首页 220kV变电站直流系统改造方桉

220kV变电站直流系统改造方桉

举报
开通vip

220kV变电站直流系统改造方桉商丘电网直流系统排查方案 **220kV变电站直流系统改造方案 通过对我局5座220kV变电站直流系统排查工作以后,变检工区、设计室根据检查结果,查阅相关技术规定及标准要求,进行了大量的计算工作,现提出各变电站的直流系统整改方案如下: **变 1、​ **变直流设备配置现状: 全站设有直流充电装置屏1面、馈线屏1面,**变直流充电装置为单套高频开关电源,深圳奥特讯公司产品,1999年投运;配置蓄电池1组,现有一组蓄电池共107节,单节2伏, 300Ah,1999年投运。两台充电机,其中一台为相控充电机;一台为高频开...

220kV变电站直流系统改造方桉
商丘电网直流系统排查 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 **220kV变电站直流系统改造方案 通过对我局5座220kV变电站直流系统排查工作以后,变检工区、设计室根据检查结果,查阅相关技术规定及标准要求,进行了大量的计算工作,现提出各变电站的直流系统整改方案如下: **变 1、​ **变直流设备配置现状: 全站设有直流充电装置屏1面、馈线屏1面,**变直流充电装置为单套高频开关电源,深圳奥特讯公司产品,1999年投运;配置蓄电池1组,现有一组蓄电池共107节,单节2伏, 300Ah,1999年投运。两台充电机,其中一台为相控充电机;一台为高频开关电源;正常时高频开关电源带蓄电池浮充并带全站负荷运行,相控充电机备用。进线为QA隔离加300A熔断器,其熔断时间为200ms左右,不具备瞬时脱扣。 2、接线方式:直流母线为单母线分段并列运行,直流负荷由两段母线引出,环网开环运行,开环点设在直流馈线开关处。 直流回路保险配置为四级。保护设备有空气开关、熔断器、保险丝等。 3、直流负荷统计 **变共有220kV线路5回、110kV线路6回、10kV电容器6组,主变2台,220kV及110kV接线方式为双母线带旁路方式,10kV为单母线分段方式。 断路器操作机构220kV、110kV为液压、气动、弹簧或液压气动操作机构,10kV为弹簧操作机构,保护装置除商#2变、10kV电容器保护外,其余为微机保护,控制方式为有人值班常规方式。 负荷统计情况:总正常工作电流实际测量为10.9A; 4、改造方案 1、加一组蓄电池。蓄电池选200AH,单节12伏共17节。屏装并放置在继电器室内。(最好选德国阳光,与原来的蓄电池品牌一样 )加一台充电机,选高频开关电源。10安模块选4只,原有的相控充电机拆除。增加一面馈线屏(含母线及母联开关)。此屏配合新增充电机和新增蓄电池使用。将原来直流屏上单母分段改造成单母线,并将一部分负荷转移至新增直流母线上。将原来的合闸母线、控制母线合并为一条母线。将原直流系统作为一段,新直流系统作为二段,新增联络柜作为分段。 改造后的**变直流电源系统配置为:两台充电机分别带各自的蓄电池和直流母线运行,母联开关处于断开位置。符合国网公司的反措要求。 2、主控室内的直流控制母线现为一组,本次改造在控制室第一排控制屏上增加一组直流控制母线,第一组控制母线分别从老直流馈线屏和新增直流馈线屏引出,第二组控制母线也分别从老直流馈线屏和新增直流馈线屏引出。220KV线路的第一组控制电源和第一组保护电源均从第一组控制母线引出,第二组控制电源和第二组保护电源均从第二组控制母线引出。 3、前商2、商222开关均为一组操作回路,各增加一组操作回路。 4、直流屏上的各直流出线和各保护屏的保护电源用的均为空气开关,而控制屏上各间隔的控制用的大部分为保险,只有商张1、开商2、商健1、商221间隔的第二组控制回路用的是空气开关,同一个直流回路中既有保险又有空气开关,不便于相互之间的配合。为便于上下级间的配合,对于既有空气开关又有保险的直流回路,将保险全部换成空气开关,空开型号按计算结果。 5、将直流回路中的交流空气开关全部换成直流空气开关。 6、将控制屏后的“主控室南”和“主控室北”刀闸去掉,只保留直流屏上的“主控室南”和“主控室北”两个空气开关。 7、合闸回路中各间隔的保险全部换成空气开关,并实现上下级间的配合。 根据计算得出结论: 1、根据计算结果,原直流馈线开关在末端短路时很多分路都有可能误动,建议更换开关为GMB32-20A开关(带短延时)。 2、改造合闸电源分路保险为直流断路器,110kV断路器为液压机构,跳合闸回路电流均为2A,因此取3A空开即可。同时经过计算,合闸回路中20A熔断器位置并不合适,对保护也无法整定,建议取消现场总熔断器,并且合闸母线跳接的开关仅做分断用,不设立保护。 3、站用变室已全面改造,变成全部低压设备,不需要直流电源,取消本回路。 4、110kV南区、220kV南区20A保护瞬动保护在网络末端不能实现,即时改成16A仍不能满足整定倍数及灵敏性要求,因此有两种解决方案,一、保留此开关,利用直流断路器延时特性在线路末端短路时延时跳闸。二、更换开关仍为20A开关,但短路电流整定倍数改为5倍。 5、110kV北区、220kV北区20A保护瞬动保护在网络末端不能满足灵敏性要求,再小又不符合额定电流大小,因此有两种解决方案,一、保留此开关,利用直流断路器延时特性在线路末端短路时延时跳闸。二、更换开关仍为20A开关,但短路电流整定倍数改为5倍。 6、10kV电容器室东西均有负荷,按反措要求形成了环网,必须改正,仅用一路送电。且经过计算,东线灵敏度达不到,西线短路电流整定就达不到,因此都有问题。改造方案同第3、4条。 7、所有保护回路较乱,有熔断器亦有交直流断路器,根据反措要求,坚决更换直流回路中交流断路器,因此从保护班提供图纸中,110kV8个C1Muliti9型断路器拆除(根据要求,一般保护柜上断路器均短接不用), 1#主变221控制二C 6更换。根据负荷电流220kV、110kV及10kV电容器控制回路改为3A。 8、反措中14.2.1.2两套保护装置及重要负荷的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段,因此220KV两套保护中的一套及重要负荷应重新调整至这次技改新上直流装置中。 9、 更换10kV电容器200A开关为20A开关。 10、根据220kV保护反措,新增保护控制小母线,所有保护装置电源均引自保护小母线。 11、取消控制回路中前排刀闸的保护性能,仅保留断合功能。 12、原直流柜单母分段改为单母线。 13、对于事故预告总信号回路,因图纸找不到,未定论。 14、110kV控制回路与保护电源回路分开。 下面列 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 说明各回路总体结论: 馈线名称 结论 远动电源 合适 载波电源 合适 远切电源 利用20A开关的反延时特性,20A开关的动作电流大于3A的动作时间 110kV北区 不能满足灵敏性要求。一、保留此开关,利用直流断路器反时限特性在线路末端短路时延时跳闸。二、更换开关仍为20A开关,但短路电流整定倍数改为5倍。 110kV南区 不能满足整定倍数及灵敏性要求,一、保留此开关,利用直流断路器反时限特性在线路末端短路时延时跳闸。二、更换开关仍为20A开关,但短路电流整定倍数改为5倍。 220kV北区 不能满足灵敏性要求。一、保留此开关,利用直流断路器反时限特性在线路末端短路时延时跳闸。二、更换开关仍为20A开关,但短路电流整定倍数改为5倍。 220kV南区 不能满足整定倍数及灵敏性要求,一、保留此开关,利用直流断路器延时特性在线路末端短路时延时跳闸。二、更换开关仍为20A开关,但短路电流整定倍数改为5倍。 10kV电容器东 不能满足灵敏性要求。一、保留此开关,利用直流断路器延时特性在线路末端短路时延时跳闸。二、更换开关仍为20A开关,但短路电流整定倍数改为5倍。 10kV电容器西 不能满足整定倍数及灵敏性要求,一、保留此开关,利用直流断路器延时特性在线路末端短路时延时跳闸。二、更换开关仍为20A开关,但短路电流整定倍数改为5倍。 控制北 利用20A开关的反延时特性,20A开关的动作电流大于3A的动作时间 控制南 利用20A开关的反延时特性,20A开关的动作电流大于3A的动作时间 保护北 利用20A开关的反延时特性,20A开关的动作电流大于3A的动作时间 保护南 利用20A开关的反延时特性,20A开关的动作电流大于3A的动作时间 事故照明 不详 控制电源二 不详 逆变电源 不详 通过上述计算结论,距离长短是决定开关的瞬动保护是否成立的关键条件,但往往很难在长距离中实现,因此就必须了解直流断路器的工作特性,它可以按照整定倍数瞬动,也可以在瞬动保护不动的情况下,利用过负荷长延时跳闸,这同时也就是各种反措中为什么未要求必须进行计算,而仅仅要求必须满足级差2-4级的原因。 **变 1、​ **变直流配置现状:现有一组蓄电池共107节,单节2伏,300AH;两台充电机,其中一台为相控充电机;一台为高频开关电源;正常时高频开关电源带蓄电池浮充并带全站负荷运行,相控充电机备用。进线为QA隔离加300A熔断器,其熔断时间为200ms左右,不具备瞬时脱扣。 2、​ 接线方式:直流母线为单母线分段并列运行,直流负荷由两段母线引出,环网开环运行,开环点设在直流馈线开关处。 直流回路保险配置为四级。保护设备有空气开关、熔断器、保险丝等。 3、直流负荷统计 **变共有220kV线路4回、110kV线路10回、10kV电容器4回,主变2台,220kV及110kV接线方式为双母线带旁路方式,10kV为单母线分段方式。 断路器操作机构220kV、110kV为液压、弹簧、气动或液压气动操作机构,10kV电容器为弹簧操作机构,保护装置除220kV失灵保护、110kV母线保护、10kV电容器保护为电磁式保护外,其余为微机保护,控制方式为有人值班常规方式。 负荷统计情况:总正常工作电流实际测量为9.4A; 改造方案 1、增加一组蓄电池。蓄电池选200AH,单节12伏共17节。屏装并放置在继电器室内。(最好选德国阳光,与原来的蓄电池品牌一样)增加一台充电机,选高频开关电源。10安模块选4只,原有的一台相控充电机保留作为备用。 将原来的合闸母线、控制母线合并为一条母线。将原直流系统作为一段,新直流系统作为二段,新增联络柜作为分段。 改造后的**变直流电源系统配置为:两台充电机分别带各自的蓄电池和直流母线运行,母联开关处于断开位置。第三台充电机处于备用状态,其可在两段母线之间切换,任何一台充电装置退出运行时,投入第三台充电装置。符合国网公司的反措要求。 2、**变电站现在仍是一组直流控制小母线,两组跳闸线圈共用一组控制电源,不符合反措要求。在#5控制屏与#9控制屏之间(220KV区)装设第二组直流控制小母线。在直流屏14P上引出至#5控制屏顶第二组直流控制小母线。在直流屏15P上引出至#9控制屏第二组直流控制小母线。在直流屏顶采取有效绝缘 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 ,防止误碰其他直流母线。 3、拆掉直流屏15P至II光梁保护屏的保护电源。II光梁保护屏的第一组保护电源取自第一组控制电源,第二组保护电源取自第二组控制电源,采取有效措施防止保护失去电源。 4、将梁22旁保护电源自本间隔的控制电源引出。(原直接从控制小母线引出)采取有效措施防止保护失去电源。 5、在220KV控制屏各间隔,跳通屏顶第二组控制小母线与第二组控制保险之间的连线,再拆除201与101,202与102之间的短接线。防止直流失压。 6、在中心控制屏上增加一组220KVPT重动继电器动作直流保险,增加一组110KVPT重动继电器动作直流保险。保险配置为6A。采取有效措施,防止PT二次电压回路失压。 7、将部分保护装置交流空气开关换为直流空开。空开容量的大小等待设计结果。 8、合闸网络保险配置等待设计结果。 根据计算结果得出结论: (1)、原直流系统馈线开关为20A的熔断器,建议更换为GMB32-20A直流断路器(带短延时),除10kV南段为电磁机构,合闸电流较大,馈线开关经过计算,选择100A。 (2)、根据保护班直流负荷统计表看出,所有负荷电流均较小,除10kV电磁机构合闸电流较大,按40A选择外,其余均不大于3A,因此末端负荷开关均按3A考虑。 4、为统一管理,所有回路均可以按三级考虑,若中间有增加开关,取消其保护性能,仅作为断合线路用。 5、根据220kV保护反措,新增保护控制小母线,所有保护装置电源均引自保护小母线。 6、反措中14.2.1.2两套保护装置及重要负荷的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段,因此220KV两套保护中的一套及重要负荷应重新调整至这次技改新上直流装置中。(从计算表中可以看出) 7、所有保护回路较乱,有熔断器亦有交直流断路器,根据反措要求,坚决更换直流回路中交流断路器。 8、通过计算表同样可以得到,远距离送电时瞬动保护整定很难配合,灵敏度和10倍整定值较难全不满足,因此必须了解直流断路器的工作特性,它可以按照整定倍数瞬动,也可以在瞬动保护拒动的情况下,利用过负荷长延时跳闸(20ms左右)。 9、直流系统中去10kV配电室电源多达9路,不知是何原因。 **变 1、**变直流配置现状:现有一组蓄电池共103节,单节2伏,370AH;两台充电机,皆为相控充电机,一台为主充电机,另一台为备用;正常时主充电机带蓄电池浮充并带全站负荷运行,备用充电机处于热备用状态。 2、接线方式直流母线为单母线分段并列运行,直流负荷由两段母线引出,环网开环运行,开环点设在直流馈线开关处。 直流回路保险配置为四级。保护设备有空气开关、熔断器、保险丝等。 3、直流负荷统计 **变共有220kV线路4回、110kV线路9回、10kV电容器6回,主变2台,220kV及110kV接线方式为双母线带旁路方式,10kV为单母线分段方式。 断路器操作机构220kV、110kV为液压、弹簧或气动操作机构,10kV为弹簧操作机构,保护装置除220kV失灵保护、110kV母线保护、10kV电容器保护为电磁式保护外,其余为微机保护,控制方式为有人值班常规方式。 负荷统计情况:总正常工作电流实际测量为10.0A; 改造方案 其现状为两台充电机,一套蓄电池,必须新增一套蓄电池。将原电池带在#1号充电机上,新增电池带在二号充电机上,利用原分段开关实现分段。 1、原直流系统馈线开关为25A的熔断器,建议更换为GMB32-20A直流断路器(带短延时)。进线为QA隔离加300A熔断器接线,其熔断时间为200ms左右,不具备瞬时脱扣。 2、根据保护班直流负荷统计表看出,所有负荷电流均较小,因此末端负荷开关均按3A考虑。 3、根据短路计算,m点选择300A熔断器,其熔断时间为200ms左右,不具备瞬时脱扣。在下一级f点短路时,远距离送电时瞬动保护整定很难配合,灵敏度和10倍整定值较难满足,因此若不更换开关,开关在短路时瞬时保护拒动的情况下,可以利用过负荷长延时跳闸(20ms左右)。或更换开关,降低短路电流倍数。 4、根据保护反措,新增保护控制小母线,所有保护装置电源均引自保护小母线。 5、反措中14.2.1.2两套保护装置及重要负荷的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段,因此220KV两套保护中的一套及重要负荷应重新调整。 6、所有保护回路较乱,有熔断器亦有交流断路器,根据反措要求,坚决更换直流回路中交流断路器与熔断器。 **变 1、​ **变直流配置现状:现有一组蓄电池共103节,单节2伏,400AH;一台充电机,为高频开关电源,含20安模块4只;正常时高频开关电源带蓄电池浮充并带全站负荷运行。 接线方式直流母线为单母线分段并列运行,直流负荷由两段母线引出,环网开环运行,开环点设在直流馈线开关处。 直流回路保险配置为三级。保护设备为空气开关、熔断器,多为空开,少数熔断器。 3、直流负荷统计 **变共有220kV线路3回、110kV线路7回、10kV电容器4回,主变2台,220kV及110kV接线方式为双母线方式,崔220、110作母联开关,10kV为单母线分段方式。 断路器操作机构220kV、110kV为液压或弹簧操作机构,10kV为弹簧操作机构,全部为微机保护,控制方式为有人值班常规方式。 负荷统计情况:总正常工作电流实际测量为9A; 改造方案: 其现状为两台充电机,一套蓄电池,必须新增一套蓄电池。将原电池带在#1号充电机上,新增电池带在二号充电机上,利用原分段开关实现分段。 1、原直流系统馈线开关为20A和63A的直流断路器。蓄电池进线为400A熔断器。 2、根据保护班直流负荷统计表看出,所有负荷电流均较小,因此凡未标识末端开关暂按3A考虑。 3、根据短路计算,m点选择400A熔断器,其熔断时间为100ms左右,不具备瞬时脱扣,在下一级f点短路时,远距离送电时瞬动保护整定很难配合,灵敏度和10倍整定值较难满足,因此若不更换开关,开关在短路时瞬时保护拒动的情况下,可以利用过负荷长延时跳闸(20ms左右)。,或更换开关,降低短路电流倍数。 4、在**变反措执行情况较好,从保护班提供图纸,各分路基本未出现空开与熔断器混用情况,只有录波电源为熔断器20A,因无法提供最大录波电流,本开关暂定3A。 5、因各分路末端短路时,20A开关有可能误动,建议将分路开关更换为GMB32-20A开关(即增加10ms延时,躲过下一级短路时的短路电流)。 **变 **变的直流电源系统其现状为两台充电机,两套蓄电池,满足反措要求。 1、根据短路计算,m点选择160A开关,其10倍瞬动保护特性灵敏性较差。在下一级f点短路时,远距离送电时瞬动保护整定很难配合,灵敏度和10倍整定值较难满足,因此若不更换开关,开关在短路时瞬时保护拒动的情况下,可以利用过负荷长延时跳闸(20ms左右)。若更换开关,降低短路电流倍数。 2、直流柜至控制保护小母线的4个分路开关(保护柜侧),保留其断合能力,计算内阻,不考虑其保护性能。 3、因各分路末端短路时,32A开关有可能误动,建议将分路开关更换为GMB32-32A开关(即增加10ms延时,躲过下一级短路时的短路电流)。
本文档为【220kV变电站直流系统改造方桉】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
is_691887
暂无简介~
格式:doc
大小:75KB
软件:Word
页数:11
分类:生产制造
上传时间:2010-11-28
浏览量:53