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邻苯二甲酸丁节醋生产工艺研究
★袁颂东 湖北工学院
摘 要: 研究了增塑别郁苯二甲酸丁千醋的生产过程,提出了较优化的工艺
方案
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,指出生产中常遇到的问题,并
提出解决的措施。
关键词: 增塑别;醋化反应;缩合反应;后处理
增塑剂在胶层中对基料具有分子链间隔离作
用,能屏蔽其活性基团,减弱分子间的相互作用,从
而降低其玻璃化温度与熔融温度,改善胶层脆性,增
塑剂分子含有极性部分与非极性部分,发挥增塑作
用时利用其极性部分与被增塑材料互相作用形成一
种均一稳定体系,利用其非极性部分起链间隔作用。
按作用方式增塑剂又分为外增塑剂与内增塑剂,外
增塑剂是以分离的分子形态分散于胶层中,邻苯二
甲酸丁节醋就是一种性能优良的外增塑剂,主要用
在塑料制品加工成型工艺中,以改善树脂的塑性、流
动性。而且它还能溶解有机颜料,使制品具有优良的
透明性和光滑的表面。产品为透明油状液体,微具芳
香味,溶剂能力强,散发泡性能、耐油抽出性优良,有
良好的抗污染性、低挥发性、低水抽出性及抗迁移
性,塑化速度快。本文就邻苯二甲酸丁节醋的制备工
艺及生产过程中间已出现的问题做了较深人的研
究。
1 生产原理
邻苯二甲酸丁节醋的生产原理为通过醋化反
应,苯Iff与丁醇生成邻苯二甲酸单丁醋,再与碱液进
行中和,得到的邻苯二甲酸单丁醋钠与氯化节在三
乙胺催化下进行缩和反应,生成邻苯二甲酸丁节酷,
其反应过程如下:
O6H, (CO) 20+C,H90H -H000C6H4COOC4H9
HOOCC,H4COOC4H9+ NaOH -Na000C6 H4000C,H9+ Hz0
Na000C6 H,COOC,H9+ C,H,CH,Cl -C,HsCH, OOCCs H4000C,H9+ NaCl
苯配+丁醇 烧碱+纯碱液 氯化节+三乙胺 水
酷 化 中 和 缩 合 第一次水解
水蒸汽 水 盐水
成 品 抽 滤 减压蒸馏 第二次水解
水、低沸物 废水
生产工艺
流程
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图
2 生产工艺流程图
3 生产工艺研究
经过多次的生产实践,确定比较优化的工艺方
案和
操作规程
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(1)生产过程简述:苯醉与丁醇在100^-105℃
条件下醋化生成苯二申酸单丁醋,再与碱在65-
75℃条件下中和生成邯苯二甲酸单丁醋钠盐,而
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后再与氯化节在三乙胺催化下在110^ 112℃条件
下缩合生成邻苯二甲酸丁节醋粗品,经水洗分层后
的粗品进行水蒸汽减压蒸馏,除去低沸物除去盐后
即得成品。在第二步合成邻苯二甲酸丁节醋时,也
可以采用聚乙二醇或毗吮来做相转移催化剂。
(2)各工序的操作
1)合成工序
第一步是酷化反应,投1 Kmol苯醉和1. 05
Kmol正丁醇于1 000 L反应釜中,开始时缓慢升
温,控制夹套汽压力在 0. 2 MP左右,当苯醉全溶
后立刻关掉夹套汽,溶料完毕后,釜温最高不得超
过140℃,然后控制反应温度在 100^-105℃下反
应1 h,
投人的正丁醇的量相对苯醉而言稍稍过量,这
是因为正丁醇的沸点为 117. 7 0C,远比苯醉的
284.5℃低,在反应中会有一点损耗。
第二步是中和反应,滴加1 Kmol烧碱溶液(浓
度适当),控制釜温在“-70℃之间,然后滴加饱
和的纯碱液,反应完后用碱液控制反应体系的pH
值在8.5-9.0之间。然后关掉夹套水,开蒸汽升
温,控制夹套蒸汽在0. 2 Mpa左右。
由于此工序的生成物邻苯二甲酸单丁醋钠盐
为弱酸强碱型盐,所以将反应完毕后的物料控制在
弱碱性,利于生成物保持稳定。
第三步是缩合反应,将反应釜温度升至85℃
以上后,往反应釜同时而均匀的滴加1. 2 Kmol的
氯化节和10 mol的三乙胺,当反应釜温度达到100
℃时,反应体系开始出现回流现象,控制反应温度
在110.112℃,控制PH值在8.5-9.0之间,反
应4h后可停止缩合反应,关掉夹套汽。
此工序的缩合反应为强放热反应,加料太快会
导致缩合反应过于激烈,甚至发生冲料,所以需均
匀的滴加氯化节,若反应过于激烈,则需停止加料,
以控制反应釜内的温度。
2)后处理工序
分两次水洗后,开始进行水蒸汽减压蒸馏,正
常开车时,控制夹套汽在。.3-0.4 Mpa,当釜温升
至100℃时,开启直通汽,控制直通汽在0.2-0-25
Mpa,控制釜温小于140℃,蒸馏5h后即可取样测
闪电,不合格则继续蒸馏,直到蒸馏釜内物料取样
合格;再将蒸馏釜内物料经抽虑去盐后抽到成品包
装釜内。
由于邻苯二甲酸丁节醋有一定的粘度,会将未
反应完的物料及副产物包裹住,因而须分两次在搅
拌条件下进行水洗,若因设备原因物料中带有机械
杂质,则还须进行过滤处理。
4 操作过程中常遇到的异常情况
的分析与处理
(1)酷化反应时,温度达到了,但反应物料未全
溶,原因可能是原料苯fif存放期过长,受潮变质,水
分过高,可以继续提高反应温度直到全溶。
(2)中和反应时,若操作不当,釜温往往会超过
预定温度,这是因为加料过快或冷却水不通畅,这
种情况下必须让温度降至要求范围内方可加料。
(3)醋化溶料时,反应釜釜内的温度往往超过
140℃,这是因为关夹套汽太晚,或者没有开通夹
套水来降低反应釜内的温度。
(4)在蒸馏工序初期,容易发生冲料,原因可能
是升温在前,开真空在后,正确地顺序应该正好相
反;也有可能是夹套汽压过大,或者粗品水分过多。
总之,在邻苯二甲酸丁节醋整个生产过程中,
温度的控制比较重要,若严格按照确立的优化工艺
来操作,会有很理想的结果,邻苯二甲酸丁节酷的
收率会达到95%以上,其纯度也会达到99%以上。
参考文献
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T-, 1995.
汪多仁.邻苯二甲酸丁节醋的合成.贵州化工,1995.
郭锡坤.毗吮对相转移催化合成增塑剂BBP收率的影
响·精细石油化工,1997.
孙绍发.聚乙二醇相转移催化合成邻苯二甲酸丁节醋
研究.湖北化工,1998.
收稿日期:2002-06-10
袁颂东:男,1967年生,讲师;武汉,湖北工学院化工系
(430073)
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