航天制造技术 2004年2月第1期
3
制造技术研究
大型弧面薄板精确成型工艺
山西长治清华机械厂 王 威
摘要 对于厚度为 2mm的 1Cr18Ni9Ti大型弧面不锈钢板材,通过采取预留其支撑件(半
圆框)的机加收缩量、钢板整体压形、改变焊接
方法
快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载
、调整装配方法等工艺技术和措施,控制
其精确成型并得到了良好的
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
面质量,从而满足了图样精度要求。
关键词 薄板 成型工艺 变形 误差
1 引言
由于不锈钢薄板耐腐蚀性强、综合性能好且
外形美观有装饰性,因而在航空、航天领域被广
泛做为各种车辆及设备的蒙皮使用。然而,它同
时存在着焊接后变形大、成弧(通过使板材变形
而使其成为圆弧形)后易反弹的缺陷,因而控制
其精确成型较困难,在大型弧面上控制其精确成
型就更加困难。我们通过采取工艺技术和措施,
在大量试验验证的基础上,试制成功了某产品的
大型弧面蒙皮精确成型工艺,保证了产品质量。
2 产品简介
2.1 产品结构
图1 蒙皮零件图
某产品骨架上的蒙皮为热轧奥氏体型不锈
钢薄板,材质为 1Cr18Ni9Ti-GB/T4237-1992,
板厚 2mm-GB709-1988,硬度≤HB187,蒙皮横
截面展开长尺寸为 3560mm,纵向宽度尺寸为
1150mm~1700mm。其结构尺寸详见图 1。
蒙皮位于半圆框和桁条之上,半圆框与桁条
用紧固件固定,蒙皮与桁条用焊接方法固定。蒙
皮在骨架上共铺设长度 20000mm。桁条在被铺设
上蒙皮之前,其形成的内圆半径为R1102 0.1 5.0
+
+ mm,
铺上蒙皮且其焊接成型后,蒙皮内圆半径为
R1100
0.1
5.0
+
+ mm。蒙皮在骨架上装配后的情况见图
2及图 3。
AB
B A
1 2
图2 蒙皮铺设示意图
收稿日期:2003-09-04
2004年2月第1期 航天制造技术
4
1-前骨架 2-后骨架
R
1
1
0
2
+
1
.
0
+
0
.
5
20°
R1
24
0 0
+0
.5
R1
38
0
65
°35
°
10°
75
°85
°
2.5112×5(100)
24
A-A(旋转)
R11
00+1.
0
+0.
5
5 4 3
R1
24
0 0
+0
.5
R1
38
0
R
1
1
0
2
+
1
.
0
+
0
.
5
85
°20
°
65
°45
°
61×5(100)2.5
12
B-B(旋转)
R11
00+1
.0
+0.
5
4 35
图3 蒙皮装配结构图
3-半圆框 4-桁条 5-蒙皮
2.2 问题概述
蒙皮成型后出现的问题见表 1。
表1 蒙皮出现问题表
序号 问题
1 内圆 R1100
0.1
5.0
+
+ mm顶部半径减小
2 内圆 R1100
0.1
5.0
+
+ mm表面存在
局部焊接变形(3~4mm)
3 表面粗糙且有压痕、划伤
4 焊缝及焊点处有击穿现象
5 一次交验合格率 35%
3 超差原因分析及改进措施
为了搞清楚蒙皮成型超差的原因,我们进行
了以下分析。
3.1 材料性能分析
蒙皮材料为 1Cr18Ni9Ti不锈钢薄板。其化学
成分及机械性能详见表 2及表 3。
表2 化学成分表
C≤ Si≤ Mn≤ P≤ S≤ Ni Cr Ti
0.12 1.00 2.00 0.035 0.030 8.00~11.00 17.00~19.00 0.50~0.80
表3 机械性能表
热处理 硬度 力学性能
固溶处理或淬火 /℃ HBS≤ HRB/HRC≤ HV≤ σs/N?mm-2 σb/N?mm-2 δ/%≥
920~1150,快冷 187 90 200 205 520 40
由以上数据及相关手册可知:1Cr18Ni9Ti
是含钛的 18-8 型奥氏体不锈钢。由于含钛,使
碳化物稳定,防止它们从固溶体中沿晶界析出,
而使钢具有抗晶间腐蚀能力和较高的耐腐蚀
性;塑性高,冲击韧性好,没有缺口效应;淬
火不能强化,但淬火状态下有高的塑性,可进
行拉伸及其它类型冷冲压,经冷压加工后,
可使抗拉强度提高,并改善其弹性;焊接性能
良好,用各种焊接方法均易焊接。
因此,蒙皮材料具有较好的塑性、韧性和
焊接性能。
3.2 工艺
流程
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分析
蒙皮成型的工艺流程见图 4。
航天制造技术 2004年2月第1期
5
机加半圆框
蒙皮下料
机加桁条
半
圆
框
与
桁
条
装
配
蒙
皮
成
弧
蒙
皮
与
桁
条
点
焊
蒙
皮
焊
接
成
型
蒙
皮
校
形
图4 工艺流程图
工艺流程为先装好蒙皮的安装骨架,之后
再装配蒙皮并使其成型,符合蒙皮的形状及材
料特点,工艺安排基本合理。
3.3 工艺环节分析及改进
在工艺流程正确的前提下,通过对工艺环
节及以往装配操作的复查,并经过大量试验和
计算,表明半圆框机加、蒙皮成弧、焊接方法、
装配方法等几个环节是造成蒙皮成型超差的主
要因素。为此,我们对各环节采取了相应的改
进措施并确定了实施方法。
3.3.1 半圆框机加方法的确定
半圆框是蒙皮装配、焊接并最终成型的基
准。其内圆半径尺寸为 R1240 5.00
+
mm,若正好
加工到此尺寸,则半圆框加工成形后,会因机
加应力释放,半圆处出现收口现象,致使内圆
口部尺寸减小。因半圆框为半圆开口结构,结
构不封闭,即使在机加后经过较长时间的自然
时效处理,应力也很难完全释放,且这样做很
费时间,难以保证进度要求,十分不经济。为
此,决定对半圆框采取小进给量、多次切削的
加工方法,以最大限度地减小加工应力;同时
将内圆半径尺寸从 R1240 5.00
+
mm 加工为
R1240
0.3
5.2
+
+ mm,以预留变形余量;在半圆框装
配时,采用调整垫进行调整以保证桁条内圆半
径尺寸 R1102 5.00
+
mm。这样处理后,因半圆框
收 口 而 使 成 型 后 的 蒙 皮 内 圆 口 部 尺 寸
R1100
0.1
5.0
+
+ mm 减小的现象得到了消除,保证了
蒙皮装配基准尺寸的准确。
3.3.2 蒙皮成弧方法的确定
蒙皮成弧是蒙皮成型的基础,所以这一环
节较其它环节更为重要。以前均采用卷板机卷
制蒙皮成弧。由于蒙皮具有一定的韧性及弹性,
将其卷制到尺寸 R1100 0.1 5.0
+
+ mm后从卷板机上取
下,蒙皮又会出现反弹,使已有的尺寸和精度
遭到破坏,所以很难控制其精确成弧。如果为
了达到尺寸及精度要求对蒙皮多次卷制,其表
面就会出现凹坑、压痕等缺陷,使得表面质量
变差。所以,这种通常的用卷板机卷制蒙皮成
弧的方法不可行。为此,我们制定了以下几种
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
并进了试验。
方案一 清理干净卷板机轧辊上的异物,
并进行适量打磨,使其表面光滑,以防止压伤
蒙皮表面,然后直接卷制蒙皮成弧。这样卷制
后,蒙皮虽然可以达到尺寸 R1100 0.1 5.0
+
+ mm的要
求,但因轧辊卷制的力量很大,且其表面不可
能绝对光滑,因此蒙皮表面难免会有被轧辊压
出的凹坑、压痕等缺陷。因此不可采用。
方案二 用两块表面光滑的δ5mm钢板夹
住蒙皮在卷板机上卷弧。这样卷制后,由于轧
辊卷制的力量很大,钢板的表面也不可能绝对
光滑,因此蒙皮表面仍有凹坑、压痕等缺陷。
因此不可采用。
方案三 用两块表面光滑的δ5mm钢板垫
胶皮垫夹住蒙皮在卷板机上卷弧。这样卷制时,
δ5mm 钢板的摩擦力不足以带动胶皮垫和蒙
皮,胶皮垫及蒙皮均被挤出了卷板机,使得蒙
皮无法成弧。因此不可采用。
方案四 利用专用压形工装“半圆配重”
将蒙皮直接在骨架上压制成弧。半圆配重材料
为 HT200-GB9439-88,重 2900kg,共 2 块,
其结构详见图 5。
图5 半圆配重结构示意图
因 半 圆 配 重 外 圆 半 径 尺 寸 为
R1100
0
5.0- mm , 桁 条 内 圆 半 径 尺 寸 为
R1102
0.1
5.0
+
+ mm,均为精确尺寸,所以蒙皮在其
2004年2月第1期 航天制造技术
6
间被压制成弧后,不但内圆半径尺寸可达到
R1100
0.1
5.0
+
+ mm 的要求,而且外圆也可与桁条实
现完全贴合,从而保证了外圆半径尺寸
R1102
0.1
5.0
+
+ mm,这样就可实现蒙皮精确成弧,
并为其精确成型打下良好的基础。此外,由于
蒙皮压制成弧时没有卷制成弧时的巨大摩擦及
压力,因此就避免了表面被压伤、划伤,可以
得到平整光滑的表面质量。所以,方案四为最
佳方案。
我们按照方案四的方法在产品上进行了实
施,蒙皮成弧得到了满意的加工结果。表 4 为
在骨架上沿纵向取数个横截面,每个横截面按
照图 6的测点位置测量所得的检测数据。
28°
84°
56°
84
°5
6°
28°
R11
00+1.
0
+0.
51
2
3
4
5
6
7
图6 测点图
表4 成弧蒙皮内圆半径尺寸(R1100
0.1
5.0
+
+ mm)测量数据
测点
断面
1 2 3 4 5 6 7
前骨架
1 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5
2 1100.5 1100.8 1100.8 1100.5 1101 1101 1100.5
3 1100.5 1101 1101 1100.5 1101 1100.8 1100.5
4 1100.5 1100.8 1100.8 1100.5 1101 1101 1100.5
5 1100.5 1100.8 1100.8 1100.5 1101 1101 1100.5
6 1100.5 1101 1101 1100.5 1101 1101 1100.5
7 1100.5 1100.8 1100.8 1100.5 1100.8 1100.8 1100.5
8 1100.5 1100.8 1100.8 1100.5 1100.8 1100.8 1100.5
9 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5 1100.8 1100.8 1100.5
10 1100.5 1100.8 1100.8 1100.5 1100.8 1100.8 1100.5
11 1100.5 1101 1101 1100.5 1100.8 1100.8 1100.5
后骨架
1 1100.5 1100.6 1100.6 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5
2 1100.5 1100.8 1100.8 1100.5 1100.8 1100.8 1100.5
3 1100.5 1101 1101 1100.5 1100.8 1100.8 1100.5
4 1100.5 1100.8 1100.8 1100.5 1100.5 1100.5 1100.5
5 1100.5 1100.8 1100.8 1100.5 1100.8 1100.8 1100.5
3.3.3 焊接方法的确定
蒙皮焊接是其成型的关键工步。蒙皮的焊
缝有两种,即蒙皮间的拼接环焊缝,蒙皮与桁
条间的连接角焊缝。原来的工艺规程规定焊接
时采用手工电弧焊,焊条 A107、直径φ2mm。
蒙皮焊接后产生的波浪变形很大,高低点之间
相差 3~5mm,且有击穿现象。经分析认为,
手工电弧焊虽然很适合于空间位置焊
接,容易获得高质量的焊缝,然而焊接变形大,
容易击穿蒙皮,不适合进行薄板焊接。经过对
适合于薄板焊接的方法多次比较、验证,决定
选用 CO2气体保护焊,焊丝 H0Cr18Ni9Ti、直
径φ0.8mm。使用这样的方法焊接后,蒙皮的
波浪变形小,高低点之间相差 1~2mm,焊缝
质量高,蒙皮被击穿现象也得到了消除,所以
用 CO2气体保护焊进行蒙皮成型焊接最优。
航天制造技术 2004年2月第1期
7
3.3.4 装配方法的确定
蒙皮的装配方法对蒙皮的最终成型有重
要的影响。以前的蒙皮装配方法为:将成弧后
的蒙皮点焊在骨架桁条上,固定好其形状后进
行焊接。但是焊后难免有焊接变形,即使经过
校形,也不能完全消除。因此,必须进一步采
取减小焊接变形的措施。再者,前骨架两侧
45°位置附近无桁条,后骨架两侧 45°位置
处也只各有 1 根桁条,使得这两处位置对蒙皮
的固定点相对变少,在蒙皮焊接成型时由于受
焊接收缩的影响,造成了图 6 中 2、3、5、6
号测点处蒙皮被拉直,蒙皮成型后内圆尺寸局
部减小。由于产品有减重等要求,因而不能再
增加桁条。所以,这两处的蒙皮应留取适当的
焊接预收缩量以防止蒙皮被拉直。
在反复优化装配方法及试验后,得出了以
下措施:
a. 在蒙皮压制成弧时,半圆配重下左右
45°处各垫 1 块 500mm×1000mm 的垫板,使
这两处范围内的蒙皮产生变形,以留取焊接预
收缩量,从而克服前骨架两侧 45°位置处少
两根桁条的不利因素影响,保证蒙皮焊接后的
成型质量。
b. 蒙皮在骨架上成弧后不撤去半圆配
重,直接将蒙皮与桁条点焊固定,然后进行焊
接成型。因一直有半圆配重压着蒙皮,所以蒙
皮不但成弧质量好,而且焊接变形很小,成型
质量也很高。焊后只需要进行局部校形,甚至
不需要校形。
这样实施后,蒙皮的尺寸精度达到了要
求,没有反弹现象发生,表面光整,没有机械
及焊接缺陷,满足了设计要求。
4 加工结果
通过采取上述工艺技术及措施后,成型蒙
皮完全达到了图纸要求。按图 6 中的测点位置
对成型蒙皮内圆半径尺寸进行测量,得出的数
据详见表 5。
表5 成型蒙皮内圆半径尺寸(R1100
0.1
5.0
+
+ mm)测量数据
测点
断面
1 2 3 4 5 6 7
前骨架
1 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101
2 1101 1100.8 1100.8 1101 1100.5 1100.5 1101
3 1101 1100.5 1100.5 1101 1100.5 1100.5 1101
4 1101 1100.5 1100.5 1101 1100.5 1100.5 1101
5 1101 1100.5 1100.5 1101 1100.75 1100.75 1101
6 1101 1100.5 1100.5 1101 1100.5 1100.5 1101
7 1101 1100.5 1100.5 1101 1100.5 1100.5 1101
8 1101 1100.5 1100.5 1101 1100.5 1100.5 1101
后骨架
1 1101 1100.7 1100.7 1101 1100.5 1100.5 1101
2 1101 1100.75 1100.75 1101 1100.5 1100.5 1101
3 1101 1100.75 1100.75 1101 1100.5 1100.5 1101
4 1101 1100.5 1100.5 1101 1100.8 1100.8 1101
5 1101 1100.5 1100.5 1101 1100.75 1100.75 1101
(下转第 12页)
2004年2月第1期 航天制造技术
12
解而失效。
5 结论
a. K-49 化学镀铜的工艺参数为 CuSO49~
11g/L, HCHO11~15ml/L,TART·K·Na14~
16g/L,添加剂适量,温度 36~40℃,时间 10~
15min,pH值 11.5~13。
b . K-4 9 金属化后电阻值为 0 . 5~0 . 9
Ω·cm,强度检测值为 10~12N/cm,镀层厚
度为 2~5μm,镀层均匀,无脱落现象,而且
表面镀层的连续率大于 98%,达到设计要求。
c. 化学粗化采用新工艺 KMnO4、 H2SO4
和 OP 的混合液代替塑料用的铬酸酐和硫酸的
混合液。清洗方便,大大减少污染,能在 K-49
表面达到均匀粗化的理想效果。
d. 采用胶体钯活化法代替将敏化与活化
一次完成,成功地运用于 K-49 的金属化处理。
其活性好、溶液稳定、处理时间短、使用寿命
长,从而提高镀层质量,减少金属化成本。
e. 硫酸铜和甲醛含量的增加会提高
化学镀铜的镀速,降低镀液的稳定性;pH 值
和温度的升高会提高镀速,降低镀液的稳定
性;搅拌有利于镀速和镀液的稳定性。
参考文献
1 于翘等.材料工艺(下). 宇航出版社, 1991
2 周祖福. 复合材料学.武汉工业大学出版社, 1995
3 胡传祈等. 表面处理技术手册.北京工业大学出版社,1997
4 王鸿建等. 电镀工艺学.哈尔宾工业大学出版社,1995
5 邵性波译. 实用电镀技术. 国防工业出版社,1985
6 肖志红等.导电纤维试制工作小结.中国三江航天集团高性能
复合材料研究所,2003
作者简介
肖志红(1976-),男(汉族),湖北
仙桃市人,助理工程师,电化学专
业;研究方向:电镀、化学镀、涂
料以及高性能复合材料的研究和
开发。
倪必红(1960.10-),男(汉族),总工程师,焊接专
业;研究方向:金属材料的热加工工艺和复合材料的
应用。
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
(上接第 7页)
5 结论
通过对蒙皮成型工艺的分析及改进,解决
并提高了蒙皮成型质量,使其合格率达到了
100%。经过对蒙皮成型中半圆框机加、蒙皮
成弧、焊接方法、装配方法等工艺环节的探索
和总结,取得了大型弧面不锈钢蒙皮精确成型
工艺技术方面的宝贵经验。
参考文献
1 邓召义,姚振甫. 中外对照·新旧对照 新编世界钢铁牌号
手册. 机械工业出版社,1995
2 张修智,殷树言,赵崇仪.气体保护焊.电力工业出版社,1982
3 成大先主编.机械设计手册.化学工业出版社,2002
4 徐灏主编.机械设计手册.机械工业出版社,1991
5 李义军、马琳等编制.金属材料手册.中国运载火箭技术研究
院,2000
作者简介
王威(1975.3-),男(汉族),山
西长治长子县人,工程师,机械制
造工艺与设备专业;研究方向:机
械制造工艺。