大型常减压蒸馏装置的改造
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
杨淑萍 严 淳
中国石化工程建设公司 (北京市 100011)
摘要 :介绍了金陵石油化工公司南京炼油厂 1. 5 Mt/ a 的 III 套常压蒸馏装置改造为 5. 0 Mt/ a 的大型常减压蒸
馏装置的设计情况 ,如
流程
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方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
的确定、换热网络的优化、加热炉方案的对比、平面布置的优化等。
主题词 :大型的 常减压蒸馏装置 改造 方案设计 比较 轻质原油
金陵石油化工公司南京炼油厂 (下称南京炼
油厂)原
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
在“九五”期间新建一套 6. 0 Mt/ a 的
大型常减压蒸馏装置 ,并已完成了初步设计。
1996 年 ,为了响应中国石化总公司提出的“消除
瓶颈 ,内部挖潜改造 ,走内涵发展的道路”的号召 ,
与中国石化北京设计院密切配合 ,进行了调研和
方案对比 ,最后决定不再新建此装置 ,而是将原有
的 III套常压蒸馏装置改造成 5. 0 Mt/ a 的大型常
减压蒸馏装置。
1 原有装置的概况
南京炼油厂 III 套常压蒸馏装置处理能力为
1. 5 Mt/ a ,加工米纳斯原油和海洋原油的混合原
油 ,采用了一脱四注、初馏塔、常压塔的加工流程 ,
主要生产溶剂油、柴油等产品以及下游装置所需
的原料。初馏塔直径为 2. 6 m ,常压塔直径为 3. 8
m。常压炉热负荷 21. 9 MW。
2 改造目标和方案优化
要求改造后装置的公称能力达到 5. 0 Mt/ a。
装置按加工 50 %沙特轻质原油、25 %伊朗轻质原
油及 25 %伊朗重质原油的混合原油进行设计。
物料平衡见
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
1。
根据原装置已有的设备、机泵等以及目前常
减压蒸馏装置应用新技术、新工艺和新设备的情
况 ,为尽可能利用已有设备 ,经济、优质和高效地
达到改造的目的 ,在流程设计上用 ASPEN PLUS
模拟软件计算了大量的方案 ,最终优选了五个方
案进行综合对比 ,见表 2。
五个方案都需新增一座塔 ,而且方案一还需
增加一台初馏炉 ;方案二改动工程量很大 ;方案三
流程复杂 ,操作不便 ;方案四、五则流程比较简单 ,
而且不会因这次改造而产生新的“瓶颈”。
方案五不同于方案四之处是将初馏塔改为上
段初馏、下段闪蒸的复合塔 ,主要对比见表 3。
表 1 物料平衡
项 目 馏程/ ℃
质量收率
(占原油) , %
用途
入方
原油 100. 00
出方
初顶气 ≤C4 0. 01 去加热炉自用
(初顶油) C4~170 (9. 99) 去轻烃回收
稳定塔顶气 0. 02 去加热炉自用
液化石油气 0. 86
石脑油 9. 11 重整料
常顶气 ≤C4 0. 03 去加热炉自用
常顶油 C4~170 9. 21 重整料
常一线 170~190 3. 42 200 号溶剂油
常二线 190~240 8. 92 烷基苯料及喷气燃料
常三线 240~270 5. 18 柴油
常四线 270~365 16. 36 柴油
减顶气 ≤C4 0. 05 去加热炉
减顶油 0. 35 轻蜡油
减一线 365~400 4. 83 轻蜡油
减二线 400~525 17. 18 轻蜡油
减三线 525~565 4. 02 重蜡油
减渣 > 565 20. 45 焦化和氧化沥青料
合计 100. 00
收稿日期 :1998 - 06 - 27 ;修改稿收到日期 :2000 - 03 - 13。
作者简介 :杨淑萍 ,工程师 ,1991 年毕业于西北大学 ,现从事
常减压装置的设计工作。
炼 油 设 计
2000 年 8 月 PETROLEUM REFINERY ENGINEERING 第 30 卷第 8 期
© 1995-2005 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.
表 2 方案对比
项 目 方案一 方案二 方案三 方案四 方案五
原初馏塔①(Φ2 600mm ×
24 754mm ×12mm) 改为常压汽提塔 改为常压汽提塔 利用原有设备 改为常压汽提塔 改为常压汽提塔
原常压塔②(Φ3 800mm ×
37 956mm ×14mm)
利用原设备 ,增
加塔高及塔板数
利用原设备 ,常二中
部直径增至 5 000mm
利用原设备 ,
作为 1 号常压塔
利用原设备 ,
改为初馏塔
利用原设备 ,上
段初馏 ,下段闪蒸
新增塔 Φ3 800mm 初馏塔 Φ3 400mm 初馏塔 Φ4 200mm ,作为 2 号常压塔 Φ5 000mm 常压塔 Φ5 000mm 常压塔
初馏塔收率 , % 塔顶 15 ,侧线 12. 6 入常压塔
塔顶 11 ,
侧线 9 入常压塔 塔顶 10
塔顶 10 ,
侧线 7 入常压塔
塔顶 10 ,侧线 7、闪
蒸拔出 3 ,入常压塔
常压塔收率 , % 38 (过汽化率 1. 6) 42(过汽化率 1. 6) 1 号 13(过汽化率 3)2 号 30(过汽化率 1. 6) 43(过汽化率 1. 6) 43 (过汽化率 1. 6)
初馏炉负荷/ MW 7. 49
初馏炉出口温度/ ℃ 300
常压炉负荷/ MW 40. 81 40. 84 44. 04 43. 29 42. 53
常压炉出口温度/ ℃ 371 365 369 360 365
塔底总吹汽量/ t·h - 1 3. 52 3. 52 8. 26 3. 52 3. 52
初顶回流比 0. 12 0. 26 0. 40 0. 35 0. 35
常顶回流比 0. 44 0 1 号 0. 48 ,2 号 0 0. 21 0. 21
初馏塔取热分配 11∶42∶47 23∶77 仅在塔顶取热 33∶67 33∶67
常压塔取热分配 9∶32∶16∶43 0∶35∶18∶47 1 号 28∶0∶26∶462 号 0∶28∶36∶36 7∶25∶30∶38 7∶25∶30∶38
增加钢材量/ t
20R + C. S 2 + 8 ③ 2 + 8 ③ 2 + 8 ③ 2 + 8 ③
16MnR + C. S 20 ④ 40 ⑤ 3 ⑩
20R + S. S ,C. S 121 ⑥ 77 ⑦ 188 ⑧ 270 ⑨ 270 ⑨
估算投资/ RMB ×104 276. 4 247. 8 564 836. 4 840
注 : ①塔体材质为 A3R ,1~3 层筛孔 ,5. 6m 填料 (J KB2350Y) 。
②塔体材质为 16MnR ,1~4 层为 FIZ238 浮阀 ,5~43 层为 DF2 导向浮阀。
③原常压塔加两个中间封头计 2t ,加 12 层导向浮阀塔板计 8t。
④原常压塔筒体加高 6m 计 10t ,加 9 层导向浮阀塔板计 10t。
⑤原常压塔加高Φ5 000mm筒体 7m ,计 20t ,加 10 层导向浮阀塔板 ,计 20t。
⑥新加Φ3 800mm初馏塔 ,计 121t。
⑦新加Φ3 400mm初馏塔 ,计 77t。
⑧新加Φ4 200mm常压塔 ,计 188t。
⑨新加Φ5 000mm常压塔 ,计 270t。
⑩原常压塔加中间封头 ,计 3t。
表 3 方案四、五对比
项 目
方案四
(无闪蒸塔)
方案五
(有闪蒸塔)
塔底温度/ ℃ 241 238
塔底压力/ MPa 0. 22 0. 09
换热负荷/ MW 17. 13 17. 59
加热炉负荷/ MW 43. 18 42. 43
增加燃料油量/ t·a - 1 160. 5 0
增加泵功率/ kW 0 26
增加操作费用/ 104RMB ·a - 1 12. 4 7. 3
增加基建投资/ 104RMB 0 100
其它费用/ 104RMB 0 17. 4
由表 3 可以看出 :
(1)方案五比方案四节能 ,但需相应增加基建
投资 ,尤其对塔的改动工程量很大。同时方案五
能耗降低效果并不明显 ,而方案四中加热炉多耗
的热量则可以通过换热网络进行回收利用。
(2)在产品质量方面 ,闪蒸塔的产品质量要比
初馏塔差一些。例如 ,石家庄炼油厂常减压蒸馏
装置的闪蒸塔顶油较黑 ,说明塔顶携带了部分重
油 ;扬子石油化工公司炼油厂 I 套常减压蒸馏装
置原为闪蒸塔方案 ,现拟改造为初馏塔 (目前已经
完成了初步设计) , II 套常减压蒸馏装置设计时就
考虑炼制硫含量高的中东原油 ,由于厂方要求不
设闪蒸塔 ,所以采用了初馏塔方案。方案五采用
的是更重的初馏塔底油闪蒸 ,因此 ,闪蒸塔顶的油
品质量较难保证。
(3)在操作灵活性方面 ,如果将来炼制的原油
变重 ,初馏塔可改为常压操作 ,而方案五中的闪蒸
—81— 炼 油 设 计 2000 年第 30 卷
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塔由于缺少足够的压力差就无法正常操作了 ;如
果炼制的原油变得更轻 ,常压塔也可能会提压操
作 (同样 ,夏季常压塔的操作压力也会有所增高) ,
闪蒸塔就可能闪蒸不够。所以 ,从这点看 ,方案四
存在着更大的灵活性。方案五的带闪蒸塔的操作
流程要更复杂一些 ,而且目前国内外还无先例。
(4)从施工周期及施工难度上来看 ,方案五需
将原常压塔的梯子、平台拆掉 ,然后将塔截下来 ,
加封头以后再同原塔焊上 ,工程量很大。
由以上对比可以看出 ,虽然方案五较方案四
能耗略少 ,但操作复杂 ,适应性较差 ,施工周期较
长 ,施工难度较大。经反复讨论、比较 ,并与厂方
协商以后 ,一致同意选择方案四 ,即利用原初馏塔
作常压汽提塔 ,利用原常压塔作初馏塔 ,并新增常
压塔及减压塔。
3 改造内容
3. 1 采用初馏塔加压的方案
在总结国内外同类装置加工中东轻质原油的
经验及以前取得的成绩基础上 ,对常压蒸馏部分
采用了无压缩机和初馏塔加压的设计方案。此方
案的优点是 :
(1)国外较多炼油厂采用闪蒸罐加压缩机的
方案 ,其优点是可降低装置能耗 ,但流程相对复
杂 ,需要设置昂贵的压缩机 ,而且对原油性质变化
的适应性及操作灵活性均较差。而初馏塔加压方
案适应原油性质变化能力强 ,操作也相对灵活 ,若
原油中的轻烃含量很少 ,初馏塔可降为常压操作 ,
而且在电脱盐操作不甚正常的情况下 ,由于初馏
塔的存在 ,仍能维持常压塔的正常操作。故设计
中采用了初馏塔加压开侧线的方案。
(2)初馏塔在 0. 20 MPa 的压力下操作 ,原油中
的轻烃几乎全部溶解于初顶油中 ,初顶回流及产
品罐中烃类气体很少。初顶油再送至轻烃部分回
收液化石油气 ,故装置可不设昂贵的压缩机。
3. 2 换热网络优化
由于此装置加工的中东轻质原油中轻组分较
多 ,减压渣油量较少 ,故中低温位的热量较多 ,高
温位热量较少 ,不利于热量回收。采用以“窄点理
论”为依据的 ADVENT 程序和北京设计院开发的
网络优化程序对换热网络进行了优化设计 ,经过
多次调整和对比 ,取得了较好的效果。
一般大型常减压蒸馏装置都采用二路换热 ,
以简化换热流程 ,但此次设计为改造设计 ,原有换
热器多为Φ600 mm ,Φ700 mm 的小换热器 ,故这次
设计采用了 42422 的换热流程。同时 ,将部分原有
的四管程换热器改成两管程 ,以便尽可能利用原
有换热器和降低换热网络的压力降。
换热网络主要计算结果见表 4。
表 4 换热网络主要计算结果汇总
总换热负荷/ MW 101. 4
总换热面积/ m2 10 534
热强度/ kW·m - 2 9. 63
换热终温/ ℃ 281
进/ 出电脱盐温度/ ℃ 121/ 119
初馏塔进料温度/ ℃ 257
初馏塔底温度/ ℃ 239
换热台位/ 安装台位/ 总台数 36/ 39/ 62
原油 (脱盐前 + 脱盐后)压力降/ MPa 0. 535
拔头油压力降/ MPa 0. 027
渣油压力降/ MPa 0. 686
原有设备台数利用率 , % 68
原有设备换热面积利用率 , % 74
3. 3 原有泵的利用
基础设计中共需泵 67 台 ,其中利用原有泵 20
台 (含更换叶轮) ,利用原有电机 33 台 ,利用率分
别达到 38 %和 63 %。
3. 4 加热炉方案的优化
装置原有一台常压炉 ,设计热负荷 23. 26
MW ,炉管直径Φ152 mm ,这台炉子是否可以利用
来改作减压炉 ,就成了这次改造的首要问题。
用新的操作数据对该炉进行核算后发现 ,若
要使炉子满足设计要求 ,必须将炉管直径由 152
mm改为 163. 8 mm。同时 ,为了降低炉子压力降 ,
必须将对流炉管的有效长度从 3. 814 m增加到7. 5
m。这样改造后 ,除辐射室及炉底钢结构经稍加改
动后可利用外 ,其余部分均需更换。经过综合的
投资对比 ,发现新建一台加热炉和对旧炉改造 ,两
者所需投资基本相同 ,而且旧炉 1976 年投用后还
经过一次迁移 ,能否很好地利用也是一个问题。
综合各种因素 ,决定采用新建常压炉及减压炉的
方案。
由于改造装置场地较紧 ,根据国际上流行的
炉型结合我国的实际情况 ,将常压炉及减压炉建
成“二合一”炉 ,即一台有 3 个辐射室和 2 个对流
室的立管立式炉。常压炉为 2 个辐射室 1 个对流
室 ,减压炉为 1 个辐射室 1 个对流室。从操作及
—91—第 8 期 杨淑萍等. 大型常减压蒸馏装置的改造设计
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检修方便出发 ,将常压及减压炉膛全部分隔开。
两炉的烟气从各自的对流室顶排出 ,进入设在地
面上的烟气余热回收系统。
3. 5 平面布置的优化
装置改造需增设加热炉、减压塔及框架、轻烃
稳定部分等 ,尽管装置占地向西增扩 14 m ,进行平
面布置仍非常困难。这次设计依据方便操作、满
足工艺流程、节省占地、节省投资、装置美观和满
足防火要求的原则布置装置平面 ,主要内容如下 :
(1)加热炉部分将原常压炉拆除 ,新建常减压
“二合一”炉 ,这样可节省占地 ,有利于平面布置。
(2)减压系统和炉区联合设计 ,综合利用有限
的空间。
(3)原冷换设备都布置于地面上 ,改造后由于
换热器增多 ,故在原冷换设备区增设了标高为 7 m
的冷换框架。
(4)配电间不动 ,将仪表间向北扩 ,增设中央
控制室和机柜室。
4 改造后的能耗与效益
如按照原计划新建一套 6. 0 Mt/ a 的常减压蒸
馏装置 (不包括装置界区内的地基处理费用和高
低压配电的设备费及相应的安装费等费用) ,需工
程投资 3. 46 ×108 RMB , 而本次设计 ,由一个常
年闲置的 1. 5 Mt/ a 的常压蒸馏装置 (没有投资较
多的减压系统) 改造为 5. 0 Mt/ a 的常减压蒸馏装
置 ,所需工程投资约 2. 85 ×108 RMB (已包括装
置界区内的所有工程费用) ,所以从经济上说 ,对
旧装置进行改造是经济合理的。
改造后装置的主要公用工程消耗见表 5。
表 5 公用工程消耗
燃料油/ t·h - 1 5. 845
电/ kW 3 982. 3
1. 0 MPa 蒸汽/ t·h - 1 2. 7
循环水/ t·h - 1 1 090. 5
脱盐水/ t·h - 1 15. 0
软化水/ t·h - 1 21. 0
净化压缩空气/ m3·h - 1 160
同时 ,装置产生凝结水 1 t/ h ,排出污水 93. 5
t/ h ,并且可以外输热量 (指作为加氢精制装置热
进料的柴油馏分大于 60 ℃的热量) 共 5. 54 MW 。
装置的设计能耗为 468 MJ/ t。
5 结束语
一套大型装置的改造 ,要做到消除“瓶颈”、节
省投资、缩短工期 ,取得较大的经济效益 ,必须做
大量的核算和方案对比 ,把能够利用的设备尽量
加以利用 ,而不适于利用的设备也不必勉强利用
(如装置中的原加热炉) 。同时 ,由于旧装置的改
造占地已受限制 ,因此 ,工艺设计方案中必须同时
考虑平面布置。由于遵循了以上原则 ,因而能够
花较少投资 ,将一套 1. 5Mt/ a 常压蒸馏装置改造
成 5. 0 Mt/ a 的大型常减压蒸馏装置。
此项目在原初步设计的基础上已由北京设计
院完成基础设计 ,由金陵石油化工公司设计院进
行施工图设计。该装置已于 1999 年 6 月底建成并
一次投产成功 ,达到了设计的预期效果。
(编辑 赵兵兵)
REVAMPING OF LARGE2SCALE ATMOSPHERIC AND
VACUUM DISTILLATION UNIT
Yang Shuping ,Yan Chun
SINOPEC Engineering Incorporation ( Beijing 100011)
Abstract Revamping of the atmospheric and vacuum distillation unit with its capacity increased from 1. 5 Mt/ a
to 5. 0 Mt/ a in Nanjing Refinery was introduced. The revamping includes selection of flow scheme ,optimization of
heat exchanger network ,comparison of heater options as well as optimization of layout .
Keywords large2scale ,atmospheric and vacuum distillation unit , revamping ,programme design ,comparision ,
light crude
—02— 炼 油 设 计 2000 年第 30 卷
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