与色漆无关, 是清漆产生“气泡”的可能性增加。 经过以上因素排除,基本上能确定可能原因是清漆被污染,因为涂料为集中供漆装置,于是对涂料输送管路和涂料本身进行排查。 3.5 涂料污染因素寻找: 3.5.1 清漆污染是否在管路中以及是否为色漆污染,因此进行了以下试板(300mm×400mm、马口铁板)喷涂 试板1:橙色色漆+调漆系统中主罐内清漆 试板2:橙色色漆+输漆系统管路中清漆(从枪站处取漆) 试板3:调漆系统中主罐内清漆 试板4:输漆系统管路中清漆(从枪站处取漆) 试板5:橙色色漆 但是由于环境因素和板材原因最终不能重现出“气泡”现象,实验失败。进行下步实验: 3.5.2 取该批次清漆原漆10 L,调整黏度,用100微米绢丝布过滤,手工喷涂白色车1辆,结果在喷涂完清漆之后同样显现出”气泡”,但数目较少。此实验证明不只是循环系统中的清漆存在问题,说明未调配的漆也存在问题。 通知厂家对留样同批次清漆做实验,反馈结果是该批次清漆没有问题。 3.5.3 将循环系统中把清漆过滤袋由125微米更换成50微米,循环8小时后更换了一次50微米过滤袋。 再循环11小时后,使用系统内清漆喷涂白色试板两块(300mm×400mm)漆膜外观没有“气泡”现象。喷涂白色车一台,湿膜状态良好,烘干后也不存在“气泡”现象。8小时后再次喷涂白色和橙色车各一台,湿膜状态良好,烘干后也没有出现“气泡”现象。 批量喷车验证,湿膜状态下没有“气泡”出现,烘干后也都未出现“气泡”现象,外观状态符合要求。 四、结论: 由以上的实验验证和结果得出,此问题不是“气泡”,而是细微颗粒。问题出现的原因是清漆循环系统内使用过滤袋不当造成的,工艺规定“在输漆系统中,清漆使用50微米过滤袋,其它色漆使用125微米过滤袋”。清漆涂层出现“气泡”问题时使用的是125微米过滤袋。 过滤袋使用不当原因是因为制造部门出现50微米过滤袋断货的情况,采购周期较长,因此采取的临时措施是将清漆的过滤袋全部更换为125微米过滤,更换初期车身的外观和涂料的清洁度在目视情况下没有受到影响,就一直延用了下来。但由于涂料产品会受到偶发的细微颗粒污染,这种污染对漆膜的影响使用合理的过滤装置可以去除,所以现在更换为50微米过滤袋后,车身外观转入正常。 在使用125微米过滤袋时,生产部门也有人质疑工艺规定的50微米过滤袋的合理性,而事实证明工艺是积累出来的经验,它的合理使用,是解决涂装效果、提升产品品质、提升产品市场定位的行之有效的方法。它就如同质量天平上的砝码,随意的取掉那一颗,都是要以危害产品质量为代价。 作者:华云 长城汽车股份有限公司 联系方式:hy961223@126.com 13832247045 图1:橙色车温度——粘度曲线 图1:橙色金属漆温度——粘度曲线 图2:罩光清漆温度——粘度曲线
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分类:工学
上传时间:2011-12-20
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