工 程 设 计 与 研 究 总第 119 期2006 年 6 月
铅锌烧结技术的新进展
仝一喆
〔摘 要〕 密闭鼓风炉炼铅锌 ( ISP)工艺应用于工业生产近 50 年来 ,铅锌烧结技术取得了长足
进步。从富氧烧结、炉料制备、鼓风及返烟
制度
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、烧结设备的改进等方面总结了国内外铅锌烧结
技术的新进展 ,并结合实践进行了分析。
〔关键词〕 铅锌烧结 ;富氧烧结 ;炉料制备 ;鼓风强度 ;全返烟 ;烧结设备改进
1 概 述
1950 年 ,世界上第 1 座利用密闭鼓风炉
炼铅锌 ( ISP) 技术的实验性工厂在英国阿旺
茅斯投产 ,日产锌 20 t 。从那以后 , ISP 技术
取得了很大的进步。到 1999 年 ,世界 ISP 锌
产量首次超过 100 万 t ,约占世界锌总产量的
12 %。我国在 20 世纪 60 年代建设韶关冶炼
厂引进 ISP 技术处理凡口矿生产的难选铅锌
混合精矿。发展到目前 ,我国 ISP 锌产量约
占锌总产量的 10 %左右。
铅锌矿烧结的目的是使矿物原料中的金
属硫化物氧化脱硫并烧结成坚实多孔的块状
物 ,以供下一步用鼓风炉进行还原熔炼。ISP
技术应用于工业生产几十年来 ,铅锌烧结技
术在不断发展。
2 富氧烧结
在有色金属冶炼过程中 ,用富氧代替空
气是强化生产、降低能耗、治理环境污染、提
高技术水平、增加经济效益的重大技术措施。
国外铅锌富氧烧结早在 20 世纪 70 年代后期
便进行了实验 ,到 80 年代后期 ,由于密闭鼓
风炉的改造增大了对烧结块的需求量 ,富氧
烧结开始普遍进行实验和使用。国外生产情
况表明 ,铅锌富氧烧结最合适的氧气浓度一
般为 21. 5 %~24 %。
2 . 1 富氧烧结原理
气流中氧气的浓度直接影响硫化物氧化
的反应温度和反应速度。硫化物的氧化速度
与反应放热速度成正比 :
v = qB / Q
式中 : v ———氧化速度 ;
Q ———氧化反应的热效应 ,每摩尔分子
硫化物氧化的反应热 ;
qB ———硫化物氧化时 ,在单位时间内放
出的热量 ,即放热速度。
当过程在动力学区域中进行时 ,
qB = QcnO2 kO2 e - E/ kt
式中 : kO2 ———系数 ;
n ———反应级数 ;
cO2 ———气流中氧化剂 (氧)的浓度。
当过程在扩散区域中进行时 ,
qB = QcO2 ka T1. 7
式中 : a ———比例系数。
由上述公式可见 ,提高气相中的氧浓度
( cO2 ) ,其放热速度 ( qB ) 相应提高 ,从而过程
的氧化速度 ( v) 随即增加 ,这便是富氧能强化
氧化反应过程的基本原理。
2 . 2 富氧烧结生产实践
(1)阿旺茅斯 (英国)
该厂在 1991 年 3 月到 1992 年 11 月分
别在 3 号和 4 号风箱内加氧 400 m3 / h 进行
了富氧实验。实验结果表明 ,硫酸产量提高
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总第 119 期 铅锌烧结技术的新进展
1 t/ h ,大约是总产量的 5 %。
(2)播磨 (日本)
该厂从 20 世纪 80 年代以来 ,进行富氧
操作 ,氧气加在 2、3、4 号风箱。富氧效果从
300 m3 / h 开始到 600 m3 / h 较为明显 , 800
m
3 / h 与 600 m3 / h 效果差不多。结果表明 ,
600 m3 / h 的富氧量将脱硫效率提高了 0. 1
t/ m2 ·d ,提高烧结块产量 50 t/ d。该厂在
2000 年做的富氧烧结使脱硫率从 1. 6 t/ m2
·d 提高到 1. 7 t/ m2 ·d ,烧结块产量从 540
t/ d 提高到 580 t/ d。
(3)杜依斯堡 (德国)
该厂在 1992 年 11~12 月期间 ,烧结车
间完成一项实验 ,以考察鼓风中富氧的控制
水平对相应操作因素的影响。实验结果表
明 ,鼓入适量氧气之后 ,脱硫能力增强 , SO2
浓度明显升高 ,烧结块产量提高 ,转鼓指数没
有明显变化 ,烧穿点温度显著提高 ,烟气温度
升高不明显。
2 . 3 制氧
方法
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制取氧气的方法主要有布赖因 (Brin) 制
氧法、水电解法、变压吸附法 (分子筛制氧) 、
薄膜渗透法、深冷法等。其中分子筛制氧是
目前较经济的制氧方法 ,世界上许多工厂都
采用此法制氧。
由于制氧成本等原因 ,我国 ISP 炼锌目
前还没有实现富氧烧结的工业生产。但理论
和实践
证明
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,铅锌烧结采用富氧技术 ,可以提
高 SO2浓度 ,提高烧结机脱硫能力 ,提高烧结
块产量 ,从而增加处理氧化物料量 ,最终提高
工厂经济效益。随着制氧技术的发展和制氧
成本的降低 ,相信我国不久将会使富氧烧结
技术应用于生产。
3 炉料制备的发展
为了达到烧结焙烧作业的目的 ,必须加
强炉料的制备。其中控制返粉的粒度、湿度、
含硫量等是炉料制备的基础。配料是为了满
足烧结块质量的要求 ,炉料制粒是改善烧结
焙烧物料透气性的关键。炉料制备效果的好
坏对料层透气性、物料的脱硫效果、烧结机单
位面积产量及烟气 SO2 具有重要影响。同
时 ,炉料制备效果的改善 ,为加大烧结料层厚
度提供了条件。
3 . 1 烧结配料顺序的改进
ISP 原常规的配料顺序为“干精矿 →杂
料 →熔剂 →返粉”。生产实践证明 ,制粒效果
不太理想。我国韶关冶炼厂改配料顺序为
“返粉 →杂料 →熔剂 →干精矿”,这样可使返
粉作为制粒的核心 ,其他物料均匀地包在外
面 ,从而避免或减少了皮带的粘结 ,改善了制
粒效果和物料的透气性 ,为高料层作业创造
了条件。
3 . 2 粘结剂的使用
中南大学近年来研究出新型粘结剂 ,并
于 1998 年应用于韶关冶炼厂的烧结生产中。
实验表明 ,在该粘结剂的用量达到混合料的
0. 063 %、制粒水分为 3. 93 %的条件下 ,制粒
效率增加 33. 28 % ,制粒小球干强度、干磨强
度分别提高 56. 16 %、23. 92 % ,抗粉化能力
提高 35. 21 %。粘结剂加入到烧结混合料
中 ,除了起粘结作用外 ,还起润滑剂的作用 ,
烧结物料颗粒能够相互移动 ,加快制粒速度 ,
显著提高制粒效果 ,并因此提高了物料的透
气性。有数据表明 ,在同样 350 mm 料层厚
度下 ,有效结块率提高 16. 17 % ,小时产块量
提高 11. 6 % ,转鼓强度提高3. 45 %。
3 . 3 厚料层、慢车速烧结
由于制粒效果和物料透气性的提高 ,烧
结料层的厚度得以提高 ,由最初的 300 mm
以下提高到目前的 400~500 mm。
采用厚料层烧结技术 ,一般就应采用慢
车速操作。提高料层厚度不仅提高了料层内
部的温度 ,而且延长了高温持续时间 ,但由于
车速较慢使烧结块得以较好冷却。料层厚度
提高 ,烧结块在烧结机内的停留时间延长 ,脱
硫率和温度曲线较好 ,结块率较高。烧结采
用厚料层、慢车速操作法 ,能获得较高烧穿点
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工 程 设 计 与 研 究 总第 119 期
温度和床层温度 ,因而有较好的技术经济指
标 ,这已被各 ISP 厂的生产实践所证明。
4 鼓风及返烟制度的发展
4 . 1 鼓风强度的提高
在烧结工艺的发展中 ,由于料层厚度增
加 ,鼓风强度也随之提高。鼓风强度一般为
12~20 m3 / m2 ·min ,英国阿旺茅斯新风箱
的鼓风强度已达到 25 m3 / m2 ·min。提高鼓
风强度最直接的办法就是增大风机的压头以
强制鼓风 ,使在炉料透气性较差或管路阻力
较大的情况下仍能保证供应充足的空气。但
这种强制鼓风在炉料的治理效果很差、未成
球的精矿颗粒比较多或当精矿等粉状物料与
返粉之间的粘结力小于空气对其冲刷力时 ,
很容易发生脱硫不结块现象。另外 ,也可通
过改善炉料的透气性 ,在不增加风机压头的
情况下 ,得到较大的鼓风强度 ,使空气与硫化
物充分接触 ,强化烧结焙烧反应 ,实现既脱硫
又结块。
4 . 2 全返烟制度的完善
在铅锌烧结过程中 ,实施返烟制度有利
于提高烟气的 SO2浓度 ,提高烧结质量 ,降低
甚至避免低浓度 SO2排放污染问题。全返烟
烧结只改变烟气的流向 ,在制酸和烧结机主
体设备不变的情况下 ,就能达到鼓大风量烧
结的目的 ,从而可大大提高烧结机产量。全
返烟烟气完全密封 ,没有低浓度的 SO2污染 ,
提高了硫的总回收率。
在韶关冶炼厂一系统烧结挖潜技改工程
的
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
设计中 ,将 1 # 链板处 SO2浓度较高的
烟气 (含 SO2 0. 12 %) 分离出来 ,单独净化除
尘后通过 2 # 风机返回烧结。通过对烟气管
道进行改造 ,增加一台过滤面积 678 m2 、处
理能力 50 000~72 000 m3 / h 的长袋低压大
型脉冲式除尘器 ,1 # 链板烟气经除尘净化后
送 2 # 风机返烟。这样既实现机尾 SO2 烟气
全返烟技术改造 ,提高烧结烟气 SO2浓度 ,又
彻底解决 SO2浓度超标排放的问题。
5 烧结设备的改进
在铅锌烧结生产中 ,烧结设备的不断完
善是提高烧结产量、优化烧结质量的重要保
证。世界上采用 ISP 工艺的生产厂家结合生
产实践 ,对烧结设备进行了许多新的改进。
在韶关冶炼厂一系统烧结挖潜技改中就吸取
了国外的先进经验对设备进行改造。
5 . 1 混合制粒设备
圆筒混合制粒机是烧结生产中原料制备
的重要环节 ,制粒效果的好坏对烧结质量具
有重要影响。韶冶一系统现有混合、制粒圆
筒 D 2 800 mm ×6 200 mm ,技改保持混合、
制粒圆筒直径不变 ,将混合圆筒加长 2 m ,制
粒圆筒加长 3 m ,以取得更好的混合及制粒
效果。并对其他方面作如下改进 :
(1)传动方式 :头部传动 ,硬齿面减速机 ,
保持皮带传动。
(2)采用实芯胶轮代替充气胶轮传动 ,设
备作业率有明显的提高。
(3) 优化圆筒安装倾角、转速等相关参
数 ,强化混合制粒效果。
(4)采用稀土含油尼龙材料作圆筒混合
制粒机的衬板 ,实践证明始终能在内衬表面
形成一薄层混合料料衬 ,并且不会因运行时
间增长逐渐加厚 ,有利于物料在筒内的有序
运动 ,同时增设扬料板 ,使圆筒的混合与制粒
功能得到强化 ,效果好 ,而且使用寿命也长。
(5)优化加水方式 ,使混合与制粒圆筒加
水趋于合理化 ,使圆筒的造球能力得到增强 ,
混合料成球率也相应得到较大的提高。
5 . 2 烧结机
烧结机的改造要求在烧结面积不变的情
况下提高生产能力和二氧化硫浓度 ,防止烟
气泄露 ,创造一个良好的工作环境。为此 ,作
如下改进 :
(1)传动部分 :采用大扭矩柔性传动 ,解
决蜗轮蜗杆减速机漏油问题。
(2)台车 :加高挡板 ,以满足厚料层烧结
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总第 119 期 铅锌烧结技术的新进展
工艺的需要 ,确保日产烧结块 900 t 的要求 ,
同时改进与完善挡板结构 ,防止挡板开裂。
(3)主料斗 :改进主布料斗截面形状与结
构 ,斗中增加减压板装置 ,使其台车面上布料
均匀 ,各处充填料的阻力一致 ,有利于料层的
透气性 ,确保台车面上整个区域的分风均匀 ,
做到有效地克服“烧结边界效应”,达到台车
断面烧结速度趋于一致的目的。
(4)尾部摆架 :采用尾部移动架代替尾部
摆架 ,以便于调整补偿台车因受热引起的伸
长量 ,确保烧结机正常工作 ,尾部骨架和尾部
密封罩作相应修改。
(5)烟罩 :烟罩与台车采用两道密封 ,为
适应台车挡板加高 ,烟罩向上抬高 ,烟罩内衬
材质作相应修改。
(6)巷道 :头尾各增加 3 道隔板密封。
(7)滑道座 :进行改进设计 ,以增加其刚
度 ,其风箱隔板根据风机配置作相应调整。
5 . 3 光辊破碎机
光辊破碎机是控制返粉粒度的关键设
备。光辊辊面材质易磨损 ,磨损后因生产的
连续性又不能及时修复 ,使两辊间隙不均匀 ,
产品粒度难以保证。因此 ,光辊破碎机的改
进主要是对光辊辊面材质采用较好的替换材
料 ,改进材料加工工艺 ,提高其耐磨性能。
6 结 语
ISP 作为一种较先进的火法炼锌技术 ,
具有提高选冶综合回收率、对原料的适用性
强、能有效地回收有价元素、能源利用好 ,易
于实现过程自动化及“三废”治理效果显著等
优点。铅锌烧结是 ISP 的一个重要工艺过
程 ,通过富氧烧结、改善炉料制备、改进鼓风
和返烟制度以及烧结设备等手段 ,进一步完
善了铅锌烧结工艺 ,增强了 ISP 工艺的生命
力。
参考文献 :
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研究 ,1992 ;1
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