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70t电弧炉应用热压块HBI冶炼的工艺实践[1]

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70t电弧炉应用热压块HBI冶炼的工艺实践[1] 第3l卷第5期 · 36· 2010年 1O月 特殊钢 SPECIAL STEEL V0l-31.No.5 October 2010 70 t电弧炉应用热压块 HBI冶炼的工艺实践 秦 军 (宝钢集团新疆八一钢铁股份公司第二炼钢厂,乌鲁木齐 830022) 摘 要 70 t电弧炉的炉料装入量为8O一8lf,其中热直接还原铁热压块 HBI为 14.6—15.2 t,铁水23~27 t, 其出钢量77~78 t,电耗316 324 kwh/t,氧耗29.7—33.0 m /t,冶炼周...

70t电弧炉应用热压块HBI冶炼的工艺实践[1]
第3l卷第5期 · 36· 2010年 1O月 特殊钢 SPECIAL STEEL V0l-31.No.5 October 2010 70 t电弧炉应用热压块 HBI冶炼的工艺实践 秦 军 (宝钢集团新疆八一钢铁股份公司第二炼钢厂,乌鲁木齐 830022) 摘 要 70 t电弧炉的炉料装入量为8O一8lf,其中热直接还原铁热压块 HBI为 14.6—15.2 t,铁水23~27 t, 其出钢量77~78 t,电耗316 324 kwh/t,氧耗29.7—33.0 m /t,冶炼周期48—54 min。生产实践 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 明,热压块是 优质废钢的替代品,可促进电弧炉脱磷和脱碳反应,降低氧耗 1.3~3.2 m /t,但每增加 1%热压块则增加电耗 3.5 kWh/t,所以炉料为全废钢时不宜配加热压块,当加入 30%铁水和加入 10%热压块时可以达到冶炼过程最优化。 关键词 70 t电弧炉 热压块 电耗 冶金质量 Practice for Steelmaking Process of a 70 t Arc furnace by Using Hot Briquette Iron Qin Jun (No2 Steelmaking Plant,Xinjiang Bayi Steel and Iron Co Ltd,Baosteel Group,Wulumuqi 830022) Abstract Charged weight for the 70 t arc furnace is 80~81 t including direct reduction iron hot briquette(HBI) 14.6~15.2 t and hot metal 23—27 t.its tapping liquid amount is 77—78 t.electric power consumption 316—324 kWh/t,oxygen consumption 29.7—33.0 m /t and tap—to·tap time 48~54 min.Steelmaking practice shows that HBI is a substitute for quality scrap,it is available to improve dephosph0rization and de—carbon reaction,decrease oxygen consump— tion 1.3—3.2 m /t.but with increasing every 1% charge of HBI the electric power consumption increases 3.5 k t, therefore it is not suitable charging HBI only with scrap,as charging 30% hot metal and 10% HBI the steelmaking process is optimization. Material Index 70 t Arc Furnace,HBI,Electric Power Consumption,Metallurgy Quality 我国新疆的富蕴等地相继建成了气基还原法生 产直接还原球团和煤基法生产直接还原铁的企业, 其产品已成功应用于八钢70 t直流电弧炉合金钢生 产线和110 t交流电弧炉板坯生产线,以及内地多家 铸造企业和炼钢企业,对于缓解废钢铁原料的短缺 和提高产品质量起到了积极的作用。但是上述两种 产品在使用过程中,还存在金属收得率较低、在电弧 炉冶炼过程中容易产生冷区等缺点,使用受到了一 定的限制。 采用气基法生产的热压块克服了部分气基还原 法生产的直接还原球团和煤基法生产的直接还原铁 的缺点,从外观质量上来看,有明显的金属光泽,比 重和粒度也非常适合电弧炉冶炼的要求。所以,采 用热压块在 70 t电弧炉生产首批 6万 t钢,收到了 良好的经济效益。 1 直接还原铁工艺和电弧炉的工艺参数 直接还原是指在矿石不熔化、不造渣的条件下 将铁的氧化物还原为金属铁的工艺方法。这种方法 用烟煤或天然气作还原剂,不用焦炭,不用庞大的高 炉,直接还原是在固态温度下进行,所得的产品称为 直接还原铁 DRI(Direct Reduction Iron)。热压块属 于直接还原铁的一种。 目前直接还原法主要有气基直接还原法和煤基 直接还原法两大类。直接还原铁的金属化率均在 90%左右。直接还原铁由过去的海绵铁(Sponge I. ron)发展为现在的粒状直接还原铁(DRI)以及块状 的热压块 HBI,由于直接还原铁中金属铁的含量较 高,而且硫和磷的含量比较低,所以是电弧炉生产纯 净钢的重要钢铁原料的替代品。2009年8月 11日 第二炼钢厂使用的热压块的基本成分如表 1所示。 表 1 热压块的成分/% Table 1 Ingredient of I-IBI/% ! 兰 !! !! 4.11—4.29 0.O4~0.056 0.004 0.020 88.6—89.4 5—6.2 电弧炉的公称容量为70 t;实际平均出钢量大 于80 t;留钢量 7~10 t;供氧吹炼方式:BSE炉门碳 氧枪;供氧强度4 500~5 800 m /h(分 25%、75%、 100%三档 可调 );泡 沫渣碳粉喷人速度 0—80 kg/min,分高低档可调;铁水主要成分:4.0% ~ 4。8%C、(P+s)≤O.10%;冶炼周期 40—55 rain;铁 第 5期 秦 军:70 t电弧炉应用热压块HBI冶炼的工艺实践 ·37· 水热装 比例 20% ~45%;造渣方式:采用石灰作为 主要渣料造渣。 2 电弧炉配加热压块对于冶炼工艺的影响以及理 论计算和分析 2.1 热压块对料型的影响 此次供货的热压块,粒度为 50 mm X 100 mm, 按照组分的质量含量计算密度的方法见下式: Pg压块 =p铁 ×88% +P氧化铁 ×5.5% + P二氧化硅 X4.1% +p锰 ×0.056% 理论计算的密度在6.1~6.5 t/m ,与实物的密 度接近。从粒度来看 ,热压块能够改善电弧炉的料 型,降低电弧炉加料后的料高,避免炉盖旋转不回冶 炼位。 2.2 对于冶炼电耗的影响 从成分来看,由于热压块含有部分氧化铁,氧化 铁在冶炼过程中的还原反应是一个吸热反应。 经过热力学的相关计算 ,八钢加入的热压块量 每加入 1%,吨钢冶炼电耗上升 3.5 kWh/t,由于电 弧炉每配加 1%的铁水,冶炼电耗下降 5 kWh/t,所 以热压块适合于热装铁水冶炼。并且铁水的比例必 须大于热压块的加入比例 0%以上,加入热压块从 降低电耗的角度上来讲才能够完成公司下达的计划 电耗 目标。 2.3 对钢铁料收得率的影响 按照表 1的成分,热压块的理论金属收得率计 算公式表示为: 热压块的收得率 =100% 一SiO2% 一P% 一S% 一Mn% 一 (2.5% ~5.5% )=88% ~90% 计算结果表明,热压块的金属收得率为 88% ~ 90%。电弧炉的配碳量(即铁水加入量和生铁的加 入量)决定了热压块的回收率。配碳量较高,热压 块中问的氧化铁被还原进人熔池的几率大,热压块 的回收率在上限,反之亦然。 2.4 对渣料的影响 电弧炉的泡沫渣的最佳碱度为 2.0,所以加入 1 t热压块,需要渣料石灰 CaO量的计算式为: Wc 0=1 000 kg×WHBI(sio,)% ×2.0+ 2 X Wc o(sio , )% 85 kg/t 式 中:WHBIfsjo’1%一HBI中 SiO2的百 分 含 量/%; 。f51 一渣料石灰 CaO中 SiO 的百分含量/%。 所以加入 1 t的热压块渣料石灰增加34~4O kg (和加普通的通料相比较 ,2009年 7月用 70 t电弧 炉的石灰单耗为59 )。另外,因为热压块含有氧 化铁,能够促进石灰的溶解,提高成渣的速度,有利 于提高石灰的利用率。计算结果表明,热压块的最 佳加入量为 15%,最高上限20%,超过 20%,电弧 炉的渣料使用量将明显增加。 2.5 对质量的影响 从成分的分析和国内外的文献综合可知,热压 块中间的 Cr、Ni、Cu、Zn、Pb含量很低,配加热压块 可以有效的稀释钢中的 Cr、Ni、Cu、zn、Pb,有效降低 钢中这些残余有害元素,降低钢中的[H]、[N],对 于减少铸坯的表面网状裂纹,提高铸坯基体组织的 性能有积极的意义。 2.6 对冶炼的影响 由于此次热压块的尺寸较好,其块度为5 em× 10 em。其对冶炼的影响为:(1)可以方便配料工调 整料型的结构,减少压料;(2)热压块可以提高化渣 速度,提高泡沫渣的质量,优化脱碳及脱磷的操作, 降低氧耗。 3 70 t电弧炉配加热压块的实践效果 本次配加热压块,通过现场跟踪,冶炼的效果分 为以下几个方面。 3.1 冶炼过程中的泡沫渣操作 冶炼过程中,热压块的化渣功能得到了充分的 体现,电弧炉铁水加入量在 27% ~33%,电弧炉在 送电至 11 MWh时,泡沫渣的发泡高度就可充分满 足埋弧需要,电弧炉脱磷脱碳反应JI~,N ,发泡剂碳粉 点喷就可以满足操作的需要,但是电弧炉的电耗 比 不加热压块时的电耗有明显增加,这是造成电弧炉 冶炼通电时间较长的主要原因。此外电弧炉的泡沫 渣改善,钢水的收得率明显提高。电弧炉石灰加入 量比不加热压块时有所下降。配加热压块以后,冶 炼的部分炉次的数据见表2。 3.2 冶炼电耗的影响 电弧炉配加热压块对于冶炼电耗的影响统计回 归计算关系见图 1,即每增加热压块配加量 占炉料 的1%,电弧炉冶炼电耗增加 3.0~4.0 kWh/t。 表 2 配加热压块的冶炼参数 Table 2 Steelmaking parameters with charging HBI · 38· 特殊钢 第31卷 图 1 热压块加入比例对吨钢电耗增加值的影响 Fig.1 Effect of charging ratio of HBI on increment of electric power consumption 2009年公司给予第二炼钢厂的电弧炉电耗指标 为325 kWh/t,要完成此指标,铁水的热装比例须保 证在30%,热压块的加入比例在 10%,即铁水和热 压块的比例为3:1时,电弧炉的电耗指标才能够 完成。 3.3 金属收得率和氧耗 由于热压块块度较好,杂质含量少,含有氧化 铁,在热装铁水的情况下,加入量合理时,有利于脱 碳和脱磷反应的控制,改善泡沫渣的操作,有利于金 属收得率的整体提高,分析结果显示 ,热压块的金属 收得率大于86%,平均89%。 直接还原铁中间含有的部分氧化铁,参与化学 反应以后,可以节约部分的氧耗,实践结果显示,直 接还原铁每增加 1%,吨钢氧耗 下降 0.6~1.1 m /t。 3.4 钢水质量 热压块配加以后,电弧炉残余有害元素 cu、zn、 Pb明显降低,钢水质量得到明显的改善,没有配加 热压块和配加热压块相比,钢中残余有害元素 cu 含量由0.10%降至 0.06%。 3.5 渣料的消耗 配加的热压块比例小于20%,渣料比不加热压 块的时候少 100~300 ks/炉,和理论的分析略有出 入,这和热压块没有含渣土,废钢条件较稳定有关, 并且HBI中间的氧化铁参与化渣,提高了石灰的利 用率造成的。 4 结论 (1)热压块是一种优质废钢的替代品,可以有 效地稀释钢中的残余有害元素,促进电弧炉的脱磷 脱碳反应,降低冶炼氧耗(每炉节约氧气 100—250 m ),简化操作,能够明显提高电弧炉粗炼钢水的 质量。 (2)热压块配加以后,电弧炉的冶炼电耗上升, 热压块每增加 1%,吨钢冶炼电耗上升 3.5 kWh/t, 所以全废钢条件下不宜配加热压块冶炼;热装铁水 冶炼时,铁水和热压块的最佳加入比例(占总装入 量的百分比)为3:1,可以实现冶炼过程的最优化。 (3)热压块能够较好的调整配料的料型,促进 电弧炉脱碳反应的作用特别明显,在铁水条件供应 充足的情况下,特别适合于冶炼中低碳钢。 (4)在铁水热装的情况下,热压块的金属收得 率优于一般的通料废钢和轻薄料废钢,低于生铁。 实际的金属收得率为89%。 (5)热压块加入比例在 20%以下,电弧炉的冶 炼渣料石灰加入量比不加热压块的炉次相比,每炉 可以节约石灰 100—200 kg。 秦 军(1974一),男,高级工程师,1995年重庆大学毕业,炼 钢和连铸研究。 收稿 日期:2010-04-02
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分类:军事
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